【新矿协庄】介耗这么管-减量换水两头保
介质消耗作为衡量选煤厂成本管理水平的一个重要指标,背后映射出的是综合管理水平,既关系到生产系统的稳定,也是生产成本投入的一项大支出,严格控制介质消耗尤为重要。山东能源新矿集团协庄选煤厂严格落实洗煤分公司管理理念,在介耗管理方面,多措并举,控制成本投入,取得了良好效果。
PART 1
改造1mm脱泥入洗
通过将脱泥筛筛缝由2mm调整为1mm,实现了1mm脱泥入洗。为进一步提高脱泥效率,将脱泥筛上方溜槽撤除,把入洗皮带下方小固定筛更换为筛面规格3700×2200mm的1mm自制固定筛,固定筛筛板由28块增加至70块,增大了脱泥面积,增加物料润湿性,提高了脱泥效率,为后续脱水脱介打好了基础。
PART 2
提高TBS处理能力
减少重介系统末煤量
该厂粗煤泥分选环节使用弧形筛、高频筛和离心机对分选溢流进行三次脱泥脱水得到粗精煤产品。针对以上设备脱泥脱水效果差,TBS分选机处理能力受限,在公司领导指导下,对粗煤泥系统进行了工艺改造,使用叠层筛替代高频筛,提升了粗精煤脱水效率,提高了TBS处理能力,减少了TBS底流进入重介系统的流量,降低了低密度区末煤量,中煤筛和精煤筛的脱介效率大幅度提高。
PART3
减少重复分选,提高脱介效率
该厂重介系统是两段两产品重介分选,中精煤筛作为高密度区的终端筛,使用磁选机尾矿水脱介,尾矿水重复分选且脱介效果差,中精煤带介量大,含介约3.65kg/t,影响高低密度区悬浮液系统的稳定。针对以上问题,该厂改造喷水梁,使用循环水脱介,提高喷水压力。中精煤筛带介明显减轻,由最初的3.65kg/t减少到1.83kg/t,明显改善了高低密度区的悬浮液的稳定性,减少了各类分流。脱介的同时也脱除细泥,减少了低密度区煤泥量,减少和稳定了各类分流,降低了介耗。
PART 4
以水换水提高脱泥效率
重介系统介耗控制中,减少重介入洗原煤中的末煤量是控制介耗的重要环节,该厂对中精煤磁选机尾矿流向进行改造,由进入脱泥桶改向原煤固定筛,把桶补水改为脱泥冲水,原煤得到充分湿润,脱泥效果得到改善,提高了重介各脱介筛脱介效率。