废旧镁碳砖如何华丽变身为转炉热态修补料
随着耐火材料行业的快速发展,由于耐火原料的无序滥采、不合理的消耗以及对环境的严格保护,耐火原料资源的短缺逐渐成为了耐火行业发展的瓶颈,耐火原料资源的综合开采和利用势在必行。对用后耐火材料进行再生利用不仅节约资源,减少环境污染,而且可以大大降低耐火材料的生产成本和炼钢成本。而钢铁企业是耐火材料消耗的大户,我国每年产生数百万吨用后耐火材料,其中重新回收利用的比例仅占30%,其余的作为工业垃圾被废弃或掩埋处理。镁碳砖是目前炼钢设备使用量最大的耐火材料。其中,转炉与钢包使用的镁碳砖约占总镁碳质耐火材料消耗量的30%~40%,如何处理和利用大量废弃镁碳质耐火材料,已成为亟需解决的问题。
在废旧镁碳砖利用方面,回收废砖过程中不可避免地带入少量钢渣,这样就有可能影响再生镁碳砖的局部品质,往往会严重降低其使用寿命,甚至造成穿包事故。转炉大面修补料通常是镁碳质耐火材料,应具有以下特性:受热具有良好的流动性,能快速烧结,有较强的黏结强度和耐侵蚀性。在本工作中,利用废旧镁碳砖生产转炉修补大面用的修补料,这样既发挥了废镁碳砖料耐火度高、抗渣性和抗热震性好的优点,而且回收废砖中带入的少量钢渣也不会对补炉效果带来明显的影响。
试 验
1.1原料
试验采用的主要原料有废旧镁碳砖颗粒(5~3、3~1和≤1mm)、MS95烧结镁砂细粉(≤0.074mm),以改性沥青(≤0.15mm,软化点112.5℃,结焦值58.2%)为结合剂,Ⅰ蒽油(密度1.04~1.15g·cm-3,结焦值0.56%)为助熔剂,添加剂为B4C粉(≤0.045mm)和w(Al)≥97.5%的金属Al粉(≤0.074mm)。其中,废旧镁碳砖颗粒和MS95烧结镁砂细粉的主要化学组成见表1。
表1 原料的化学组成
1.2试样制备及性能检测
试验中设计了A、B和C三组试样,其中5~3、3~1和≤1mm的废旧镁碳砖颗粒的加入量(w)分别为30%、20%和20%,基质和外加剂的配比见表2。先加入废旧镁碳砖颗粒料,混练3~5min,再按照表2加入镁砂细粉和外加剂。A组原料混合均匀后,自然堆积在托盘里,放入烘箱升温到200℃保温40min,观察不同改性沥青加入量对修补料铺展情况的影响;分别称取各组配料,用液压试验机在30MPa的压力下压制成约φ50mm×50mm的圆柱试样后,将成型好的圆柱试样在埋炭(石墨)气氛下于1200℃保温3h,然后分别检测各组试样的常温耐压强度;在空气中将B和C组圆柱试样加热到1000℃保温2h进行氧化试验,沿圆柱体试样轴线方向将试样切成两半,其抗氧化性用氧化率(试样截面上被氧化的面积占截面面积的百分数)来评价。
表2 试样中基质和外加剂的配比
结果与讨论
2.1改性沥青加入量的影响
图1给出了试样A5—A8经200℃保温40min后的外观照片。可以发现,当改性沥青外加量达到15%(w)后,修补料受热开始发生铺展现象,改性沥青对颗粒料的浸润性变好。这是因为改性沥青在150~250℃会逐渐由玻璃态转变为液态,黏度急剧减小,大幅度降低了渗透过程中结合剂-颗粒料界面的表面能和摩擦力。当改性沥青加入量足够多时,可以有效提高改性沥青对废旧镁碳颗粒料的浸润效果。但当改性沥青加入量超过21%(w)后,虽然试样的铺展性更好,但由于改性沥青受热时会有大量挥发气体逸出,从而生成孔洞,进而使其气孔率增大。
图1 试样A5-A8经200℃保温40min后的外观照片
