【案例分享】1号机组因人员误关运行循环泵出口门,导致循环水中断,低真空保护动作
一,事件经过:
2011年03月14日1号机组负荷195MW,1、2号循环水泵运行,循环水压力0.18MPa,真空-96.7KPa。19时05分,值长令泵房值班员停运1号循环水泵,停运后机组真空降至-95.7 KPa、循环水压力降至0.13 MPa。19时14分,真空开始快速下降,循环水压力降至0.1Mpa,机组快速减负荷,倒厂用电,联系泵房人员电话没人接,约1分钟后联系上泵房值班员,其告1号循环水泵倒转,出口门已关,令泵房值班员马上启动1号循环水泵,当时真空-75 KPa。19时17分,低真空保护动作,机组跳闸。19时19分循环水压力升至0.13Mpa,真空最低降低至-60 KPa,排汽缸温度最高升至71°C。
二,原因分析:
泵房值班员接到停运1号循环水泵指令后,先解除1号循环水泵出口门联锁,就地关闭1号循环水泵出口门,联系停运1号循环水泵。当看到2号循环水泵运行时,误判断是1号循环水泵发生倒转,随开启2号循环水泵出口门泄油阀,造成2号循环水泵出口门关闭,导致机组循环水中断,低真空保护动作,造成机组掉闸。
三、采取措施:
1)、全面开展人员、设备、管理、环境的风险辨识和评估,对标发现问题、对标辨识风险、对照治理隐患、防控风险。
2)、摸底排查、针对性制定培训计划,组织对近期新上岗、转岗到主机、辅机的运行人员进行安全生产技术、技能再培训,对安全生产隐患及控制措施再交待。
3)、重新对运行操作进行风险分级,明确防控重点、明确各级到位监护项目;重新对不需使用操作票、不需监护的热机操作项目清单及危险点预控措施进行修编审核,明确操作步骤和标准;加大操作票执行情况的动态检查考核力度,确保操作票执行的严肃性和规范性。
4)、加强“两票三制”“防误操作管理办法”“三讲一落实管理办法”“零违章管理办法”的培训学习。
5)、按岗、按人、分层次进行专项专业技术培训,以技术讲课、现场考问等形式开展针对现场对标规范操作的技术培训,提高班组人员技术水平和事故处理能力。
6)、班组长在布置安排作业任务时,必须结合班组成员技术水平、安全技能、性格等综合考虑,必须重点关注班组成员的身体、思想、情绪稳定状况,改正“以作业大小衡量风险大小”的不良倾向,严格按照“三讲一落实”流程,作业前讲问注意事项、作业中检查控制措施、作业后总结经验得失,真正树立“凡事皆有风险、凡事都要交待讲解、凡事必须现场检查”的班组管理理念,真正做到以风险大小安排工作重点。
7)、组织部门管理人员分工挂靠、深入到值,跟班调研,排查分析误操作的深层次原因,找准症结,采取措施,予以治理。同时采取释惑引导等措施,为一线员工减轻安全生产心理负担、缓解压力
【点评】:此案例暴露出了以下问题
1、在操作前没有操作票,也没有进行危险点分析,就直接操作。
2、重要辅机操作时没有与DCS监盘人员联系,停运设备后走错间隔。
3、操作过程中出现慌乱,没有问题没有及时与主机联系确认,也没有确认设备编号,盲目操作。
4、就地操作人员与盘前沟通不畅,存在管理失控现象。
【启示】:这是一起典型的误操作导致非停的事件,存在的主要问题就是走错间隔,不核对设备名称和编号,就盲目操作,且操作后不跟踪,不回检,导致事故的发生,我们必须采取多种措施杜绝误操作。