城市煤气中硫化氢的脱除工艺

1、概述

我公司脱硫工段,是为生产合格城市煤气而设立的,主要任务就是脱除煤气中H2S,使H2S含量符合城市煤气的质量指标(≤20mg/Nm3)。脱硫工艺原设计采用干法脱硫,工艺指标参数中箱前要求H2S含量仅为1.5—2.0g/Nm3煤气。实际生产中,焦炉煤气中H2S含量(4—8g/Nm3)高于此值,一级干箱脱硫无法达到要求。经我公司和煤气公司联合调查研究后,由煤气公司投资在干箱装置前增设了湿法脱硫装置。该工艺采用喷射自吸氧化再生工艺,两台脱硫塔串联,煤气处理量为5000m3/h,催化剂原设计为栲胶,投产时采用TS—8505,由于系统再生能力小,催化剂活性低,致使脱硫效果较差。后采用催化剂OMC,同时更换了再生槽和喷射器,增大了再生能力,脱硫效果逐渐变好,效率曾达99%以上,经二级干箱脱硫后,基本能保证城市煤气质量。后为满足外供煤气的要求我公司取消了干法脱硫装置。由于剩余装置再生能力没有余量,不耐负荷冲击,致使系统再度恶化,脱硫效率下降,取消干箱后,煤气含硫远远超出规定的指标要求,直接影响到广大市民的生活,给广大煤气用户及周围环境造成一定危害。尤其冬季危害更为严重。因此我们对现有的脱硫装置进行了改造。

2、改造内容

(1)将系统改为两塔并联,取消半富液泵,半富液槽。将富液槽与半富液槽连通为反应槽,提高富液静止反应时间。

(2)更换现有的七台贫富液泵,增大脱硫液循环量,更换现八个喷射器,制作高质量、高精度喷射器,以提高进气量,提高再生能力。

(3)改造现液位调节器,以提高调节能力。

3、运行状况

1.工艺参数:以煤气4000m3/h,母液循环量468×75%=350m3/h计。

指标

设计要求

改造后

脱硫塔空塔气速

0.5—0.7m/s

0.6m/s

脱硫塔气液比

>161/m3

87.5

脱硫塔喷淋密度

>27.5m3/m2h

68.9

喷射再生栓停留时间

>7min

5

喷嘴喷射速度

15—20m/s

17

再生器吹风速度

35—60m3/m2

49.8

  2.脱硫效率

 项目

时间

1#塔前H2S(mg/m3

外供含H2S

(mg/m3

脱硫效率

(%)

7月

5528.46

376.69

93.2

8月

4960.34

1110.53

77.6

9月

5709.97

1361.97

76.2

10月

4119.86

117.15

97.2

11月

4443.22

141.47

96.7

12月

5099.96

1295.19

74.6

平均

4926.07

743.7

85.1

脱硫工艺设备改造后,由于循环量的加大,再生器进氧量有所提高,具有较高的活性,脱硫效果稳定性较以前有很大的提高,且再生器泡沫量粒度增大有益于泡沫分离,提高了母液质量。

改造后,开车采用的催化剂为OMC,由于脱硫装置为新改后装置,再生能力强,脱硫母液副盐低,故脱硫效率较好,一般在90%以上,运行近一个月,由于OMC载氧能力差,再生能力又逐步恶化,为此经有关技术人员论证,决定采用东北师范大学生产的新型脱硫催化剂“888”,于9月初投入使用,经三个月的运行,“888”脱硫催化剂不堵塔,易再生,副反应少,脱硫效率高,脱硫效率一般在95%以上,外供煤气硫化氢含量在300mg/m3以下。

4、改造后存在的问题

由于富盐不处理,随富盐量增长、积累,至250g/l以上时,脱硫效率下降,纯碱消耗相应提高,同时由于副盐的结晶析出,导致塔内填料堵塞。

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