图2示出了改性沥青加入量对试样常温耐压强度的影响。由图2可知,在一定范围内试样的强度随沥青量增加呈增大的趋势,但加入21%(w)改性沥青的试样A8的强度下降。这是由于当改性沥青结合剂量太少时,修补料烧结后内部不能形成碳网络结合,强度较低;随着改性沥青量的增加,烧结后碳网络逐渐完整,结合强度增大;但是,当改性沥青量过多时,受热时大量挥发气体逸出,会破坏修补料的组织结构,从而强度降低。综合铺展试验和强度结果来看,将改性沥青结合剂的加入量控制在19%(w)较好。
图2 改性沥青加入量对试样常温耐压强度的影响
2.2不同Al粉和Al+B4C粉添加量的影响
表3示出了不同Al粉和Al+B4C粉添加量对试样抗氧化性能的影响。可以看出,不添加防氧化剂的试样B1脱碳现象严重,而相比于添加金属Al粉的试样B2—B4,含0.5%(w)B4C粉的试样C1—C4抗氧化能力更佳。这可能是由于B4C在高温下生成液态Mg3(BO3)2能够起到填充气孔,防止氧化的作用。
表3 不同Al粉和Al+B4C复合添加剂加入量对试样抗氧化性能的影响
图3示出了不同Al粉和Al+B4C粉添加量对试样经1200℃保温3h(埋炭)后常温耐压强度的影响。由图可知,单一增加Al粉加入量对修补料的强度增加不明显,但是添加3%(w)Al粉和0.5%(w)B4C添加剂后试样的耐压强度显著提高。这是由于修补料中的Al粉与试样中的碳可以在高温下生成纤维状的Al4C3,如图4所示,从而提高了试样的强度。
由于同时添加B4C时,可以起到防止Al粉氧化的作用,使其生成较多的Al4C3,从而明显提高了修补料的强度。而单一加入Al粉时,可能是由于有部分Al粉被氧化,造成生成的Al4C3数量较少,因此耐压强度增加并不明显。
图3不同Al粉和Al+B4C粉加入量对试样耐压强度的影响
图4试样中Al4C3的显微形貌
工业试验
综合实验室研究结果,确定了再生镁碳修补料的配比并进行工业性试验。试验配比(w)为:5~3、3~1和≤1mm的废旧镁碳砖颗粒料分别为30%、20%、20%,≤0.074mm的MS95烧结镁砂细粉为27%,Al粉的加入量为3%,≤0.15mm的改性沥青外加量为19%,Ⅰ蒽油外加量为3.5%,添加剂B4C的外加量为0.5%。首批生产了30t试验料,其化学组成(w)为:MgO79%,CaO1.1%,Al2O32.9%,SiO23.1%,Fe2O31.9%,C10.2%;体积密度为2.15g·cm-3,常温耐压强度为5.6MPa。
再生镁碳热态修补料在马钢60t转炉上进行了应用,在试用期间转炉炉龄已达到16000多炉,处于炉役后期,因此炉况较差。现场使用的修补料补炉一次使用寿命一般为20炉左右。而使用研制的转炉热态修补料易铺展,烧结时有白光,补炉附着性好,中途没有出现过脱落问题。补1次炉使用试验料1t,烧结时间在30min内,可以使用40炉以上,取得较好的使用效果。
结 论
(1)当引入19%(w)改性沥青时,试样的铺展性和强度较好,可制备出性能较好的转炉热态修补料。
(2)同时加入3%(w)的Al粉和0.5%(w)B4C粉作为添加剂时,与单一加入Al粉相比,可以明显改善修补料的耐压强度和抗氧化性。
(3)制备的转炉热态修补料具有铺展性好,补炉附着性强,烧结速度快,使用寿命长的优点,能满足转炉生产要求。同时,由于生产成本低,减少了转炉修补次数,将产生可观的经济效益和显著的社会效益。