玩转器材 | 切了顶的SONY α7R Ⅱ,能否变身成高像素α7C
先上一波成品图。
开始改造之前,我在网上仔细的查询,找到了杨竞超老师的α7改造和中性灰老师的α7R Ⅲ的切顶改造,各有千秋,收益良多。感谢两位老师给了我思路和勇气!
2020年恰逢SONY的α7C上市,用惯了高像素机,对α7C的2400万像素实在无感,盯着手中的α7R Ⅱ,纠结了了3天,终于痛下决心,拆!
改造前先整理下思路,定下小目标:
1、功能需全部保留,包括热靴、麦克风、扬声器!
2、热靴尽量压低,突出太多还是丑!
3、外观尽量向A7c靠拢!
4、做CNC零件,批量化生产,拒绝手工成形,不然打磨喷漆,效率太低!
5、为了自身及家人的身心健康,不上腻子,不喷漆!
定下目标,就要着手实施。为避免篇幅太长,先简述下改造过程:
一、拆机切顶:
二、建立三维模型,设计零件:
三、装配还原:
四、设计贴膜:
五、完工。
尺寸及重量信息:
α7R Ⅱ的原本尺寸信息为:126.9×95.7×60.3mm,重量含电池625克,裸重582克。
改造后尺寸:126.9×77×60.3mm(77不含模式转盘,转盘高出约4.5mm),重量含电池和卡615克左右,裸重572克左右。高度降低了约20mm,重量减轻10克。
作为对比,α7C尺寸为124×71.1×59.7mm,重量含电池509克。
这里啰嗦几句,α7R Ⅱ是否有改造的必要,或者说α7R Ⅱ仍能战否?在我看来,其实这是萝卜青菜,各有所爱,各有所需的问题。不喜欢它的人,它有很多的槽点:写入慢、对焦慢、续航差、屏幕渣等等;但瑕不掩瑜,刚上市时各方面均是妥妥的第一梯队旗舰,像素、画质现在看依然是第一梯队。只是现在科技发展、新机层出不穷,对比之下,稍显落伍而已。槽点归槽点,但不是不能用;再一个关键问题,它便宜啊,新机不到一万,某鱼二手仅6,000左右,且市场存量巨大,在价格的优势下,一切槽点都是浮云。大家都这么说:“摄影最重要的是相机后的头,而不是相机前面的头”。所以,本文不引战,欢迎友好交流!
关于取景器的必要性,依然是个人所需,不要将个人意愿强加给别人,想切就切了,自己的机器自己做主就好。还是那句话,本文不引战,欢迎友好交流!
现在讲一下详细的改造过程,给感兴趣的朋友做个参考。
因参考了两位老师的改机过程,所以原理上已经没有任何问题,拆掉取景器和感应器,不会出现任何功能性问题,改机后若不小心设成取景器显示导致屏幕不显的话,找根hdmi线,连上外置监视器、显示器或电视等,调回来就好。话不多说,开始。
一、拆!虽然以前自己拆手机换过电池,但拆相机还是有压力的。好在现在网上什么教程都有,只要肯耐心的去寻找。翻遍各大平台的图文或视频教程后,终于开始动手。拆第一遍的时候,还要详细的记录,哪一颗是长螺钉,哪一颗是短螺钉,哪一颗又是粗牙螺钉。熟练后,就不用记那么多,现在已经做到20分钟拆除顶盖,秘诀就是胆大心细。过程不再赘述,放图。
二、切!切哪里?从哪里开始切?切掉多少?必须提前构思好,但也不必过于担心,只要切个大概,尽量留多点,毕竟后期还要打磨,留多了可以磨掉,要是留少了,嗯,顶盖不好买,某鱼300+。
三、设计新顶盖!第一步是精确测量相机,建立三维模型,除了三维扫描没什么好办法,但又没那个条件,只好用笨办法,设计→3d打印→修改→3d打印,反复迭代,一般反复十几遍就行了;第二步就是设计顶盖,同样,各种方案,反复迭代测试。3d打印的好处就是可以快速验证设计思路,顶盖尺寸又不大,一个晚上可以反复修改五、六次。看下图这些,只是一部分而已,更多的随手就丢弃了。
四、加工试生产!3d打印的精度有限,一般0.2mm以下就无法验证了,一定要金属加工再次验证。问题来了,CNC加工生产周期长,费用相对较高,考虑了一下,此时我决定采用不锈钢板激光切割,三层叠放。现在看其实走了个弯路,因为钢的密度是铝的3倍,所以放在手上沉甸甸的,装完整机比没改前还要重;另外在切割原理上,无法实现盲孔,所以后期在处理四个安装孔上,用了激光刻字、填漆等方法,颇费周折,切效果不好;安装后发现了一些不够完善的地方,一一进行修正,也算完成了设计验证!该方案现已废弃。
五、定型生产!经过废弃的不锈钢版后,再次调整了方案,最终定下混合版。顶盖采用CNC铝合金加工,厚度4mm;取景器缺口及热靴座采用1mm不锈钢切割,折弯后装配。网上找的激光切割厂家,付出了N多大洋后,终于拿到了零件;又厚着脸请朋友加工了6个CNC顶盖,结果,连接用的安装孔确实实现了盲孔,但热靴座的安装孔又被打穿了,欲哭无泪。好在是四个规规矩矩的孔,用螺钉填满后,也无伤大雅。6个CNC零件,1个试装,1个做了补焊试验,效果不理想,不补了!
