轴封蒸汽带水的原因分析及对策

轴封蒸汽系统作为热力发电厂汽轮机系统的重要组成部分,其主要功能是向汽轮机主机、给水泵小汽轮机的端部动静部位提供轴向密封蒸汽,同时将各汽封的漏汽合理导向或抽出。在汽轮机的高压区段,轴封系统的正常功能是防止蒸汽向外泄漏;在汽轮机的低压区段,则是防止外界的空气进入汽轮机内部,保证汽轮机有尽可能高的真空度,另外,轴封蒸汽系统还有回收汽封漏汽,减少系统工质损失的作用,轴封蒸汽参数若控制不当将影响机组安全运行。

1 设备概况

  某厂汽轮机是由东方汽轮机厂生产的300MW纯凝式汽轮发电机组。其轴封蒸汽系统是由轴封装置、汽封冷却器、轴封压力调节阀、轴封风机、压力调节阀、喷水减温器及相应的管道、阀门等部件组成,为防止杂质进入轴封,各支管上设有Y型蒸汽过滤器。当机组在启动时,轴封蒸汽系统的汽源主要来自辅汽母管(辅汽母管汽源正常运行时来自四段抽汽或再热冷段抽汽,启动时来自邻机供汽)。辅汽进入轴封调压部件进行调压,调压后的辅汽随时由压力表、温度表监测,使辅汽在各种工况下维持其压力和温度的正常值。另外,还有一部分轴封汽来自高、中调门杆的漏汽。正常运行时,由高中压漏汽经喷水减温后作为低压端轴封供汽,多余漏汽经溢流站溢流至低压加热器或凝汽器。在机组低负荷或启动阶段,轴封供汽由外来(邻机)蒸汽提供。

2 振动超限经过

  某日14∶28机组转速1100rpm,主汽压力3.14MPa,主汽温度410℃,热再汽压0.24MPa,热再温度396℃,真空-90.6kPa,高压内缸上下半壁温174℃/189℃,轴向位移-0.372/-0.311mm;高中压/低压胀差1.53/3.38mm,偏心13.8um,高压缸热膨胀7.4/5.7mm,主机润滑油温40℃,各轴承振动为1X/1Y 20/24?m,2X/2Y 30/40?m,3X/3Y 39/65?m。机组1100r/min中速暖机结束,设定目标转速2000r/min,升速率200r/min,准备升速至2000r/min暖机,14∶30转速升至1537r/min(高中压转子一阶临界转速1750r/min)2Y轴振由40μm持续上升至272μm,轴振保护动作,机组跳闸。15∶26汽机转速至零,投入连续盘车运行,盘车电流32A,大轴偏心10um、盘车电流无摆动现象,倾听缸内无摩擦声。

3 现场检查情况

  (1)机组惰走过程倾听缸内无摩擦声、无异音;

  (2)检查主汽压力3.14MPa,主汽温度410℃,热再汽压0.24MPa,热再温度396℃,真空-90.6kPa,平稳无突降现象;

  (3)检查高压内缸上下半壁温174℃/189℃,高压缸热膨胀7.4/5.7mm,高中压/低压胀差1.53/3.38mm,偏心13.8μm,轴向位移-0.372/-0.311mm,各参数正常;

  (4)检查轴封供汽温度发现13∶51中压轴封温度由177.56℃突降至98.9℃,轴封母管压;

  (5)现场检查发现中压轴封进汽手动阀开度较小,大约只有4~5圈的开度,中压轴封进汽阀后滤网疏水直排管只有小量的蒸汽冒出,疏水阀的开度约有3~4圈。低压轴封前后进汽手动门均处于全开状态。

4 处理措施

  (1)开大高压、中压轴封进汽阀至1/2开度,全开高压、中压、低压轴封进汽阀后滤网疏水阀,对轴封系统进行彻底疏水;

