超临界机组无炉水循环泵启动全过程
锅炉简介:哈锅直流炉,前、后墙对冲,前墙从上到下C/D/E/F,后墙A/B/G,下两层F/G为少油点火。
第一阶段(前夜班)升温升压
接班情况:F层少油点火全部投入,F层制粉系统投入运行,G4油枪投入,风道加热2、3号油枪投入,背压22Kp,2B电动给水泵运行。初期维持总给水量在540T/H,后期在600T/H左右。因无炉水循环泵,储水箱冲洗电动门2就地开约50%,溢流电动调门投入自动。按照冷态启动曲线进行升温升压。在升压初始阶段,饱和温度在100℃以下时,贮水箱内壁金属温度升温率不得超过1.1℃/min;主汽压力≥0.1Mpa升温率不得超过1.5℃/min,本班严控温升速率在0.7℃左右,同时尽量开大高旁。
下图为温升曲线:
22:15分监盘发现F磨煤机F3、F4火检波动,炉膛负压由-99pa突增至1461pa,炉内压力波动原因为F3、F4粉管内有积粉吹通后发生爆燃,造成炉膛压力波动,投入G层油枪,启动G制粉系统,将F磨煤机粉管逐一吹扫,再次启动后恢复正常。
第一阶段总结
1、控制升温速率,主要是因为锅炉过热器、再热器内水压试验后残留积水,如果升温过快,会使管壁内外,上下温差较大,从而产生较大的热应力。
2、启动初期为满足磨煤机的通风出力,为提高煤粉浓度,磨入口一次风量调整偏小,增大一次风量后,粉管吹通,发生爆燃,造成炉膛压力波动。
3、磨煤机粉管堵粉原因:通风出力、干燥出力偏低。
4、升温升压过程中,做好主再热蒸汽汽温的温升率监视工作,根据实际温升情况选择加减燃料量。
5、启动初期为满足磨煤机干燥出力,投运2只风道加热油枪运行,控制一次风道壁温不超过500℃,为满足磨通风出力建议磨出力在20t/h,控制磨入口一次风量在110t/h左右,磨出力在25-40t/h,控制磨入口一次风量在120t/h左右。
第二阶段(后夜)继续升温升压及机组冲转
1、后夜班接班情况:升温升压中,煤量46t/h。
2、接班后开始增加燃料量,投入过热器一、二级减温水,两个半小时内煤量由46t/h加到74t/h。(投入减温水控制主蒸汽温度)
3、4时54分,汽机挂闸冲转,参数主汽压3.62MPa、主汽温434℃;再热汽压:0.2MPa,再热汽温488℃。(冷态温度要求:主汽温360℃,再热汽温320℃)
因无炉水循环泵,主、再热蒸汽温度较难控制。
4、上一次机组启动汽机冲转时参数、煤量及减温水投入情况。
5、5时24分,升速至2500r/min暖机,因炉侧主、再热汽温较高,导致中压缸上下缸金属温度差值逐渐增大。
6、6时33分,因中压缸上下缸金属温差大,转速降至2000r/min暖机。
7、7时29分汽机打闸时,中压缸上下缸金属温度差。(最大时47℃)
第二阶段总结:
1、启机升温升压过程中,保证温升率的前提下尽早增加机组煤量,避免长时间低煤量燃烧造成汽温难以控制。
2、无炉水泵启动时,较有炉水泵时煤量会有所增加,此时应提前开大高低旁,能保证再热汽温得到较好的控制,还可以通过高旁后减温水控制再热汽温(但要保证蒸汽温度,防止再热器进水)。
3、保证温升率的同时,过热器及再热器减温水提前投入。
4、暖机时,如中压缸上下缸金属温差大时,关闭一抽逆止、三抽、四抽逆止门前疏水门每隔10min开启一次,每次开启1min进行疏水,疏水后关闭。
第三阶段(白班)冲转并网
本次启机主要操作,汽轮机重新冲转(2500r/min)、阀切换(2900r/min)、汽轮机转速3000r/min后做循环水泵跳闸联备用泵对主机润滑油压的影响试验,机组并网升负荷、厂用电切换、给水切主路、投入脱硝CSR系统,投入冷再至辅汽汽源(启动炉由于炉排异音进行压火),退出油系统,负荷加至300MW后投入协调控制,逐步投入高低加等操作。
1、接班状态:主汽温542℃,再热汽温488℃,总燃料量84T,省煤器入口流量480t/h,高旁开度66%,低旁开度96%全开,汽轮机已打闸,中压缸温差达48℃。
2、接班后开始降低总燃料量,逐步减煤,缓慢开启高旁,控制主再热汽温温降的速率<1.5℃/min,总燃料量最低减至50T/h,高旁开至80%,汽轮机冲转前主汽温已降至450℃,再热汽温降至430℃,中压缸上下缸温差降至33℃,重新把总燃料量加至80T/h,09时55分,汽轮机开始冲转,冲转参数主汽温470℃,再热汽温450℃,主汽压力3.72mpa,再热汽压0.31mpa。
3、10时10分汽轮机转速升至2500r/min,稳定3分钟左右,中压缸上下缸温差没有明显变化,温差34℃左右,10时16分汽轮机转速升至2900r/min,在升速的过程中检查发现高排逆止门已经顶开了,高排通风阀联动关闭,手动缓慢开启高排通风阀70%左右,观察中压缸上下缸温差变化,10时20分开始阀切换操作,切换后观察中压缸下缸温度上升较快,逐步关小高排通风阀开度直至全关,中压缸上下缸温差最高涨至41℃后呈下降趋势,10时42分汽轮机继续升速至3000r/min,做循环水泵跳闸对主机润滑油压影响试验,11时17分机组并网。
第三阶段总结:
1、尽量控制主再热汽温较低,升温升压时根据主再汽温情况提前开启减温水控制主再热汽温。
2、合理控制好总燃料量及启动第二台磨的时间,争取在启动第二台磨后在较短的时间内达到汽轮机冲转的参数,否则时间越长主再热汽温会较高,难以控制。
3、检查确认好汽轮机内外缸疏水手动门一定全开,保持疏水畅通。
4、汽轮机冲转升速时监视好高排逆止门和高排通风阀状态,监视好高排逆止门前后的压差,高排逆止门是否完全开启,保证高中缸排汽畅通,及时调整高排通风阀开度,防止中压缸下缸温度上升较快导致中压缸上下缸温差增大。
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