炼钢大包滑动水口液压站的改进(2)

3  问题原因分析

因该液压站难以达到前述要求,不能适应连铸生产的需要。具体表现在:

(1)油温控制困难

该液压设计对油温的控制有两种途径:

磁助式电接点压力表控制。通过压力表5的上下接点来控制泵的启制动。使泵尽可能的缩短带载运行的时间。以达到控制油温的目的。设计选用yx-150型压力表,该表要求:接点电压380V时,电感电流<45mA。而实际接点控制泵启动的副接触器的电感电流为60mA。因控制行程较长(达40m左右),动作次数多,压降较快。为了能满足控制要求,差值设定范围小(40bar左右)。以上因素致使泵启制动频繁。接点在超容量条件下接触次数多,出现打弧焊接的现象。指针易被损坏,泵启制动失灵。达不到理想的控制效果。

1-调压弹簧   2-锥阀芯  3-控制阀体  4-顶杆

采用卸荷型溢流阀控制(控制原理见图6-16)。在实际运行中,该阀的控制压力范围受锥阀芯的硬度和蓄能器蓄能效果的影响极大。

因实际因素的影响,系统压降较快,泵带载运行次数多,顶杆与锥阀撞击频繁,使得该阀的锥阀芯易被撞秃,压力控制范围下降。加上系统油温经常超过蓄能器的适宜工作温度(10℃-70℃),蓄能器充泄压又比较频繁,皮囊易发生老化破损,使得蓄能器内N2无法充入,蓄能效果差。蓄能器起不到恒压作用,不能应急突发性故障。

以上因素使得泵带载运行次数增多,时间变长。油温极易升高,经常性高达100℃以上。

(2)换向可靠性差

实际操作中,经常出现换向失灵的现象。

因该液压站采用外盖式油箱,接口处无毛毡密封,油液容易被污染。加上油温过高,粘度较低,使得阀芯经常性卡死,换向失灵。

为达到控制灵敏、冲击小及装卸快连接头时卸掉管内余压的目的,这里采用了O型和Y型中位机能的两只三位四通电磁换向阀串联控制。这样使得换向失灵的概率上升1倍。

该系统还采用了手动弹跳定位式二位四通阀与电磁阀串联。因实际动作频繁,受液压冲击振动的影响,该阀的阀芯容易错位,影响换向效果。

(3)卸压不充分

因油液易被污染,单向过滤器的滤网容易堵塞,卸荷时使得管内的压力不能充分被卸掉。快速接头装卸困难,在卸接头时,里面的密封圈易被余压冲掉。使油耗增加。需耗油2桶/月。

(4)元件更换频繁

由于油液温度经常过高、污染严重,再加动作频繁,元件极易损坏,更换比较频繁。运行2年,更换过7台泵,11只电磁换向阀,10只卸荷型溢,3只蓄能器。


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