空心主轴锥部淬火工艺研讨与实施
作者:张文广,吕长君,于立泳,蔡春梅,黄鑫
单位:齐重数控装备股份有限公司
来源:《金属加工(热加工)》杂志
PART.1
序言
齐重数控装备股份有限公司的前身是享有国家 “十八罗汉厂”美誉的齐齐哈尔第一机床厂。1950 年建厂,艰苦创业,几经变革沉浮仍傲然屹立并不断地向高精端发展,产品也在不断推陈出新。2018 年生产的产品CK93200×50/20L-NC(201710004- 1808)代码(2959)数控气缸套镗车床,可一次性装夹完成内孔、外圆的加工,用于加工重型轴类和其他回转类零件,具有数控重型车床和数控镗的双重功能。最大镗孔深度5000mm,镗孔直径600~ 980mm,是目前国内首台最大数控气缸套镗车床。该产品的零件30229空心主轴(见图1),在镗杆加工长内孔时,由于悬臂过长,自重和切削力引 起镗杆的挠度变形。为提高大直径长内孔加工精度和加工稳定性,镗杆内部装有两端定位自定心高刚度支承轴,支承轴伸出后前端采用锥面定位方式,具有定位快速准确的特点。为减小定位锥面的磨损,提高精度保持性,故锥面(A面)需要一定的硬度。
PART.2
工艺过程研讨和试验实施
(1)工艺研讨该件采用材质40Cr,如果采用感应圈中频淬火,一是锥面直径不同,感应圈与工件间隙变化太大,导致不同位置加热效果不同;二是设备能力不够,该件长达9375mm,超出本地区所有厂家的中频感应淬火设备规格,还因为生产周期短,外地厂家进行淬火势必难以保证周期。在此 条件下,改变淬火工艺迫在眉睫。设计人员、工艺人员通过紧张有效的研讨,制定了几项试验方案进行验证。
方案1:仍然利用本公司热处理车间中频感应淬火设备,首先需要改造一台60机床主轴箱,做好支架,移至热处理导轨淬火机床侧面相应位置,调整高度,并改造旋转速度,减慢至每转7min,配置机床电柜;淬火设备工作台上放置旋转支架,热处理车间制作感应器、喷水环。这种方式是工件以每转5~7min 的方式匀速旋转,淬火设备采用平面连续加热感应器,沿着工件的锥面调整合适的距离旋转淬火, 这种淬火方式需要在锥面留一条宽约10mm的不淬区,以防止淬火面搭接而造成工件表面开裂。
方案2:对该件锥部进行切削,通过热装镶上相应的锥套,锥套采用42CrMo材料,进行整体淬火,硬度48~53HRC。
方案3:改用火焰淬火,将工件放置轴加工厂的一台机床上,用机床最慢的速度旋转,操作者进行锥部手工火焰淬火。
方案4:仍然采用火焰淬火,方式有所改变,制作合适的火焰喷焰器,顺着锥度方向逐条地进行淬火,为了防止淬火带之间重复淬火而导致开裂,需留宽3~10mm的软带,设计人员论证是否能满足使用要求。
(2)方案的试验实施与结果
1)方案1由于投入较大,主轴箱改造困难, 需要辅助设备如电箱电柜、旋转支架等较多,周期 长,且后续感应淬火效果(包括变形)不确定性的 因素很多,所以此方案没有实施。
2)方案2由于该件尺寸问题,只能镶嵌较薄 的淬火套,无论加工、镶嵌、使用效果和寿命仍然 存在很多的不确定性,难以把控,在淬火套机械加 工、淬火完毕后,该方案被放弃。
3)方案3在轴加工厂机床上得已实施,但是即 使机床最慢的速度也是4r/min,这个速度对于淬火 来说仍然太快了,根本达不到淬火要求,工件不但 加热不到淬火温度,水冷却也存在很大问题,故该 方案没有成功。
4)经过设计人员的论证,方案4如果能实施成 功,将不影响该件的使用,这时需要热处理部门立 即做出相应的准备工作,制作合适的火焰喷焰器, 连接水路,测试水压并由经验极其丰富的操作工人 进行此项淬火操作。
PART.3
确定淬火方案的实施过程与结果
火焰淬火不受设备、工件大小和厂地限制,灵 活多用,但火焰温度高达3000℃以上,对工件加热 控制稍有不慎就会烧熔导致工件报废,所以此项工 作需要常年的实践操作从而积累经验,方能保质保 量地完成淬火工序。
(1)制作火焰喷焰器 以前火焰喷焰器淬火 长度基本上均<30mm,以保证气瓶供气,从而使 喷火压力充足均匀,操作者积累的多为30mm左右 长度的操作经验,但是这次淬火面积较大,为保证 淬火质量,应尽量减少淬火软带的条数。因此, 综合考虑操作者常年的操作经验和操作习惯、气 瓶供气能力、厂内水路压力情况,决定制作成长 70mm的仿形喷焰器,喷火孔(φ1.2mm)和喷水孔 (φ1.5mm)较以前向两个方向偏移10°左右。
(2)选用工装 选用热处理车间自制可调的轴 承支撑手动旋转支架放置工件,便于淬火时工件进 行旋转。
(3)淬火试验 轴加工厂加工锥部仿形工件, 进行淬火试验,用于操作者熟悉喷焰器,观察喷 火、喷水、角度及温度等主要参数,并记录气瓶的 气压情况等准备工作,为完工零件的成功淬火做好 充足的准备。
(4)空心主轴工件淬火 淬火前,确认水压是 否足够且不浮动,水路是否畅通,气体是否充足, 以保证淬火不中断,然后操作者对工件进行淬火操 作。淬火参数:淬火温度860~880℃,氧气压力 1.1MPa,乙炔压力0.8MPa,喷水压力0.3MPa,移动 速度9~11mm/s,喷焰器距工件表面13~15mm。
(5)淬火后检验 锥面硬度50~57HRC,个别 点38~42HRC,软带均匀分布,取得了较好的淬火效果。
PART.4
结束语
空心主轴淬火后锥面硬度较高,当工作时空 心主轴伸出与机床尾座的锥孔配合,这种配合方式 锥面存在一些软带不影响使用要求,对设备的精度 和空心主轴的使用寿命均起到了应有的作用;对于 空心主轴由于受重力的影响伸长存在挠度变形,在 受力接触面通过机床操作机构可以控制,因此最终 得出工件满足使用要求结论。该淬火工艺投入使用 后,通过观察与验证,效果良好。
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