船用绞缆(锚)机液压马达壳体破裂事故分析(1)-事故概况
1 事故
某港轮驳公司3088kW大马力拖轮的液压绞缆(锚)机系统采用日产北川和光洋两种,主要情况如表1。
在拖轮助泊作业过程中,出现绞缆机液压马达壳体破裂,主要有两种情况。
1) 速度过快。在放缆过程中,大马力拖轮在助泊作业过程中采用的是顶推联台作业,主缆始终系在被助泊的大轮上。顶推时,主缆回收;拖离时,拖轮倒车,绞缆机放缆到一定长度(一般在50-70m之间)时开始拖离作业。这样,每次助泊作业过程中绞缆机平均需10次左右收、放缆作业。如从顶推需紧急换成拖离时,拖轮迅速倒车,绞缆机快速放缆,当拖轮倒车航速太于绞缆机放缆速度时,绞缆机液压马达出现壳体破裂。
表1 液压马达技术参数
2) 刹车打滑:拖轮在拖离作业时,放出拖缆,绞缆机处于刹车状态,因风浪影响主缆受到船体晃动的冲击力,或作顶推时拖缆系在大轮上放出的缓冲长度小于浪高,在波谷时拖缆受船体重量的影响,使缆绳受力大于刹车力(0.588MN),绞缆机刹车打滑,造成液压马达壳体破裂。
2 壳体破裂现象
从五次液压马达壳体破损现象看,破裂的部位和形状有一定的规律。从所分布的缸号来看,三次出现在第4缸(见图1)两次出现在第1缸。以绞缆机放缆为例,液压马达为B管进油、A管排油时,不管是放缆过程中还是刹车打滑后出现的壳体破裂都在第4缸,如A、B管相反,则壳体破裂在第1缸。
从壳体破裂的形状看,五次均相同,裂纹都出现在缸体油道进口处,以该处为中心向外分布,只是裂纹的长度和数量不同液压马达破裂后,除壳体裂纹外,缸盖、活塞件、传动件都正常。系统中的管系、安全阀、操纵阀有轻微异常,其它正常,只要更换马达的壳体系统即可恢复正常。
注:著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916