【警钟长鸣】选煤厂典型机电事故案例分析(5)

说明

本次选择的3个案例中,有2个是发生在煤矿的机电事故,但对选煤厂的安全生产有一定的警示意义,故选编于此。

“3.7”检修伤人事故

一、事故经过  

×年3月7日7时30分许,某选煤厂原煤车间负责检修任务的钳工班、电工班、主井皮带班共出勤13人(其中钳工班5人,电工班4人,主井皮带班4人),在原煤车间交接班室召开班前会,会议由车间主任牛某主持,分管机电副主任窦某安排钳工班班长仇某带领郭某、李某到北楼更换208皮带上方入料溜槽缓冲钢板,副班长陈某带领杨某到南楼检修。会上,分管机电副主任窦某强调了检修中的安全注意事项。

3月7日8时许,仇某回到钳工班工房后,与郭某、李某做更换缓冲钢板的准备工作。选煤厂调度室给定更换缓冲钢板的作业时间为12时至13时30分。检修人员在办理完停电等相关手续后,12时15分许关闭了201流向204原煤分级筛的溜槽插板,停掉了204原煤分级筛和208皮带,3人开始更换208皮带上方入料溜槽缓冲钢板的施工作业。对作业环境检查后,仇某进到溜煤筒内,郭某和李某在溜煤筒外面抬钢板。13时20分许,旧缓冲钢板换下,在准备安装新缓冲钢板第二条螺丝时,突然有煤从溜煤筒上方溜下,将正在筒内作业的仇某埋住。13时30分许,郭某、李某于随后赶到的王某、赵某将仇某从溜煤筒内救出,在现场做了人工呼吸等抢救后,立即送往医院抢救。仇某经抢救无效于14时死亡。

二、事故原因  

1、直接原因

选煤厂原煤车间钳工班班长仇某作业前未排除204原煤分级筛筛上积煤隐患,未采取棚顶等安全措施,违章进入溜槽内作业,被受震动而突然滑落进入溜槽内的积煤掩埋窒息而死,是造成本次事故发生的直接原因。

2、间接原因

(1)选煤厂原煤车间设备管理有漏洞,设施不完善,201至204原煤分级筛溜槽的插板底部有间隙,在203原煤分级筛运转的情况下,204原煤分级筛筛上形成积煤,现场施工时未发现存在的隐患,是造成这起事故发生的一个原因。

(2)选煤厂原煤车间现场管理有漏洞,致使《换补溜煤筒、溜煤簸萁安全技术措施》在现场得不到有效落实,是造成这起事故发生的一个原因。

(3)选煤厂对职工安全教育不够,要求不严,造成个别职工安全意识不强,违章作业,隐患排查不及时,也是造成这起事故发生的一个运营。

(4)有关部门业务保安不到位,安全监督检查不到位,也是造成这起事故发生的一个原因。

三、预防措施  

1、选煤厂要对现有生产设备存在的安全隐患和缺陷进行认真排查,及时整改,防止生产安全事故发生。

2、要加强对检修作业人员的现场管理,规范职工操作,在进行更换溜槽等检修作业时,要加强对作业环境的安全检查,及时消除安全隐患,做到安全风险不清楚不干、安全措施不完善不干、安全环境不合格不干、安全工具不配备不干、安全技能不具备不干。

3、选煤厂要对现有溜槽进行改造,采用底端可整体更换方式或外侧固定方式的溜槽;对201至204原煤分级筛插板进行技术改造,防止漏煤现象再次发生。

4、选煤厂在进行零散作业时,要安排专职的现场安全负责人进行现场监护,严把现场安全关。

5、各单位选煤厂要举一反三,认真吸取本次事故教训,洗选加工处牵头,针对本次事故教训组织开展一次安全专项整治活动,查隐患,抓违章,堵漏洞,杜绝类似事故发生。

“1.18”局定重伤事故

×年1月18日21时15分,某公司综采一队在4304工作面处理工作面溜子断链时,发生一起局定重伤事故,造成职工任圆圆双腿截肢。事故发生后,集团公司安监局、机电处、生产处、公司有关人员对这起事故进行了调查分析,现将事故调查情况报告如下:

一、事故经过  

×年1月18日6时,公司综采一队早班出勤28人,值班干部宋玉鹏组织召开班前会。约9时,早班人员接班后开始4304工作面组织生产。在启动工作面溜子时,开关过载跳闸,经检查发现溜子护轴板鼓起,是第六节槽的下链断链造成的,班长申文忠安排开始处理6时许,早班8人配合下午检修班人员继续处理断链,其他20人下班。21时许,当紧链马达把溜子底链带到机头第二节槽时,马达带不动,申文忠叫李董董立即停止紧链马达供液。跟班干部张志发安排加一块刮板,便于用单体柱紧链,于是任圆圆进入转载机与工作面溜子交叉处,面朝工作面机尾骑在两条大链中间,申文忠、杨群、吉飞飞面朝任圆圆配合上刮板。21时15分许,马达齿轮盘固定肖子突然脱出,机头轴回轴,机头方向大链向机头迅速回缩,将正在安装刮板的任圆圆打向犁煤板,造成任圆圆双腿、左前臂、左手挤伤。事故发生后,申文忠立即安排人员送液、开动马达、反转溜子,将任圆圆救出,护送上井后,立即送往集团公司总医院抢救。

