一起110kV变电站GIS绝缘子故障定位分析

2017第十二届中国电工装备创新与发展论坛

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国网宁夏电力公司电力科学研究院、西安交通大学、国网河北省电力公司电力科学研究院的研究人员李秀广、郭荣坤、马波、周秀、郭飞,在2016年第12期《电气技术》杂志上撰文,在对126kV GIS设备带电检测发现其存在放电故障,通过多种检测方法对故障进行了定位,判断了故障类型,对GIS带电检测具有一定的借鉴作用。

SF6气体封闭组合电器(GIS)具有绝缘性能好、运行安全可靠、占地面积与空间体积小、安装和维修方便、免维护等优点,为此,GIS设备使用日益广泛。然而,在宁夏电网运行维护过程中,GIS设备的缺点也日渐增多,特别是对于全封闭的GIS设备来说,出现故障后定位和检修都比较困难[1-2]。一旦GIS设备出现故障,相对其他敞开式设备来说平均检修时间要比长很多,往往会造成较大范围的停电,导致非故障设备停电。

近几年,对GIS设备带电检测方法日益增多,检测技术也在不断提高,本文即通过带电检测对一起GIS支柱绝缘子故障进行了精确定位,为GIS设备带电检测推广应用提供了示范作用。

例行带电检测情况

某110kV变电站110kV GIS设备为设备型号为ZF5-126,2001年2月18日投入运行。2016年3月28日,对其进行例行带电检测工作中,发现该站110kVⅡ母母线GIS内部存在异常局放信号,经过反复检查确认,怀疑其内部绝缘件存在绝缘放电现象。

1)特高频局放检测

使用DMS特高频局放检测仪及PDS-T90局放检测仪对该站GIS设备特高频局放检测,在110kVII母河镇线102间隔处检测到异常特高频信号,测试结果如图1、图2所示。

图1 DMS特高频局放检测PRPS/PRPD图谱

图2 T90特高频PRPD/PRPS图谱/周期图谱(增益关)

通过分析图1、图2可以看出,在110kV Ⅱ母河镇线102进线间隔绝缘盆子处测试到局放特高频脉冲信号,放电信号在工频相位的正、负半周均出现,工频周期内呈现两簇,且具有一定对称性,放电幅值较分散,具有绝缘缺陷特征,同时特高频局放检测PRPS/PRPD图谱显示伴随有间歇性悬浮电位信号。

2)超声波局放检测

对110kV II母母线气室进行超声波局放检测,在B相支撑绝缘子底部盖板部位采用AIA-2超声波局放测试仪及T90测试仪均发现异常超声波信号(A、C相对应盖板部位超声信号正常,罐体其他部位超声信号正常),检测结果如图3、图4所示。

图3 AIA-2超声波局放检测结果

图4 T90超声局放检测图谱

超声波局放检测结果可知,在110kVⅡ母B相支撑绝缘子底部盖板测试到异常超声信号,超声信号有效值及峰值均大于背景值,存在频率成分分量,并且频率成分2大于频率成分1,相位图谱显示单周期内具有明显两簇信号,具有典型局部放电特征。

局部放电定位分析

典型的特高频多周期(10ms/格)测试数据如图5所示。

图5 多周期测试数据

由图5可以看出,在工频周期(20ms)正负半周各出现一簇脉冲信号,每簇出现脉冲信号数量较多,幅值大小不均,信号最大幅值为2.08V,周期中偶尔出现单根大脉冲,综合上述判断该气室放电类型为绝缘及浮电位放电同时存在。

1)定位测试步骤一

首先确认信号来自110kV II母母线气室,将红色传感器放于110kV河镇线102 II母进线C相绝缘盆子处,绿色传感器分别放于红色传感器的上、下、左、右、前、后,现场测试位置如图6所示,现场测试数据如图7所示。

图6 定位步骤一典型现场测试照片

图7 定位步骤一典型测试数据

由以上测试数据分析,红色传感器波形始终出现,绿色传感器波形出现滞后或无波形,由此确认信号来自110kV II母母线气室内。

2)定位测试步骤二

在经过定位测试步骤1之后,缩小了故障区域,判断信号来自110kV II母母线B相绝缘支撑子处,现场测试照片如图8所示,测试数据如图9所示。

图8 现场测试位置

图9 测试结果

由图9可以看出,红色传感器信号与黄色传感器信号测试数据起始沿基本重合,说明放电源在两传感器中间垂直平面内,如上图蓝线所示平面。重新调整传感器位置之后,测试位置如图10所示,测试结果如图11所示。

图10 现场测试位置

图11 测试结果

通过图11可以看出,红色传感器信号与黄色传感器信号测试数据起始沿重合,说明放电源在两传感器中间垂直平面内,如上图蓝线所示平面。

结合上述定位测试步骤一、步骤二及GIS内部结构,综合判断局放源在110kV II母母线气室内B相母线支撑绝缘子上,如下图12红色圈所示位置。

图12 现场设备放电源位置

气体成分检测

为进一步确定缺陷性质,对GIS 110kV II母母线气室进行SF6气体分解产物再次进行了检测,检测发现该气室纯度正常,湿度正常,H2S、SO2含量正常,存在CO含量,CO达19.1ul/l,结合气体分解产物判断GIS内部应存在绝缘部位缺陷,与局放带电检测缺陷性质相匹配。

现场检测结果

经过反复检测发现,110kV II母河镇线102间隔处B相支柱绝缘子部位存在绝缘缺陷,并伴随有悬浮电位特征,原因可能为绝缘子内部存在气隙、裂纹或沿面放电,绝缘子导体端及接地端部位存在结构件松动缺陷,建议尽快进行停电检修处理。

检修处理措施

根据现场试验检测结论,4月19日对110kVⅡ母母线进行检查。根据定位气室,打开了110kVⅡ母母线气室母线侧盖板,检查发现该气室下端指数绝缘子内部颜色变为深灰色,其余未发现异常现象。现场检查结果如图13所示。更换该绝缘子后,送电后进行带电检测,放电信号消失,设备运行正常。

图13 故障绝缘子

结论

(1)通过带电检测对故障位置进行了精确定位,并判断了故障类型,经过解体验证了带电检测的有效性。

(2)带电检测发现异常情况后,应综合多种方法对故障进行定位,判断其故障类型,对严重、危机缺陷需及时停电检修。

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