磁选机尾矿口装液控闸门,效果惊人!
磁选机的主要经济技术指标是回收率,要想把磁选机的回收率提升到99.9%,就必须保持高液位作业。只有在溢流堰处于微溢流状态时,机箱液位稳定在高位时,即入料量和尾矿口排料量基本达到动平衡时,才能保证入料的全部矿液都经过扫选区。只有在高液位状态,永磁体的磁包角的吃水线才能浸没在液面以下,充分发挥磁选机的吸附铁粉的功能 每班开车初始,磁选机机箱液位应该争取用最短时间把液位建立起来,但由于上边进料,尾矿口全开排料,只有10分钟至半小时后,等到进出矿液量达到动平衡后,液位才能慢慢升高至出现溢流。如果有方便灵活的液压闸门,开车时先全关闭,产生大溢流后再慢慢打开尾矿闸门,反复多次直到液位基本稳定时,这才算磁选机进入良性状态。另一种情况是非磁性物和煤泥固体沉积过量,发生尾矿口堵塞,造成入料全部跑溢流的事故状态。这时液控闸门迅速全开应急处理事故。又例如多数磁选机当初安装时就没有装尾矿闸门。司机为了建立液位,在尾矿口处放瓷砖、放小孔法兰等多种无奈办法,宁愿大溢流开车。 当采用大溢流作业时,半逆流扫选机理形不成,矿液循环量大增,降低了回收率。无论是精煤段磁选机,还是中煤段磁选机的尾矿中高铁粉含量又回到闭路循环管路中循环,增大管道磨损,增大泵体、叶轮的磨损,增加耗电量,一举几损,泵和管路寿命明显降低,高速高压穿梭在管道中的高铁粉浓度的矿液中的铁粉、磁粉球团、磁粉链等固体产物就像软锉刀一样,对管道、泵叶、泵体造成严重的二次损害。 回收率低会造成铁粉材料费上升,循环矿浆净化程度不够,又加快管道和泵的磨损。恶性循环随着闭路循环生产系统的运行,一直在发生着。 总之,为提高选煤厂磁选机的回收率指标必须从入料、冲散水、磁偏角、高液位等诸多方面采取措施,加强管理,认真考核,向管理要经济效益,向回收率要效益,千方百计降低生产成本,因为过低的、不稳定的回收率,给企业带来的经济损失是很惊人的。 假设进入磁选机矿液中的铁粉净含量是6t/h,当磁选机的回收率在99.9%时,磁铁粉损失为2kg/h;当回收率在99%时,磁铁矿粉损失可高达60kg/h;若回收率降至98%,磁铁矿粉损失将达到120kg/h。可见,回收率降低一点,磁铁矿粉损失就会增加几倍乃至几十倍。据有关资料显示,磁选机尾矿口严重堵塞一小时,铁粉损失会高过1t/h。 所以铁粉的消耗量,不仅影响生产成本,也标志着一个厂技术管理水平的高低,工艺流程是否先进。2009年12月,对某选煤厂A、B、C三套磁选系统用三台液压站各自分别独立的控制三套磁选系统,每套系统有一台脱介筛的冲水总门和四台磁选机8个尾矿闸门,合计9个闸门。三个系统,另外还有再选磁选机二台的四个闸门,共计31个闸门。这项改造工程包括拆除全部瘫痪、烧损的旧电动闸门执行机构,新安装改造的液压控制机构,在不影响正常开车的生产间隙,历时一个月全部安装、调试完成,一次调试成功,当即投入运行。收到预期的效果,受到司机和各级领导的好评。提高了磁选机运行质量。该选煤厂这套尾矿闸门的液压控制系统,A、B、C每套系统只用一台双机组液压集控站,电机台数是原来的1/9,耗电总量是原来的1/5。节能油路的设计理念,给全厂提升自动化控制水平创造了条件。这套系统,大大提高了司机控制液位的能力和处理堵塞漫槽等事故的应对能力;减轻了工人的劳动强度;对提高磁选机回收率,收到预期效果。磁选机尾矿口闸门进行液压集控改造,是一项节约电能,提升操作控制水平,提高回收率,提高产品质量,减轻改善工人劳动强度等方面效果明显的技改项目。是选煤厂节能增效,提高自动控制水平的有效之举。是节能降耗提升经济效益的立竿见影的措施。是选煤厂全面提升自动化生产水平,实现企业现代化的必由之路。