  (2)连续盘车2小时,17∶20全面检查正常,重新挂闸冲转至500rpm摩检正常,17∶26转速升至1200rpm中速暖机,17∶55中速暖机结束后继续升速,过临界转速4Y大轴振动最大值94.3μm,各轴振动良好:1X:49.4μm,1Y:52.8μm;2X:40μm,2Y:90.2μm;3X:31μm,3Y:74.3μm;4X:52.6μm,4Y:94.3μm;过临界转速时振动良好;19∶20转速达3000r/min,19∶31并网成功。

5 振动原因分析

  (1)现场检查轴封系统投入运行后对高、中、低压分路门开度不够,低压轴封较长时间有吸空气声音,中高压轴封开度才2圈左右,并且轴封母管压力控制较低才30kPa,明显偏低;

  (2)本次启动前锅炉进行水压试验主、再蒸汽管道可能存在积水,而本次启动在锅炉起压以后才开启投高低旁路,没有提前利用旁路抽管道余水,造成暖管过程主汽门杆长时间漏水,投旁路时间滞后;

  (3)本体疏水工作不及时,机组真空建立后未及时安排先疏水排尽管道死角余水;

  (4)高压缸预暖控制不合理,未按要求调节缸内压力,预暖阀开度迟迟未开大到8∶30时,开度才10%左右,造成汽缸温度、膨胀升涨缓慢;

  (5)冲转后夹层加热没有根据上下缸,内外缸及法兰内外壁温度没有及时调整,本次冲转后夹层一直处于全开状态,造成现场加热过度;

  (6)机组轴系振动异常原因分析:13∶51轴封供汽母管压力由30kPa突降至15kPa,中压轴封进汽温度由178℃突降至98℃,此时中压轴封因疏水不充分,轴封供汽带水进入中压轴封,导致中压轴封急剧冷却产生局部弯曲变形,在升速过程轴封处发生了局部碰磨,导致机组轴系振动异常上升;

  (7)启动过程中压轴封进汽阀开度过小中压轴封进汽节流后压力、温度下降。

6 防范措施

  6.1 机组启动阶段

  (1)启机过程中轴封系统应疏水充分,根据现场轴封管路实际布置,防止轴封积水,要求机组启动至定速3000rpm、轴封汽温度正常后方可关闭疏水。投轴封前应暖管、疏水彻底,使封汽达到要求温度,各水水点都必须进行检查确保该疏水点疏水正常;

  (2)汽封供汽必须具有必要的过热度,盘车之前不得投入汽封供汽系统,以免转子弯曲,为了防止汽封部位由于热应力而造成转子损坏;

  (3)在机组启动阶段要监视轴封加热器负压值在规定范围,以确保轴封蒸汽回汽正常,另外需将轴封回汽母管上各疏水点阀门全开,彻底疏水;

  (4)机组启动前投轴封暖管疏水要充分,轴封投用初期应维持较高压力,各疏水门全开,特别是各进汽门后滤网放水门应保持全开,考虑到投入轴封到机组并网还有很长时间,各排地沟疏水门应在连续排出蒸汽,无水珠后关小或关闭,在机组冲转前半小时左右再打开,注意轴封进汽温度无大幅波动,否则不进行冲转,待稳定后再冲转;

  (5)机组冲转过程中保持轴封系统稳定,维持轴封压力略高于正常运行压力,保持45~50kPa(300MW机组),不投减温水,疏水门开启,特别要避免轴封温度突升突降,若出现轴封汽温突降情况,应请示专工增加暖机时间,升速过程中若出现非临界区振动大幅上升立即打闸,倾听机内声音,转速至0后投入连盘,视情况再择时冲转;

  (6)机组并网带负荷后,轴封投用减温水要缓慢,发现轴封温度下降较快,应及时开启有关疏水,实际操作过程中,低压前轴封容易出现温度大幅下降的情况。

  6.2 机组降负荷阶段

  在控制降负荷时,当汽封母管压力降低后,辅助供汽调节阀根据需要而开启,以保持汽封联箱压力。当负荷降低时,应调整汽封供汽温度,使之与高?p中压转子金属表面温度的匹配能使转子应力(在汽封区内)减至最小。

