一起油田电网故障处理时同期并网事故的分析

中国电工技术学会活动专区

CES Conference

塔河油田电网因一条输电线路故障跳闸变成孤网,通过另一条输电线路进行同期并网操作时,发生了非同期并网,导致事故扩大化,造成油田大面积停电。表面上看,同期装置故障是事故原因,但通过事故调查发现,调度员的错误调度命令是主要原因。中石化西北油田分公司的研究人员蒲军,在2021年第2期《电气技术》杂志上撰文,详细介绍了该事故发生经过和开展的事故调查,提出相关建议和技术改造,对其他具有相同情况的电网具有参考意义。

电网并网需满足同期三要素:电压相等,频率相同和相位一致。非同期并网对电网存在很大的危害,特别当电压相位差180°时,冲击电流最大。发生非同期并网后,应查看故障录波,检查同期装置的整定值和同期试验。防止发生非同期事故的措施有同期技术改造、同期定值优化、提高调度员的事故处理能力和完善应急预案等。
位于新疆塔克拉玛干沙漠北部边缘的塔河油田电网,担负着三区五县约2.6万余km2的油气生产和生活用电。在油田电网运行中,发生了一次电网故障处理时同期并网事故。
1  事故电网运行方式
油田电网的供电电源有巴州电网、阿克苏电网和两个自备发电厂。
事故前,电网分网运行,具体情况为阿克苏电网、发电一厂和发电二厂带油田主体电网,巴州电网带采油一区10kV配电网,并网开关为发电一厂的110kV母联1150开关。如图1所示。
图1  塔河油田电网主构架图
2  事故发生经过
9月23日01:18,油田主体电网110kV布四联线接地保护跳闸,油田主体电网与阿克苏电网解网,成为孤网,由自备发电厂带负荷。为提高电网运行可靠性,电力调度员决定将油田主体电网并入巴州电网。
调度员未分析两边电网的并网条件[1],给发电一厂的运行员下发了同期调度令。运行员在并网操作中,前两次同期合闸未成功,第三次同期操作时开关合闸成功。但合闸后,两个自备发电厂的所有发电机组相继保护跳机,并网开关也保护跳闸,发生油田主体电网失电事故。
3  事故调查经过和原因分析
事故发生后,电气技术组开展了以下调查工作并进行分析。
3.1  故障录波调阅

调阅故障录波,如图2所示。

从故障录波图可以得到1150母联开关闭合时间为9月23日01:32:32:536,即并网时间。将并网时两侧电网同期电压幅值、相位和频率整理成表,同时计算出差值填入表1中。
图2  电网相位差图
表1  故障录波记录表
故障录波记录表的差值是同期动作值,与同期保护定值单表2比较可知:
表2  同期保护定值单表
1)电压相位差194.47°,大于定值18°;电压幅值差为89.11V,大于定值8V;电压频率差0.76Hz,小于定值0.8Hz;只有电压频率差满足同期条件。
2)同期装置只有在电压频率差、幅值差和相位差3项数值同时达到条件,同期装置才出口开关。而实际情况为,电压幅值差和相位差均未达到同期定值,同期装置却出口了开关,说明同期装置存在问题。
3)电网并网时间点的电压相位差194.47°,属于严重的非同期合闸,相当于系统发生了短路故障。
3.2  非同期并网的危害性分析
非同期并网,由于两个电网的电压差很大,开关合闸时会产生很大的冲击电流,巨大的冲击电流对发电机、变压器和电力系统造成严重冲击。发电机组将发出强烈的振动,使发电机组绕组变形甚至烧毁。对整个电力系统来说,系统将会发生功率振荡,严重扰乱整个系统的正常安全运行,造成整个电网的崩溃。
电网并网的冲击电流计算如下
从上式可以看出,并网冲击电流大小同两边电网的电压差、相位差和系统短路阻抗有关系。此次并网由于相位差194.47°,电压差为9020V,冲击电流很大。
3.3  同期装置校验
1)同期装置采样
用继保仪对同期装置进行电压数据采样,发现装置的同期电压频率采样值存在数据固化,始终为50.1Hz,说明同期装置存在死机。重启装置后,电压采样值恢复正常。
2)校验同期定值
试验数据见表3。
表3  同期试验记录表
结果:同期保护动作正确。
3)同期装置误动作分析
(1)同期装置运行超10年,装置里面的电子器件老化,可靠性降低。
(2)运行员同期操作不符合规范是装置误动作的直接原因。同期装置工作原理为打同期把手的“同期”位后,装置开放40s寻找同期点,若达到同期条件则出口开关合闸,否则40s后报“同期失败”,才能开始下一次同期操作。
本次同期操作,由于调度员下达错误同期操作令,两边电网未达到同期条件,装置判同期失败是正确的。运行员不知情,频繁同期操作,且每次操作间隔小于40s,导致装置死机。
4  采取措施
4.1  对同期装置进行双冗余改造
同期装置为电子产品,必然存在可靠性问题,通过加装机械式同期继电器,实现双冗余判断,可避免其中一个同期装置损坏造成非同期并网事故。
双冗余同期需注意同期定值的整定和配合,特别是相位定值。如果相位定值设置偏小,并网成功率低。如果相位定值设置偏大,对电网的冲击大。
下面介绍一种相位定值配置方法:机械式同期继电器的相位差定值设为20°,用作防非同期闭锁;同期装置的相位差定值整定设为12°,作为同期判断。
4.2  同期定值优化
原同期定值电压差8V,相位差18°,同期频率差0.8Hz,考虑开关60ms的动作特性,最大冲击电流计算为
最大冲击电流154.8A,超过发电一厂的3台12MW的发电机组承受能力,应该将定值调小。
根据电网抗冲击能力,整定定值为电压差4V,相位差12°,同期频率0.3Hz。整定后最大冲击电流计算为39A。
4.3  信息化改造
本次电网同期事故,电调员的错误调度令是其中一个原因,但电调室没有电网电压实时波形的监测设备也是一个原因。
电调室建立远程故障录波系统,可实现电网电压实时波形监测,再通过调节5台发电机组的励磁电流和阀门开度,可调节油田电网电压的幅值和频率。
4.4  定期校验同期装置
为防止同期操作时同期装置故障,定期校验同期装置,如做假同期试验。
4.5  规范同期操作
操作人员在同期并网操作前,应检查同期装置和机械式同期继电器,必要时对同期装置重上电。同期操作严格遵守操作流程,两次操作必须间隔40s,等同期装置显示“同期判断失败”才可进行下一次操作。
4.6  提高调度员业务能力
提高调度员对事故情况下电网特殊运行的认识、分析和处理能力。
4.7  完善应急预案的编制,并定期演练
完善独立网运行、频率异常、电压异常的应急预案,定期同期操作演练。
5  结论
此次油田电网同期并网事故,调度员未分析两边电网是否具备并网条件,下达错误调度命令是主要原因。操作人员的同期操作不符合规范,导致装置死机后误动作是直接原因。
事故发生后,油田电管部门采取了同期装置双冗余改造、同期定值优化、信息化改造、定期校验同期装置、规范同期操作、提高调度员业务能力和完善同期操作预案并定期演练的措施。

本文编自2021年第2期《电气技术》,论文标题为“一起油田电网故障处理时同期并网事故的分析”,作者为蒲军。

(0)

相关推荐