二、事故原因  

1、公司综采一队在使用紧链马达处理工作面溜子断链时,固定马达齿轮盘使用的肖子不合格,也未采取肖子防脱措施,马达运行致使肖子不合格,也未采取肖子防脱措施,马达运致使肖子脱出,马达齿轮盘脱开,大链突然向机头回缩,是造成任圆圆受伤的直接原因。

2、公司综采一队早班职工卫小亮上固定马达齿轮盘肖子时,责任心不强,工作不认真,使用不合格的肖子,也未采取肖子防脱措施,是造成这起事故发生的主要原因。

3、公司综采一队检修班职工任圆圆在紧链马达工作时,违章在工作面溜子和转载机溜子交叉处上刮板,是造成这起事故的一个原因。

4、公司综采一队制定的《刮板机、转载机、破碎机操作规程》中制定的紧链马达使用安全技术措施不详细,也是造成这起事故的一个原因。

5、公司综采一队现场班长申文忠、跟班干部张志发、安检员刘江红,现场安全把关不严,未能督促现场职工排除固定马达齿轮盘肖子的安全隐患,也是造成这起事故的一个原因。

6、公司有关领导、部室以及综采一队未能有效贯彻电视电话会议精神、集团公司安委会会议精神,业务保安不到位,安全监督检查有漏洞,对综采一队紧链马达长时间使用不合格肖子的隐患未能及时发现和督促整改,也是造成这起事故的一个原因。

三、预防措施  

1、公司要对所有的设备设施完好情况进行一次大检查,发现不完好设备要立即整改,不合格的备品备件不得使用。

2、公司要补充完善使用紧链马达的操作规程和安全技术措施,使职工有章可循、按章作业。

3、公司综采一队劳动组织存在问题,处理故障时职工加班时间过长。公司要针对此问题进行整改,督促所有队组按照正规循环作业,杜绝疲劳作业。

4、公司要举一反三,深刻吸取本次事故教训,认真贯彻落实电视电话会议精神、集团公司安委会会议精神,扎实开展安全隐患大排查活动,按照本公司一号文件要求开展“零事故活动”,做到危险预知,采取相应防范措施。

5、集团公司响动单位要举一反三,认真吸取太原煤气化“1·11”死亡事故、公司“1·18”局定重伤事故教训,开展好“五想五不干”活动,配备合格的劳动工具和设备,完善作业规程及安全技术措施,给职工创造良好的作业环境;督促队组按照正规循环作业,扎实抓好机电设备检查工作,杜绝类似事故的再次发生。

“1·11”机电事故

×年1月11日22时35分,公司4305工作面运输顺槽缩短皮带过程中发生一起机电事故,死亡1人。这起事故发生在当前全省安全生产的非常时期,严重损害了集团公司来之不易的安全生产大好局面。

一、现场概况  

本次事故发生在4305工作面,工作面采用机械化采煤,U型通风,截止1月11日,轨道顺槽剩余350米,运输顺槽剩余350米。

二、事故经过  

×年1月11日14时30分,综采队书记高怀坚在队部召开班前会,会上安排检修人员检修采煤机、泵站、支架、缩短皮带等工作。大约15时30分,综采队检修人员在跟班副队长汪强带领下到达4305工作面,大约22时30分,郭燕周、吴月、王振、李新文等四人在4305运输顺槽缩完皮带机尾后,郭燕周、吴月、王振三人随即到皮带机头甩皮带。王振与吴月二人上皮带大架拉皮带,王振站在电机减速器侧大架上,吴月站在另一侧大架上,两人面趄皮带机头。郭燕周在皮带机头按钮处与王振、吴月联系,吴月喊“倒”郭燕周点动皮带,突然听见一声惨叫,便立即停止皮带机,发现吴月已被卷入皮带动轮滚子中。郭燕周、王振马上到工作面喊叫工友抢救吴月。跟班副队长汪强立即汇报矿调度室。23时45分,经抢救无效死亡。事故发生后,集团公司立即成立了以董事长、总经理为组长的事故处置领导组,对下达停产整顿命令,并安排副总经理黄跃明立即赶赴事故现场。

三、事故原因  

经初步分析,三名检修人员在4305运输顺槽缩短皮带时,未按操作规程作业,违章指挥、违章操作是造成本次事故发生的主要原因。

四、工作要求  

(一)各单位必须清醒认识当前严峻的安全生产形势,正确处理好安全与生产的关系,把主要精力放在安全工作上,把工作重点放在隐患排查治理和防范安全生产事故上,坚决做到不安全不生产。

(二)各单位要“举一反三”,结合集团公司正在开展的安全隐患大排查活动,组织力量分专业、分系统从制度、规程、措施、现场等方面进行全面排查,杜绝违章指挥、违章作业。

(三)各单位在进行机电设备检修时要详细制定检修方案和安全技术措施,认真履行审批手续,严格执行操作规程。

(四)各单位要对规程、措施进行一次全面的学习、培训、考试,增强各级人员的自保、互保意识。

(五)各单位要加强现场安全监管力度,落实安全责任,确保设备检修安全。

(六)各单位要加强领导干部值班、带班和应急值守工作,切实发挥领导值班、带班作用,及时解决安全生产问题,确保安全生产。

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