液压泵气蚀分析与试验(2)
3 气蚀的试验验证
为验证气蚀现象对产品性能的影响,按照液压泵相关技术标准规定的“吸气试验”方法模拟飞机液压系统,对液压泵进行了16次吸气试验。
试验具体要求为:模仿某型飞机实际管路情况,液压泵进口管通径为22mm,管长为800mm。先将液压泵进口管道拆下放出油液通入大气,此时试验系统和液压泵内油液不能流出(可在液压泵进口管与油箱连接端设置开关),然后重新联结油管,油箱不增压,出口开关在全流量位置,启动液压泵30s至额定转速,记录出口压力。再向油箱增压至0.18MPa,工作1h后测产品性能并记录、停车。整个试验过程中液压泵不允许排气,以上工作作为一个循环,共进行16个循环。
在试验进行前、8次循环试验后、16次循环试验后分别对转子端面、分油盘端面情况进行拍照记录和检查。分油盘表面退化趋势如图3的a)、b)、c)所示,可见随着试验次数的增加液压泵气蚀程度逐渐增加,表面质量逐渐降低。
同时,随着试验次数和气蚀程度的增加,液压泵性能逐渐退化,回油量逐渐变大,出口流量逐渐变小,液压泵效率降低,趋势如图4的a)和b)所示。
图3 气蚀时分油盘表面退化趋势
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注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916
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