液压操动机构超压事故原因分析(3)
(1)故障点查找
为了查找故障点,首先对因超压而损坏的机械部件进行恢复,使液压系统的机械部分具备正常建压条件。再通过油泵建压或人为施加压力控制信号,观察几个可疑的故障点跳动作情况。
试验中又几次发生超压事故时的同类现象:发出“漏氮超压”报警信号后油泵仍不停转,只有通过拉开油泵电动机的电源开关才能停泵。
经仔细观察,确认超压时微动开关4SM和继电器KA3均能可靠动作,经万用表测量,其触点动作准确,但接触器不释放。于是确认事故的真正原因是直流接触器失电后不释放。
(2)事故处理
对于事故直接原因的直流接触器KM,经检查是机械运动部分不灵活致使接触器失电后不释放或延迟释放。为安全起见,对其进行了更换。对其他已经损坏的组件和零件,也进行了更换。
(3)防范措施
为了防止类似事故发生,采取了以下一些措施:
1)定期检查直流接触器的工作情况,及时发现和处理其故障。
2)另增设一只直流接触器KM’与KM并联,将两接触器的主触点在油泵电动机主电源回路中串联,增加断开油泵电动机主回路的可靠性,如图4所示。
图4 CY3A型液压操动机构的压力控制改进电路
正常状态,当控制回路发出起动或停止命令时,KM和KM’同时得电或失电,其主触点也同时闭合或打开,使油泵正常起动运转或停止。
在油泵运转过程中,当控制回路发出停止命令时,如果两接触器中的一只不释放(两只同时不释放的可能性很小),另一触点正常打开,使油泵可靠停止。此时故障接触器的辅助触点起动时间继电器KT,发出报警信号。加KT是为防止两个接触器因动作时差而误发报警信号。
3)控制回路上的“漏氮超压保护”复位开关S3正常情况下打到“通”位,“漏氮超压保护”才能投入,值班人员必须严格注意这一点。
4)微动开关是压力控制的主要元件,为保证动作可靠,选用质量较好的进口产品。
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