电工机修相互推诿,老电工这一做法让机修哑口无言!
从去年的年初,我们炼铁厂和烧结厂合并了,自然而然的所有设备都是我们的责任范围了。以前炼铁厂设备实行的是点检定修制,日修、定修等制度执行的还算是像模像样;但烧结区的设备的维修却给人的感觉是抢修、加班制。(也没有这种制度,是我感觉的)。
通过近一年的磨合,烧结区的设备管理有了相对的变化。现在机电口子虽然是一个单位,但还是那种单兵作战的模式,机是机,电还是电,分的清清楚楚。老死都不相往来,各种信息都是隔离的,一出现设备问题就相互扯皮,相互推诿。
但也有分的很清楚的时候:如果是高低压线路出现故障,那电工自认倒霉;如果是断了接手,轴承缺油烧了,钳工就自认倒霉。如果是现场的电机烧了,无论功率大小电压高低,那一通皮扯的是天昏地暗,谁都不承认是自己的原因造成的。针对这种情况必须抓住几个事例来作为突破口,来改变现状。
正好五月初的一天,烧结区的电气点检在点检时发现一号烧结机的单棍破碎机的90KW电机的温度偏高,和二号烧结机的单棍电机比温度要高20度多。二号43度,一号到了65多。已采取了用外置风机强行冷却。
但温度依然,找不到问题,没办法才来告诉我:电机的轴承声音,机体振动都正常,就是电机机身发热。不管怎么说还是到现场实地的检查一下,在去的路上还在想:电机发热无非是功率增大了才会发热的一 要么是电机自身的轴承损坏,电机扫堂等,二要么是来自电机之外的负载加重了。
到了现场看了电机的名牌,90KW额定电流179A八极电机。在配电柜的软起上端掐电流有94A,至少现在电机还没有多大的危险,离额定功率还差将近一半,但和二号电机相比温度高了20多度,电流也多了30多A,二号电流才60A。同样的设备,同样的负载,功率相差10多个千瓦,直觉告诉我这个设备的机械负载偏重,是哪个环节肯定有问题了!
马上用对讲机通知这个区域的机械点检,简单的说了一下情况。机械点检:你们电机有问题找我干嘛?你们自己好好找一下自身的问题。想到这个区域的点检都单兵作战惯了,你不服我,我也不服你的状况,决定拿这件事开刀。你不来有人会来,你不负责任有人会负责的。
告诉机械主管让他赶快到设备现场来。主管来了,亲自上阵一番检查,果然有两个问题,单棍破碎的主轴的一端轴承架温度超高,达75度而且轴承座里面传出有滚珠破碎振动的声响。二单棍内的一端冷却水没到位,高温轴承座这端的轴温度达80多度。
由于这两台烧结机在六月底之前是不允许停机的。必须满负荷生产,所以这单棍是没有时间来检修的,再这单棍破碎机还不是十多个小时能解决的了的,以往都是在备品备件都齐全的情况下,都必须要三到五天的时间才能搞定。停机检修是绝对不可能的事情。
机械主管问该怎么来解决和应对,我提了我个人的一点意见:第一这机械点检必须要考核,虽然没出更大的设备停机故障,但态度很是不端正。必须要处理,而且这种风气一定要扭转过来。
第二对这套设备进行特殊管理和特别关注,改原来的集中加油改为单独加油,而且是每隔两小时打一次油,每次打油直到新油被挤出位置。三,冷却水管要一直通到轴(轴是中空的)的底部先观察几天再说。(检查水管发现在轴中间被磨断了,重新装了一根新管)
过了三天,也经过这几天的观察和思考后,采取每半个小时打一次油,时间不超过两分钟。现在轴承座的温度降到了51度异响的强度降低很多,电机的温度一直在50-42度之间。电流稳定在96A未动。从这件事可以看出电工钳工相互配合成功的化解了一起设备故障,如果故障停机受损失的不单单是设备口子的几个人,面对不景气的钢铁行业,必须减少任何一点损失。
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