『振业注塑汇』注塑案例13--家电产品表面气纹不良改善
产品说明
品名:外壳
材料:PP黑色
尺寸规格:287.5mmx178.6mmx3.6mm
制品重量:289.7 g
注塑工艺
注塑机吨位:380T ,
成型周期:47秒,
保压:使用5段射压及1段保压
螺杆直径:Φ65mm ,
炮筒温度180℃-225℃,
模温设定:17℃,
模 具 规 格
模穴数: 1 X 1 单点式热流道进胶 两板模
产品后加工
无需加工,生产品外观确认,OK品直接包保护膜
品质要求
产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、气纹、结合线等不可、长宽公差值±0.2mm。
振业咨询|黄老师
品质不良信息:产品表面“气纹”不良。
如下参数请看:
1、外观不良原因分析:
模具热流道的温度设定不合理(温度偏低),导致塑料流动过程发生冷凝固现象,所以才引发间断性的气纹不良。
前模运水温度设定不合理(冻水机温度设定过低),导致模具太冰冷,影响注塑走胶流向,所以出现注塑成型不稳定。
注塑工艺参数设定不合理(射出位置切换点没有精确设定,第2段至第3段位置切换过晚,)所以导致生产品侧面间断性发生气纹不良。
2、改善对策过程:
模具热流道加高设定,由原来的205℃,提升至225℃;确保注塑填充过程顺畅,减少冷胶、气纹不良。
前、后模采用不同温差(前模使用常温水约27℃,而后模使用冷冻水16℃)控制模温;一是防止前模因模温太冷影响走胶及改善气纹问题,二是为了提快生产周期而采用后模低温控制。
注塑工艺再次微调设设,第2段速射胶位置与第3段的射胶位置找好精确点,及时切换,确保第三段高速射出合理使用,彻底改善侧面气纹不良。
3、改善后成果展现:
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