【原创】注塑案例(21)--注塑产品之杯环周边气泡不良改善

■产品信息:

品名: 量杯

材料:PP透明

尺寸规格:72.5mmx61.5mmx1.88mm

模穴数:1 X 6 制品重量:12.5g

模具规格

两板模具、前模为热流道、采用气动封针封胶方式、高光面

"注塑工艺:

注塑机吨位:200T

螺杆直径:Φ45mm

炮筒温度190℃-225℃,

模温设定:机水+冻水12℃,

成型周期:15秒, 使用4段射压及1段保压

"产品后加工:

无需加工,生产品外观确认,OK后直接包装

"品质要求:

产品表面划伤、发亮、欠注、结合线、变形、顶白、气泡等外观不良不可。

品质不良信息:产品杯环周边气泡不良高达33%。

不良产品图片

作者:杨建宏,黄老师

请看以下参数表:

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

模具开设的排气不合理,前模排气槽位太浅,排气位置也很少,型腔闭合中紧贴死,注塑填充过程,气体无法排出;所以才导致生产过程出现气泡不良。

注塑参数设定不合理(第三、第四段的射出速度太快,保压时间过长,另溶胶速度太快),所以导致生产品发生气泡不良。

模具温度设定及分配(前模温度低)不合理,加上热流道温度设定偏低,所以造成注塑填充过程树脂流道性差,出现的收缩迁移(无规则层缺陷),注塑件内部气泡不良。

二、改善对策过程:

对模具(前模6个穴号全部重新开设排气槽)加排气处理,确保模具排气顺畅,改善模具困气问题。

注塑工艺参数重新调设:

A.热流道温度在原基础上各段加高20度,提高树脂流动性。

B、模具温度重新布置,前模使用常温水约27度,而后模使用冻水12度。

C、第三及第四的射出速度放慢,采用多段位置精确控制走胶位置,在产品填充完成99%后转保压(短保压时间控制)。

D、熔胶速度减慢,另加大背压,确保树脂在炮筒中熔融密度增高,减少拉伸应力,控制气泡发生。

三、改善后成果展现:

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