『振业注塑汇』案例12--注塑产品之变形、翘曲不良改善

■产品信息:

品名:上盖

材料:ABS透明白

尺寸规格:148.4mmx19.6mmx1.87mm

模穴数:1 X 2

制品重量:6.8g

模具规格:

两板模 冷流道单点潜水式进胶。

■注塑工艺:

注塑机吨位:80T ,

螺杆直径:Φ26mm ,

炮筒温度:195℃-235℃,

模温设定:70℃,

成型周期:23秒,

保压: 使用3段射压及2段保压

■产品后加工:

    无需加工,生产品外观确认,OK品直接装入盒中

■品质要求:

    产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、结合线、缩水等不可、黑点0.03mm、长宽公差值±0.15mm。

By振业老师:黄仕胜

■品质不良信息:

     产品变形、翘曲不良

产品不良图片

请参考下以下参数:

案例改善过程信息:
1
外观不良原因分析:

    模具流道水口设计不合理(进胶点太小),导致注塑填充过程困难。

    模具温度异常,前模循环运水孔堵塞,导致生产过程模温偏高,而引发产品变形不良。

    注塑工艺设定不合理,没有使用多级注塑填充设定参数,只使用3段射胶控制该品的生产,所以无法控制注塑生产品质稳定性,才导致产品变形、翘曲不良。

2
改善对策过程:

    模具的点式进胶口加大,由之前约1.0mm改为1.4mm,确保注塑填充过程进胶流畅,减少采用高压高速参数设定引发的产品变形不良。

    模具循环运水清理,并加大运水孔,由Φ6m加大至Φ8mm,确保模具循环运水畅通;另外模温降低由之前80℃下降至70℃;防止模温偏高引发品质不良事故。

    注塑工艺重新调设,先使用射出3段位置控制好产品的气纹,并填充完成产品97%左右,再采用2段保压控制产品缩水、尺寸及变形问题。

3

改善后成果展现:


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