六、装配复原!这一步其实是穿插在三四五步中间的,主要涉及配钻孔,精修打磨,装配复原。过程不再啰嗦。铝本色就是这样,多摸几下手会变黑。所以还得进行下一步表面处理。
七、表面处理!前面讲过,整体方案零件不打磨成型、不涂腻子、不喷漆,所以决定进行表面处理,剩下4个零件,颜色上选择了2个本色阳极氧化(银色),2个黑色氧化(黑色)!因不锈钢的处理工艺不同,所以本次并没有处理,目前是拉丝不锈钢!在此期间,又在另一朋友处拿了一架被激光打过的机器,狠狠心,也切了!所以,现在看到的样机是2架,一黑一银。
八、刻字!也就是激光打标,光秃秃的顶盖也不好看,参考原机,设计了刻字内容,实际应该是第五步,在不锈钢版的时候就做了,只是不断完善而已!回头空白的地方还可以搞个个性签名。上面的图都有,就不发实物图了,再放一遍设计图。
九、设计贴膜!虽然顶盖采用了黑色和银色两种,黑色装配后尚可,整体黑色;但银色还是面积太小,略显单薄,也就是不够漂亮,要不贴个银色膜吧。可是没有现成的膜可以购买,外观和α7C也不一样,原来7r2的膜也用不上!没事,难不倒咱,自己设计呗!万能的某宝买来整张的银色哑光膜,加工又是个问题,试了试用激光刻字机做切割,调整n次参数后,还行,只是边缘稍稍发黄,可以接受!同样,切割→贴上→修改→撕掉→切割→贴上→修改→撕掉,反反复复修改完善了n次,像下图。
同时还要不断完善顶盖右边的模型细节,就是按键波轮的位置、大小等,还有快门斜面,才能让贴膜孔位正确。同时用在膜上也浅浅的刻了字,这样对应盖板刻字部分的开口就可开可不开了,不影响美观!费了九牛二虎之力,终于让我这有强迫症的人满意了,图片是后期是调整了对比度、饱和等,切割边显得很黄,实物要浅的多!贴好后,美滋滋,终于可以收工了!
配长镜头也是十分和谐的。
一句话总结:圆满完成了设计目标!
多句话总结:
1、除取景器摘除外,其它功能全部保留且正常工作。麦克风、扬声器功能正常;热靴功能正常,可引闪sony口闪光灯,支持高速同步等全功能,非sony口闪灯支持通用单触引闪!
2、热靴仅突出顶盖1mm,触点内嵌,内部已用高温胶带保护!
3、外观与尺寸已尽量向α7C靠拢,自认为尚可!仍有一些小细节不够十分完美(如错打漏的孔、边缘要对的更齐等等),已经完善在三维模型和图纸中,后面在加工生产时一并改正!
4、支持批量化改造!省时省力,零件备好的情况下,可快速完成改造!
5、不上腻子,不喷漆!以后盖板统一采用黑色氧化,刻字,装起来就是全黑色;想要银色,贴膜就好!
6、加一条,关于防水防尘!其实7r2的防护本来就一般,毕竟麦克风、扬声器、和热靴后方的缝隙都是隐患;改造后,其实和原来没什么差异,贴上膜后,基本上把缝隙封住了,就会更好一点;雨雪等恶劣天气一定要用的话,建议把麦克风、扬声器用胶带纸封住,就完美了!
改造过程至此完结!