剪切机液压系统振动故障的分析与排除(2)


(2)剪切机的问题及分析

该系统在实际使用过程中振动较大。振动导致系统元件的可靠性及寿命下降,连接螺栓的松动,管道开裂,使整个系统无法正常工作,而液压冲击是造成该系统振动的主要原因之一。究其原因,是系统采用节流阀背压缓冲不当而造成。

节流阀的节流孔虽然是可调的,但在缓冲过程中却保持不变。有f力作用时,活塞速度不可能降低至零,只能趋于一个恒定值,因而机械冲击总是存在,说明用节流阀作背压缓冲元件,不能彻底消除冲击,从而引起系统振动。

液压缸有杆腔与无杆腔面积之比是S1:S2=1:2.82,在不计任何损失的情况下,剪切过程中p2S2=N+p1S1,N为负荷剪切力。当铸坯被突然剪断时,N=0,则p2S2=p1S1,得p1=2.82p2,其值远大于节流阀的合理压差0.2~0.3MPa。由于节流阀前后压力差大,能量损失也随之增大。损失的能量全部转换成了热量,被油液吸收后,致使油液通过节流口时温度升高,加剧油液变质、氧化,析出各种杂质,产生堵塞,引起节流阀堵塞现象的出现,使系统产生振动。

剪切机液压系统采用节流阀作背压缓冲不当。而如果简单把节流阀去掉势必导致液压冲击和振动的加剧。


注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916

(0)

相关推荐