SF6分解产物测试在330kV断路器故障排除中的应用
国网甘肃省电力公司电力科学研究院的研究人员陈宏刚、温定筠等,在2015年第1期《电气技术》杂志上撰文,对一起典型的断路器SF6分解产物异常进行了研究分析。通过对断路器内部的测试分析,发现了设备重大安全隐患,确保了设备的运行安全,是一起SF6气体标志性分解产物发现设备内部故障的典型案例。对充SF6气体设备的运行、维护及试验检测具有借鉴意义。
随着电力设备的发展,油载断路器逐渐淡出电力设备的舞台,现今,采用SF6气体作为绝缘介质的电气设备主要有断路器、变压器、电缆、GIS站等。
在我国,220kV电压等级的设备约有一半以上采用SF6气体绝缘;330V电压等级的设备将近100%采用SF6气体绝缘;550V电压等级的设备及GIS全部采用SF6气体绝缘;在110kV及以上新建输变电设备与城网改造中,SF6设备成为首选。因此,及时测定SF6纯度、湿度、泄露,分析判断SF6气体分解产物的含量对故障部位的查找显得日益重要。
在对某330kV变电站SF6断路器带电检测时,发现3322断路器A相SF6气体分解产物含量异常,通过专项诊断检测及取样色谱分析,判断设备存在重大安全隐患,停运了设备,并对其进行解体检查,发现并排除了设备重大安全隐患。
1 设备基本情况及参数
该330kV变电站3322断路器2003年5月投运。三相开断次数分别为A相22次、B相19次、C相12次;无切断故障电流和不良工况。2009年4月进行例行试验,试验数据均合格。
断路器主要参数见“表1”。
表1 330kV 变电站3322断路器参数表
2 设备异常情况
某日,对3322断路器A相进行SF6分解产物、纯度、微水检测时,测得CO为417μL/L,SO2为3μL/L,H2S为0,微水92.52μL/L,纯度98.9%。随后现场取样,送检测单位进行气相色谱分析(分析结果见“表2”)。同时安排对3322断路器进行精确测温,现场精确测温无异常。
表2 330kV变电站3322断路器A相SF6分解产物测试数据表
通过与相同型号、同工况其他断路器测试结果对照,该断路器SF6分解产物数据明显偏大,CO值尤其突出,初步判断内部存在过热故障。为查明设备异常原因,确保设备安全运行,对设备进行了现场解体检查。
3 断路器A相解体检查情况
3.1解体前的试验情况
断路器解体前进行了SF6气体测试及开关特性试验。
3.1.1开关机械特性试验情况
表3 辅助回路绝缘及机构动作检查表
表4 开关时间及同期测试数据表
表5 断口回路电阻测试数据表
表6 操作机构工作缸活塞杆行程测量数据表
3.1.2断路器SF6气体测试情况
为了准确了解断路器三个气室SF6气体分解产物浓度分布情况,在解体前在不带电的情况下,进行了数次操作,操作后进行分解产物测试;在排出气体的过程中,进行了数次测试,数据见“表7”。
表7 3322断路器SF6气体测试数据表
从气体分解产物测试数据情况分析,当断路器A相分合操作3次后SO2、CO含量均有增加,判定故障应存在于断路器灭弧室内。
3.2 A相本体解体检查情况
对A相灭弧室及三联箱整体起吊,对A1、A2灭弧室与三联箱进行解体检查,并对A1、A2灭弧室动静触头进行分解(本体支柱未解体)。
图1 断路器外观
3.2.1 A相解体检查中发现的问题
(1)三联箱及支柱
灭弧室及三联箱装配整体起吊后,发现支柱导向密封面残留有大量不规则金属铝屑,经检查均为铝制导向槽与滚轮磨损脱落物,并发现A1侧四连杆变向机构转动轴的轴承脱落(即转动轴未固定在轴承内),转动轴端部边缘磨损严重并与轴承脱离,三联箱装配吸附剂盖板对应轴承位置有明显转动摩擦痕迹,同时,未发现转动轴端部限位弹性挡圈,也未发现掉落的弹性挡圈。
图2 支柱顶部导向密封面残留有大量不规则金属铝屑
图3 铝制导向槽磨损
图4 A1侧固定轴销的轴承脱落
图6 灭弧室动触头铝制导向槽磨损
图7 轴销边缘磨损严重
图8 对应轴承位置有明显转动摩擦痕迹
(2)A1、A2灭弧室解
1)A1灭弧室 A1灭弧室解体后发现,瓷套内壁有一道延伸向底部的油脂流淌痕迹,即硅脂涂抹过量受热流淌所致;静弧触头(铜钨合金)外表面出现多道严重划伤,已露出内部铜导体;动触头上端与静触指接触处,出现多道严重啃伤,镀银层脱落;喷口内表面根部出现偏向一边的灼伤痕迹,已碳化变色(材料为聚四氟乙烯)。
图9 静触头瓷套内壁
图10 静弧触头外表面多道严重划伤
图11 动触头出现多道严重啃伤
图12 喷口内碳化变色
2)A2灭弧室 A2灭弧室解体后发现,瓷套内壁有一道延伸向底部的油脂流淌痕迹,即硅脂涂抹过量受热流淌所致;静弧触头(铜钨合金)外表面光滑平整,无损伤痕迹;动触头上端与静触指接触处有轻微接触啃伤痕迹,镀银层基本完好。
图14 灭弧室静触头解体
图15 静触头瓷套内壁
图16 动触头轻微接触啃伤
4 原因分析
A相断路器三联箱内四连杆机构转动轴固定轴承的弹性挡圈未安装,致使运行中A1灭弧室侧轴承脱落,导致动触头装配及连杆机构发生偏斜,三联箱内导轨组件严重损伤。
分合闸过程中,四连杆机构侧向受力,造成动触头装配中心位置发生偏离,导致A1断口动静弧触头、主触头啃伤,由于三联箱内四连杆机构失稳,波及到A2断口,造成A2灭弧室主触头异常磨损,同时断路器灭弧室接口接触面严密度受到影响,致使接口处局部过热,喷口烧蚀局部碳化,从而出现SF6分解产物测试结果中CO值异常偏高的现象。
5 结论
SF6气体检测分析方法在开关设备故障诊断方面具有广泛的应用前景,跟踪监测SO2、H2S或CF4的含量,为设备可靠性评估提供技术指导。但需进行更细致深入的研究,包括模拟试验和实测数据的支持,应用数理可靠性统计方法,分析SF6开关设备与分解产物的关系,掌握SF6气体分解产物的变化趋势和规律,逐步完善建立设备状态检修系统。