  6.3 汽轮机事故跳闸阶段

  当汽轮机跳闸时,汽封联箱的压力降低,辅助供汽调节阀快速开启,以保持汽封母管压力。由于汽封汽源的快速切换,使高压供汽和汽缸端壁金属之间的温度匹配受到限制。然而如果在跳闸之前温度匹配得好,则当发生向外部供汽汽源的切换时,可避免产生过大的转子金属表面的温度波动。

  6.4 机组停运阶段

  (1)在机组停运、轴封进汽阀关闭后高、中、低压轴封进汽阀后的滤网疏水阀应全开,以排除垂直管段内的积水;(2)机组在停运期间,保持各轴封进汽门后滤网排水门全开,以防止管道内积水。

7 轴封系统优化建议

  (1)要对轴封各段温度测点做好跟踪分析,看该温度测点是否有异常或布置是否合理,必要的话建议在高、中、低压轴封进汽门后多增加一组温度测点(最好是在进汽最低点处易积水的地方增加),这样可以对运行人员有更多的操作参考;

  (2)轴封系统不同压力疏水管路不能直接汇入同一根疏水母管,以防止排挤现象发生,造成疏水不畅;

  (3)机组轴封系统若有存在U型管路的地方必须增加疏水点,特别是低压轴封回汽管路,该管道至轴封回汽母管接口距离较长且一般与轴封回汽母管形成U型管结构,启动阶段经常积水造成低压轴封回汽不畅;

  (4)通常轴封蒸汽系统各疏水管路都有主路和旁路,主路上一般都装有自动疏水器,但往往随着机组运行时间的增加,自动疏水器就失去自动疏水功能,所以机组启动时一定要检查各疏水点有没有正常工作,一般建议疏水尽量使用疏水旁路进行。

8 结语

  汽轮机轴封蒸汽带水不仅拖延机组并网带负荷时间,影响机组经济性,甚至造成机组动静部件磨损、大轴弯曲或水冲击,严重威胁机组安全,降低机组运行寿命,因此我们要用科学合理的方法避免该类事故。在轴封投运时要进行充分输水暖管,严格控制轴封蒸汽参数。在生产运行过程中要对每个重要操作进行制度化、常态化,并对任何事故的原因进行科学分析。

(0)

相关推荐

  • 汽轮机启动及停运

    汽轮机冷态启动冲转前的准备 1.冷态启动(调节级处汽缸金属温度<280℃)冲转到满负荷,按启动曲线6小时20分. 2.采用汽泵上水.注意轴封汽温,疏水畅通. 3.机组任何状态启动,低压轴封蒸汽温 ...

  • 机组热态启动,为什么真空要高些?

    关于热态启动: 汽机极热态启动注意事项 为什么规定热态启动盘车时间不得少于4个小时? 热态停盘车如何处理?(附一次热态停盘车定时翻转总结) 汽轮机热态启动操作(附属设备启动至冲车定速) 220MW汽轮 ...

  • 600MW超临界火电机组给水回热系统改造及分析

    ★中国电工技术学会出品★ 致力于产业界与学术界融合创新的品牌会议 ①浏览会议通知,请戳下面标题 ☟ ☞第二轮通知︱2018第十二届中国电工装备创新与发展论坛暨第八届电工技术前沿问题学术论坛 ②参会注册 ...

  • 启机时投高低旁有什么讲究?

    今天想到这个问题,就想学习一下,关于高旁或机组启动推荐下列学习笔记: 启一次机需要花多少钱? 启机有感:主机交流润滑油泵并往前还是并网后停运? 启机过程中润滑油油温应该控制多少? 汽轮机高.低旁的这些 ...

  • 汽轮机运行工况分析(五)轴封压力、温度分析

    温馨提示:蓝色加粗字体为相关知识链接. ⒑轴封汽压力(轴封系统组成.作用.原理.启停及事故处理) ⑴变化原因: ①  负荷或蒸汽流量变化: ②  凝汽器真空变化: ③  轴封进汽压力变化: ④  抽汽 ...

  • 为什么汽轮机冲转到2900要进行阀门切换?预启阀有什么作用?

