【案例分析】注塑时出现烧焦,缺胶时改善方法(49)
文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
作者/杨建宏,杨老师
品名:控制面板
材料:ABS121
尺寸规格:560mmX274mm X3.5MM
模穴数:1 X1
制品重量:445g
塑机吨位:450T ,
螺杆直径:Φ70mm ,
炮筒温度185℃-240℃,
模温设定:(前模)75℃,(后模) 15℃
成型周期:66秒,
使用4段射压及2段保压
需加工15处披锋,生产品外观确认,OK后直接包装喷油
产品不能有表面油点、外观划伤、料花、冷料,烧焦现象 长宽公差值±0.2mm。
品质不良信息:烧焦,冷料,缺胶等外观不良。
请看以下参数表:
一、外观不良原因分析:
1、注塑工艺参数不合理,走胶速度过慢,对于产品柱子多的导致走胶不满;
2、模具排气系统不合理,后模芯排气设计不合理及排气位加工不规范,导致型腔排气不畅顺,注塑过程气体无法排出
3、注塑工艺参数设置不合理,射出速度多段位置的设定不精确,转接点的射胶速度太快,导致产品冷料
二、改善对策过程:
1、调整注塑工艺参数,先采用短射参数设定,找到产品成型95%位置,对产品难走胶处适当调整注射速度,保证其走胶完整;
2、对模具上加开排气槽,改善产品的排气不良,对其底部烧焦处加开嵌件进行排气,解决其烧焦现象,进而解决产品表面的冷料现象;
3、对注塑工艺进行调整,把第三段速度放缓,精确找到冷料的位置进行适当地调整;改善产品困气不良现象;把进胶口那段速度放快进行适当调整;
4、把前模的模温由冻水改为热水70度,改善其走胶速度,改善产品表面的冷料痕现象;
三、改善后成果展现:
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