2020年10月20日凌晨,股份公司钛冶炼厂特钢作业区EBT电弧炉生产现场灯火通明,深秋夜寒中,炼钢工还在不知疲倦地劳作,厂领导、设备、工艺负责人等人员也一直坚守在一旁,随时为复产工作提供支持,大家热切期待着EBT电弧炉复产后冶炼出第一炉钢水。
EBT电弧炉复产,是钛冶炼厂2020年下半年的一件大事,关系着钛冶炼厂进一步扩大产能、优化产品结构,提高铁水深加工的价值;同时关系着拓展外部市场,满足不同用户对电弧炉冶炼优质钢的需求,EBT电弧炉复产可谓关系重大,重任在肩。
特钢作业区与冶炼作业区职工配合接2#钛渣电炉铁水,铁水映红了脸庞
足够的、顺畅的氧气、氩气的供应,是EBT电弧炉复产的关键条件。氧氩气站建设项目由厂领导亲自抓,按期保质保量完成了建设任务并顺利投入使用,为EBT复产创造了有利条件。
特钢作业区成立了以负责人王建为队长,以作业区技术员、安全员、班组长、党员、生产骨干为成员的EBT复产突击队,誓将复产前的准备工作做到万无一失。
挑战无处不在——
首先要清除炉内冷钢和炉渣的混合物,凝固的冷钢与炉渣嵌入炉壁四周及炉底,深至工作层的砖缝隙中,因大型器具受炉内空间限制,无法展开,有劲也使不上,只好采取人工撬棍撬、榔头敲的笨办法,一小块、一小块地“啃”!
“再硬,我们也要把它啃下来!”甲班倒长申孝联这样说。
人们的手套磨破了,手指头磨出了血泡,清理出的残钢残渣多达上千块,总重量约5吨,每一块残钢残渣,都浸透着人们的汗水。
紧接着,一项项系统检查逐项进行——
炉体的炉衬、渣线、炉底情况;电器设备试运行时,电极升降系统、炉盖旋转系统、氧气系统、水冷系统、倾炉系统、C3除尘系统的情况……各项系统显示状态良好,可以使用,作业区技术专家白南军终于松了一口气。
用于给炉壳降温、防止其遇高温变形的水冷壁出现了漏水情况,给循环水冷系统供水的阀门也出现漏水情况,存在安全隐患。在调度室的统一协调下,组织相关人员及时焊补修复水冷壁,更换新阀门,大家累得大口大口地喘气,总算处理完毕。为保障EBT电弧炉安全冶炼,烘炉的工艺制定和实施,需要科学论证和规划。特钢作业区技术员曾治海负责牵头制定烘炉工艺方案,他翻阅大量书籍,请教经验丰富的炼钢老师傅,结合实际情况,按时完成了烘炉工艺方案的制定工作。在烘炉前,班组正严格按照烘炉工艺方案开展EBT电弧炉烘炉工作,但送电后又出现状况,电极有一相送不了电,经过电器专家检查,怀疑电缆铜丝断股,接触不良,经过排查,撤换2号大线,装上新电缆,经过设备室、生产技术室、特钢作业区多部门联动调试后正常。人员的培训紧锣密鼓,同步推进。特钢作业区下发了针对《电炉岗位日常点检卡》的填写要求和《电炉水冷氧枪的操作要点》,利用周安会组织培训学习。特钢作业区还要求四个炼钢班由倒班作业长牵头,设备技术员参与,班长组织,进行一次EBT电弧炉实际操控演练,检验操作人员对设备的熟练程度和操作水平,进一步检查确认电炉各系统各部位的可靠性。
实操演练中,炼钢甲班高兵启动C3除尘手动阀门(蒲东 摄)
10月20日凌晨,EBT电弧炉终于迎来了它重新焕发光彩的好日子。为保护电炉炉墙、炉底的使用周期,经过了24小时烘炉作业后,当晚1:00时许,随着火红赤热的铁水缓缓注入炉膛,冶炼班长杨贵平发出“送电”指令,三相电极匀速下降,中控员曾爱国改变了以往的坐姿,站立在主操作台前双手紧握控制开关,全神贯注目视着显视屏的各类仪表指针,水压、液压、高压等各类数据均显示在安全范围内。电炉发出了久违的“轰隆隆”声响。10分钟,20分钟过去了,中控员不停地向炉台操作人员报告“各系统正常,除尘良好”,令人不由得联想到发射“神舟”飞船时的指挥口令。杨贵平再次拿起手电围着电炉巡视,一遍,两遍……全面确认电炉外部的运行情况。一个半小时过去了,时间已走到2:50,随着炉前忙碌有序的冶炼作业,EBT电弧炉复产后冶炼的第一炉铁水经过出铁孔缓缓注入钢包,在运输线上两名职工的协同护送下,顺利进入LF炉冶炼工位,开始精炼作业,于4:30圆满完成冶炼,成品成份完全合格。在场所有人的脸上不约而同地露出喜悦的微笑。涓涓铁流顺畅地一次性引流注入铸模,标志着钛冶炼厂铁水处理能力进一步得到提升,铸件产品进入常态化生产。