    为什么汽轮机冲转到2900要进行阀门切换? 这是由机组调节特性及金属热应力允许条件下决定的.冲转完成后及机组正常运行中主汽门是不参与调速和控制机组进汽量和功率的,它也达不到机组调节线性要求,只有通过调 ...

  • 高压缸启动、中压缸启动、高中压缸联合启动,都是什么?

    关于机组启动推荐学习笔记: 为什么汽轮机不宜采用负温差启动? 汽轮机定速3000r/min先停哪个油泵? 为什么一般规定汽轮机启动24小时后进行单/顺序阀切换 机组即将启动,捋一遍机侧启动流程,做到心 ...

  • 高排逆止门不严,汽轮机会不会倒转?

    超速试验为什么需要带25%额定负荷,运行3~4h后立即进行 主机润滑油滤网切换,切三次跳三次 轴封蒸汽温度与金属温度不匹配后果严不严重?上下缸温差达410℃! 汽轮机冲转为什么规定400转打闸摩检?还 ...

  • 螺杆压缩机轴封位气蚀磨损原因及维修方法

    螺杆压缩机用来压缩各种工艺流程中的气体,如:二氧化碳.乙烯.甲烷.氢气.天然气.火炬气等.螺杆压缩机是依靠转子的不断啮合输出压缩气体的,所以在设备运作中压缩机轴封位经常会受到气蚀磨损的情况,这也是压缩 ...

  • 小肉鸡拉稀拉水是怎么回事肉鸡水便原因分析

    小肉鸡拉稀拉水是怎么回事肉鸡水便原因分析

  • 各个负荷下轴封蒸汽都是怎么流动的?

    今天学习学习轴封系统的自密封怎么形成的?轴封蒸汽在轴封内怎么流动的?关于轴封系统的其他学习笔记推荐下面链接: 汽机不同状态启动,轴封供汽参数怎么选?温度高低有何影响? 轴加风机全部停运怎么办?机组是否 ...

  • 脱硫石膏脱水困难原因分析及对策

    脱硫塔起泡 ,找苏州东垣环保,技术人员一对一指导. 专业高效消泡剂 咨询 13106274959 脱硫10本好书推荐 脱硫10本好书推荐 摘要: 河源电厂烟气脱硫系统自投运以来, 脱硫石膏含水率多次升 ...

  • 燃煤电厂超低排放改造后烟道氯化铵结晶原因分析及对策

    脱硫塔起泡 ,找苏州东垣环保,技术人员一对一指导. 专业高效消泡剂 咨询 13106274959 脱硫10本好书推荐 摘要: 燃煤电厂超低排放改造之后,由于污染物排放限值的降低和治理设备运行压力的增加 ...

  • “学困生”阅读能力低下原因分析及对策

    学生的能力都是有差别的,语文教学中,难免会出现一些所谓阅读能力低下的学困生.在此,笔者从学生阅读能力的重要性出发,探究一下"学困生"阅读能力低下的原因,并对如何提高"学困 ...

  • 西北澳大利亚港口常见问题原因分析及对策

    正文开始 相信大家都有听闻在西北澳港口,如PORT WALCOTT,DAMPIER,PORT HEDLAND 等,因曾经不是问题的问题,被港方投诉,投诉到RIGHTSHIP,ASMA,投诉情况汇总详见 ...

  • 兰州石化│连续重整装置进料换热器腐蚀内漏原因分析和对策

    编 辑 | 化工活动家 来 源 | 炼油技术与工程.兰州石化 作 者 | 陈强宇 杨俊 关键词 | 连续重整  进料换热器  腐蚀 共 3359 字 | 建议阅读时间 15 分钟 连续重整装置进料换热 ...

  • 【经验分享】西北澳大利亚港口常见问题,原因分析及对策

    相信大家都有听闻在西北澳港口,如PORT WALCOTT,DAMPIER,PORT HEDLAND 等,因曾经不是问题的问题,被港方投诉,投诉到RIGHTSHIP,ASMA,投诉情况汇总详见<西 ...