滑参数停机:原煤仓拉仓经验总结(直流炉、前后墙对冲)
煤量控制
为保证停机时原煤仓全部拉空,停机前在煤位较高时,应使各原煤仓煤位保持一致,停机过程尽量不要补仓,否则不利于煤位控制。
制粉系统运行下四层制粉系统为B、E、F、G,前期在拉仓时也尽量保持煤仓煤位均匀一致,后期在预估计剩余2小时即将烧空时,将上层B、E煤量加大,总煤量控制为210t/h左右,各制粉系统设置煤量偏置,控制煤仓煤位相差上两层与下两层煤仓料位差0.5米左右。
后期剩下两层F、G两台制粉系统时,保证不发生堵磨的情况,将煤量加至最大。煤仓煤位控制好,可以保证每隔10分钟左右拉空一台磨。并且汽温处于有足够时间调节的可控状态。且投油到停机时间短,节省燃料。
但此次停机煤仓进行了补仓,煤位控制不准,拉空磨间隔时间较长。
原煤仓料位变化记录表:
由于此次停机比计划时间推迟至22时,下层4个煤仓均进行了补仓,补仓后E仓煤位不准。如下图可以看出21:12 拉空E磨、投入F层微油稳燃;20:38拉空B磨、投入G层微油稳燃。(由于E 煤位显示不准无法监视,只能大煤量提前将其拉空,导致E与B时间间隔较长)
2台制粉系统拉空后根据当时F、G煤位情况,加大F煤量至75T/h,G煤量加至78T/h,总煤量控制在160t/h左右。
21时52分F仓拉空,G磨增加至最大(85t/h),G磨电流最大42A(没有堵磨迹象),此时主汽压力下降较快,主要是由于开大高低旁,负荷减的慢,后期减负荷后压力回头,但控制比较容易。22时06分G仓拉空,最后一台磨煤机运行时间较长(14分,煤位后期不准),存在过热度下降,虽然后期回头,主汽温也未下降,此时过热度较难控制,尽可能控制在5分钟以内。
(给煤拉空时,给煤机电流有个下降过程约2-3分钟,此时可以提前准备调整负荷及高低旁)
负荷、给水和高低旁控制:
停机全过程中间点温度投自动,锅炉始终处于干态运行。负荷前期降压运行,保持主调门全开,在负荷280MW时,始终保持协调控制(压力偏置在-3以下可以保持调门全开),协调控制方式下可以保持主汽压稳定,同时减少操作量。三台及以上制粉系统运行时煤可一直稳定在210t/h多,保持协调运行,开启高低压旁路暖管。
第一台(E)磨煤机拉空后,总煤量仍然210t/h左右,负荷保持在250MW左右(总煤量虽没有变化,由于煤质发生变化,主汽压力有上升的过程,实际可适当增加负荷),尽量使主调门开大,主给水流量在700t/h左右自动控制。稍开高低旁路开始暖管,因高低旁开度小,为减少后期操作量,在B仓快拉空前,240MW时进行了厂用电切换。
第二台(B)磨煤机拉空后,煤量控制在160 t/h左右,逐渐开大高旁(25%)低压旁路(25%),负荷根据主汽压力由220MW减至165MW(主汽压力稳定降低,下降不快),维持控制蒸汽流量,给水流量在600t/h-700t/h自动控制。
第三台(F)磨煤机拉空后,G磨煤量加至85 t/h左右,根据主汽压力下降,继续减负荷,逐渐开大高低压旁路,维持主蒸汽流量稳定,控制主蒸汽压力缓慢下降,此时给水无法自动控制,过热度下降较快,且给水泵再循环可能开启,卸载1台给水泵,流量手动控制在550t/h-600t/h(此处操作量较大),手动控制好给水量在锅炉蓄热较高的情况下能够保持过热度稳定,剩最后一台制粉系统时,在不堵磨前提下加至最大出力,尽早拉空,避免锅炉转湿态增大操作量。整个停机过程中控制好水煤比,主再热汽温由减温水微调控制。
如图:主再热蒸汽文度一直维持较稳定
下图为燃料量、负荷、给水量、高旁关系控制曲线:
经验反馈
1、停机拉仓主要是控制好煤位,停机过程中尽量不对各煤仓进行补仓,否则加大了煤仓拉空的难度。拉仓时尽量缩短最后一台制粉系统运行时间,以保证在正常给水流量下利用锅炉蓄热保持锅炉干态运行,减小操作量,也能防止汽温骤降被迫停机。
2、人员安排:给水及汽温控制,应安排较熟练专人控制,不熟练的可增加为两人(汽温及流量控制)。制粉系统由1人监视制粉系统,及统计记录煤位。
3、冬季停机过程中应有专人监视空冷岛,控制好背压,及时停运空冷风机,防止发生冻害。停机后应立即关闭蒸汽立管阀。
4、提前对高、低旁暖管,负荷低于250MW可开启高、低旁暖管,配合高低旁减负荷,保证蒸发量不变,为防止后期操作量增大应提前切换厂用电。但高、低旁开度不宜过大,否则浪费大量燃料量。
5、提前对辅汽至除氧器暖管,减负荷过程中逐渐开大调门,保证除氧器压力不低于0.147MPa,防止除氧器压力低造成给水泵入口汽化。
6、因炉水循环泵故障,应提前开启大流量冲洗前电动门(50%),贮水箱溢流手动门。