【事故案例】三个与泵有关的选煤厂事故
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壹
上料泵地脚螺栓断裂事故
一
事故经过
2012年11月19日中班,选煤厂正常检修完毕后启车生产,至晚21点左右,选煤厂主洗车间三楼岗位工对设备正常巡检,巡检时发现314上料泵,泵体震动、泵体下溅出泥浆,发现异常后立即汇报选煤厂集控室,选煤厂停煤。选煤厂集控室安排跟班机修人员前去检查,冲净泥浆后发现314上料泵异常原因为地脚螺栓断裂,选煤厂立即停止运行并汇报矿调度室,停车处理。
二
处理措施
事故发生后,选煤厂立即拿出解决方案,将314上料泵拆下,决定将断裂螺栓取出,拆除后重新焊接螺栓,对该泵体地脚螺栓基础进行二次浇灌。
11月20日选煤厂对314上料泵拆除后,外请专业人员使用水钻在断裂地脚螺栓处打孔。11月20日晚将损坏的螺栓取出,从别的单位借地脚螺栓,于11月21日重新焊接、浇筑完成,314上料泵安装归位。11月24日重新浇筑,水泥强度达到70%以上后,将水泵、管道连接完成,选煤厂当天下午18点恢复正常生产,影响生产四天。
三
事故分析
11月28日煤业公司召开关于314上料泵地胶螺栓事故追查会,会议对314上料泵地脚螺栓断裂原因进行了分析,对责任进行了认定。选煤厂314上料泵地脚螺栓断裂有以下原因:
1、断裂螺栓与对角螺栓之间不在同一水平面,水平高度相差4毫米,导致泵体不在同一水平,泵体发生震动;
2、314泵体出水口与管道连接处不同心,泵体与管道产生应力所致,安装时使用吊链校正管道;
3、断裂的地脚螺栓存在质量问题。
贰
电机软启动器烧坏事故
一
事故经过
2012年12月10日16点,选煤厂完成交接班工作,准备正常启车,启动设备时,选煤厂集控员发现325煤泥泵电机不能正常启动,通知跟班机修人员现场查看,发现煤泥泵电机完好,异常原因不明。带班人员立即报告选煤厂相关负责人及矿调度室,选煤厂停止运行。经选煤厂机电维修人员检查后发现325泵电机软启动器烧坏,导致电机不能启动。
二
处理措施
由于电机软启动为进口件,而且型号复杂,如自行采购到货时间长(15天左右),现有技术人员又无法维修,矿内积极出主意,想办法,借调井下防爆电机软启动器,经过简单改装后代用,11日下午6点10分选煤厂将软启动更换完成,恢复正常生产,选煤厂停产16小时。
三
事故分析
选煤厂恢复生产后,邀请专业人员对事故发生原因进行了分析,软启动烧坏的主要原因是:经现场查看分析,电机软启动器接线工艺差,电流短路导致烧坏软启动器。
四
责任划分
软启动器烧坏是安装质量原因所致,应由施工方承担全部责任,软启动器维修发生的所有费用由施工方承担。
叁
水泵泵体连接螺栓断裂事故
一
事故经过
2012年12月1日0:00,选煤厂生产一班人员将设备点检完毕,完成交接班,当班组织正常生产,运行至晚3点30分时,主洗车间岗位工巡检时发现314上料泵震动、发出异响,立即汇报选煤厂集控室。跟班机修人员检查后发现314上料泵异响原因是泵壳、后护板两处螺栓断裂,带班主任及时汇报矿调度室,报告现场情况后,选煤厂停止运行。
二
处理措施
事故发生后,选煤厂拿出处理方案。联系选煤厂水泵供货厂家,由厂家发货。将314水泵泵壳、叶轮、后护板拆卸,取出断裂螺栓,查明规格型号委托加工。
12月1日上午8点联系厂家后得到回复,厂家发货周期较长,约为10个工作日到厂(12月12日左右)。为不影响选煤厂正常运行,选煤厂工作人员组织紧急抢修,至1日22点左右选煤厂机修人员将314水泵泵壳、叶轮、后护板全部打开,取出断裂螺栓,断裂螺栓为两根高强度M36、M20螺栓。选煤厂及时联系集团公司物资设备中心,集团仓库备件螺栓与水泵螺栓型号不符,不能使用,选煤厂立即寻找外单位加工 M36、M20高强度螺栓,12月2日,螺栓加工完毕后,机修人员将314水泵重新安装。12月2日晚23点50分将水泵组装完成,连接管道后选煤厂恢复生产,影响生产2天。
三
事故分析
发生事故后,对事故原因进行了认真分析追查,认为设备制造厂家应将水泵检验合格后出厂,经选煤厂使用6个月后泵壳螺栓断裂,说明水泵出厂前装配存在严重缺陷。
四
责任划分
水泵装配质量不合格,厂家及施工单位对该事故负有不可推卸责任。