连铸机大包回转台托臂液压缸的改进(3)-设计与加工
5 设计计算
柱塞与导向套摩擦付摩擦系数的降低。在原设计中,柱塞与导向套采用钢/青铜配对,改进后采用钢/球墨铸铁,摩擦系数由0.125降至0.1,下降约20%。柱塞与导向套摩擦付表面硬度及抗磨损能力的提高。原柱塞的表面硬度是HRC35,改进后达HRC45,由此柱塞表面不易被划伤。导向套的材料由青铜改为球墨铸铁(QT400-17)后,硬度由HB70变为HB197(HRC17),抗磨损能力显著提高。
柱塞与导向套之间压力的降低按以下式子计算。
最大压力P的计算
设备用户手册指出,负载为250吨时,当液压缸活塞杆伸出至最高位置(700mm行程)侧向力最大,G=72吨。
R=300mm
原设计中,L=135mm
P1=72X103/13.5X2X30=88.9Kg/cm2
改进后, L=210mm
P2=72X103/21X2X30=57Kg/cm2
正压力下降了36%。
球头半径为SR160mm,其支持面原高度100mm,改进后达120mm,此举使这一配合面的接触面增大,压强得以显著减小。
通过采取以上措施,大幅度改善液压缸的受力状况,使液压缸的设计寿命由4月提高到2年以上。
改进后的液压缸如图17所示,有关零件如表3所示。
6 加工制造工艺
液压缸有关加工工艺参数如表4所示。
表4 主要零部件工艺数据
注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916
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