【用户案例】运用MAGMA解决飞轮缩松缺陷

铸造技术杂志 昨天

摘要:球铁飞轮铸件采用自硬砂生产,轮缘内有缩松缺陷,无法满足动平衡要求,轮毂与轮缘交接处形成热结,最后凝固,出现缩松,为满足客户要求,在飞轮的热结处布置冒口、冷铁等,经改进的工艺生产,彻底解决了铸件内部的缩松缺陷,100%成品率,赢得了客户的信誉。

关键词:球墨铸铁;飞轮;缩松;MAGMA

飞轮是柴油发动机运行设备中的重要零件,它储蓄能量,供给非做功行程的需求,带动整个曲轴旋转的均匀性和输出扭矩的均匀性,借助本身旋转的惯性力,帮助克服启动缸中的压缩阻力和维持短期超载时发动机的继续运转。为保证飞轮在旋转时动平衡稳定,故要求铸件内部无任何铸造缺陷。

1、铸件结构及技术要求

飞轮的结构如图1所示,为圆盘形结构。铸件材料牌号为QT600-3,净重110Kg,最大轮廓尺寸为¢598mmX110mm,轮毂壁厚为40mm,轮缘壁厚为46mm,要求加工后做动平衡检测,不允许在轮缘上钻平衡孔,即铸件内部无缩松、缩孔缺陷,100%致密。

图1 铸件结构和热节位置

通过MAGMASOFT®,对铸件的结构进行凝固分析,铸件轮毂和轮缘交接处是主要热节位置,存在较大潜在缩松缺陷,如图1所示。

2、初始工艺及存在问题

2.1初始工艺

采用自硬砂造型,借鉴以往经验,工艺为平浇,铸件外圈做环形浇道,浇口均匀分布在环形浇道下方。考虑球铁后期凝固时石墨膨胀,未布置冒口、冷铁。具体工艺方案如图2:

图2:初始工艺

2.2铸件问题

首次生产解剖后铸件轮缘内有缩松,图3,缩松引起的废品率高达80%,严重影响了产品交货周期。

图3  缩松位置

3、工艺改进及生产验证

3.1、工艺改进

考虑在铸件上方但不正对铸件热节位置布置发热冒口,在铸件下方布置冷铁的改进方向。
借助MAGMA中DoE,设置3个变量:
  • 模拟冷铁位置和铁液

  • C含量的变化

  • Si含量的变化

总共168个可能的工艺设计,选取如下图4中的16个设计模拟计算。模拟结果显示设计1为最优设计,即C含量3.75%、Si含量2.35%、采用4号冷铁设计的方案最佳,该方案可以避免转角处的缩孔缩松问题如图5所示。

图4 DoE设计的排名

图5 最优模拟方案1

3.2生产验证

根据MAGMA模拟结果,按照无缩松的方案实际生产,解剖铸件后内部无缩松缺陷,小批量加工验证80件,100%合格,取得了很好的效果,赢得了客户的信任,改善后铸件内部见图6-7,射线检测铸件内部无缺陷,见图8。

图6 改善后:铸件内部无缩松

图7 改善后:铸件剖切内部无缩松

图8 改善后:射线检测内部无缩松

4、结束语

通过MAGMA软件的多次模拟,对飞轮铸造工艺的改进,完全解决了铸件内部的缩松缺陷,充分体现了MAGMA软件模拟的准确性。在今后的工艺设计中多运用DoE设计,逐步减少实际生产过程的试验,减少试验成本,提升产品开发的一次合格率。
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