【案例分析】注塑产品砂纹面出现不规律发亮的改善方法(44)

文/振业注塑汇(ID:zy-plas)

作者/杨建宏,黄老师

■产品信息:

品名: 内盖

材料:改性料(环保PP )

尺寸规格:213.5mmx193.7mmx3.4mm

模穴数:1 X 1

制品重量:176.7g

模具规格

两板模、三点热流道进胶方式

"注塑工艺:

注塑机吨位:250T ,

螺杆直径:Φ50mm ,

炮筒温度195℃-235℃,

模温设定:70℃,

成型周期:32秒,

使用4段射压及2段保压

"产品后加工:

无需加工,生产品外观确认,OK后直接包装

"品质要求:

产品表面划伤、发亮、欠注、结合线、变形、顶白、长宽公差值±0.1mm。

品质不良信息:品的砂纹面出现不规律发亮不良。

不良产品图片

请看以下参数表:

其它注意事项:

1、该产品生产前需要干燥原材料(特殊改性PP料),干燥温度65-75℃之间,时间2小时。

2、使用前后模温差(后模冷水,前模约45-55℃)控制尺寸及砂纹面亮印问题。

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

1、模具温度设定不合理(前模设定温度太低)影响注塑填充,参数设定过程需采用的后段射速快及大注压填充,所以才引发生产品发亮。

2、注塑工艺参数设定不合理(第3段至第4段位置切换距离太小,第4段的射胶速度太快, 加上转换保压位置又太晚); 所以导致生产品外观出现发亮不良。

3、保压参数设定不合理,之前为了控制宽度尺寸,而将注塑保压压力设定过大及长时间填充;导致产品注塑填充太过于饱和、发亮之其中原因之一。

4、模具排气不良,所以造成注塑生产过程型腔困气,才引发生产品外观砂纹面发亮不良。

二、改善对策过程:

1、模温机重新设定温度(模具温度加高),由前模原来17℃提升至45℃,改善注塑填充走胶慢,免高强压注塑,避免发亮不良产生。

2、注塑工艺参数重新调设,采用多级注塑填充法:慢→快→中慢→慢→保;主要控制产品水口旁气纹及末端发亮,同时使用长保压控制尺寸稳定,防止收缩宽度偏小发生。

3、前模型腔边缘及活动滑块加排气,另前后模内的活动镶件全部重新追加排气位,确保注塑填充过程中,型腔气体更顺畅排出;改善产品外观困气、发亮不良。

三、改善后成果展现:

方法:

通过模温、注塑工艺等改善后,品质尺寸测量OK,产品外观ok,发亮问题彻底改善.

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