【用户案例】运用MAGMA解决飞轮缩松缺陷
摘要:球铁飞轮铸件采用自硬砂生产,轮缘内有缩松缺陷,无法满足动平衡要求,轮毂与轮缘交接处形成热结,最后凝固,出现缩松,为满足客户要求,在飞轮的热结处布置冒口、冷铁等,经改进的工艺生产,彻底解决了铸件内部的缩松缺陷,100%成品率,赢得了客户的信誉。
关键词:球墨铸铁;飞轮;缩松;MAGMA
飞轮是柴油发动机运行设备中的重要零件,它储蓄能量,供给非做功行程的需求,带动整个曲轴旋转的均匀性和输出扭矩的均匀性,借助本身旋转的惯性力,帮助克服启动缸中的压缩阻力和维持短期超载时发动机的继续运转。为保证飞轮在旋转时动平衡稳定,故要求铸件内部无任何铸造缺陷。
1、铸件结构及技术要求
飞轮的结构如图1所示,为圆盘形结构。铸件材料牌号为QT600-3,净重110Kg,最大轮廓尺寸为¢598mmX110mm,轮毂壁厚为40mm,轮缘壁厚为46mm,要求加工后做动平衡检测,不允许在轮缘上钻平衡孔,即铸件内部无缩松、缩孔缺陷,100%致密。
图1 铸件结构和热节位置
2、初始工艺及存在问题
2.1初始工艺
采用自硬砂造型,借鉴以往经验,工艺为平浇,铸件外圈做环形浇道,浇口均匀分布在环形浇道下方。考虑球铁后期凝固时石墨膨胀,未布置冒口、冷铁。具体工艺方案如图2:
图2:初始工艺
2.2铸件问题
首次生产解剖后铸件轮缘内有缩松,图3,缩松引起的废品率高达80%,严重影响了产品交货周期。
图3 缩松位置
3、工艺改进及生产验证
3.1、工艺改进
模拟冷铁位置和铁液
C含量的变化
Si含量的变化
图4 DoE设计的排名
图5 最优模拟方案1
3.2生产验证
根据MAGMA模拟结果,按照无缩松的方案实际生产,解剖铸件后内部无缩松缺陷,小批量加工验证80件,100%合格,取得了很好的效果,赢得了客户的信任,改善后铸件内部见图6-7,射线检测铸件内部无缺陷,见图8。
图6 改善后:铸件内部无缩松
图7 改善后:铸件剖切内部无缩松
图8 改善后:射线检测内部无缩松
4、结束语