数控机床液压模块的典型故障排除
1. 液压模块在数控机床上的应用
液压模块因为具有体积小、重量轻、功率大、易于实现自动控制、工作平稳和可实现大范围内的无级调速等独特优点,已成为数控机床的一个重要组成部份。
数控机床上液压模块应用越来越广泛,其控制对象也越来越多。现有的控制对象主要包括:加工中心的自动换刀,主轴的制动和主轴定向,液压卡盘的夹紧、松开,液压刀塔的刀盘抬起、锁紧及转位,立式数控机床主轴箱的平衡,数控车床尾座套筒的顶出、退回,自动交换工作台的交换、数控回转工作台的上升、下降与锁紧,静压导轨的运行等。
2. 常见故障形式
数控机床的液压模块本身就是机电一体化的产品,其结构复杂,故障形式多样,故障原因复杂多变,故障排除异常困难。
数控机床上的液压模块常见故障主要有:油箱油量不足,油压不够,油液污染,油温过高,液压管路及液压阀堵塞,液压泵损坏,液压缸磨损,液压元件漏油,液压泵、液压马达及各种控制阀的振动以及噪声、执行件爬行等。
一般而言,当液压模块出现故障时,可以从以上几个方面来分析,但由于数控机床控制的复杂性和结构的紧密联结,液压模块的故障并不是独立出现的,往往是与数控机床其他部件及系统的故障联系在一起。因此当液压模块出现故障后,一般不易排除。下面通过几个典型实例来分析其故障的诊断方法和过程。
3. 常见故障诊断
(1)电磁换向阀故障。
故障设备:国产T H K6 3 8 0加工中心,配FANUC 0-M数控系统。
故障现象:加工中心自动换刀装置不动作。
故障诊断:仔细观察加工中心故障,发现每次运行到M06时,加工中心主轴返回到换刀点不久,就出现报警,换刀动作中断。检测地址信号,准停信号为“0”,说明主轴未实现准停。该加工中心主轴准停原理如图1所示。
主轴准停原理示意图
数控系统发出准停指令时,电气系统自动调整主轴至最低转速,再经与附图类似的一套系统,一方面使主轴传动的各电磁离合器都脱开,使主轴以惯性慢慢转动;另一方面,经0.2~0.5s延时后,电磁铁4YA通电,与定位凸轮对应的定位液压缸右腔接通压力油,活塞杆带着滚子向左移动,使滚子与定位凸轮的外圆接触。当主轴以惯性转动,使滚子落入定位凸轮上的V形槽内时,即将主轴准确定位,同时微动开关LS1动作,发出主轴准停完毕信号。现未检测到主轴准停信号,但检测到电磁铁4YA通电信号,说明电磁阀或液压缸出现了故障,仔细观察,发现是电磁阀出现故障,未动作。
故障处理:更换电磁阀,故障排除。
(2)液压拉杆联结处松动故障。
故障设备:国产CKD6140SAG210/2NC数控车床。
故障现象:液压卡盘夹紧力不足,卡盘失压,机床不报警。
故障诊断:该数控车床配备国产的LD4-I型电动刀架,加工时,出现被加工工件位置偏移,原因是液压卡盘未严紧。卡盘由液压驱动,夹紧力不够,初步怀凝是液压模块压力不够、控制回路动作不稳定、油路内泄和滑动受阻等原因造成。仔细观察液压模块出口压力,压力值在正常范围内;检修液压缸的内泄及控制回路动作情况,均未见异常;检查液压卡盘内各摩擦副的滑动情况,无受阻情况。但液压卡盘夹紧力仍然不足,怀疑是液压卡盘与液压缸之间的拉杆联结处松动,拉杆行程减小,致使液压卡盘卡爪向中心行程不够,导致夹不紧。
故障处理:仔细调整液压缸与卡盘间拉杆的调整螺母,故障排除。
(3)液压缸内泄漏,油压不够故障。
故障设备:国产加工中心,配FANUC 11数控系统。
故障现象:加工中心工作台不能转动,无报警。
故障诊断:该加工中心开机后,工作台没有执行回零的旋转动作,无报警。早期数控机床报警不完善,出现故障后不一定会报警。考虑到该加工中心工作台为多齿盘分度工作台,回零或分度时,中央液压缸的下腔进压力油,其活塞向上抬起工作台,使与上多齿盘向上离开下多齿盘,当上升到一定位置时,压下行程开关,发出开始分度信号。
检测地址信号,发现该信号为“0”,说明行程开关未被压下。仔细观察,发现工作台虽有抬起动作,但抬起的高够可能不够,怀疑是液压模块出现了故障,经过试验发现工作台抬起时,其油路压力由4.0MPa下降到2.5MPa,而正常压力应为4.0~4.5MPa,怀疑有泄漏现象存在。经进一步检查发现活塞支撑环上有磨损痕迹,并且液压缸内壁有明显环状刀纹,形状精度较差。
故障排除:更换密封圈和液压缸套后,故障消除。
(4)油液质量下降,油路堵塞故障。
故障设备 : 大型进口数控龙门铣床,Sinumerik 810数控系统。
故障现象 : 主屏幕显示 “ H Y D RMACHINEFAILURE HYDR MACHINE OIL MISSING”,40号、50号报警。
故障诊断:根据报警信息,查《报警手册》,提示是液压模块出现了故障,故障原因是机床缺油或液压模块充压时间超过90s。通过检查油箱情况,发现机床并不缺油。再检查各压力表,发现系统压力达不到额定压力值,故怀疑油路堵塞。检查各调压阀、溢流阀,没有发现明显堵塞现象;根据压力表指示的压力情况,重点检查过滤器,拆下过滤器仔细检查,发现过滤网上有异物,导致油路局堵塞。
故障排除:更换液压油、清洗过滤网和油箱,故障消除。
(5)油液温度过高故障。
故障设备:某国外镗铣加工中心。
故障现象:主轴报警,机床停止运动。
故障诊断:根据报警信息,查报警手册,提示是主轴润滑系统出现了故障。仔细检查主轴润滑系统各元件及油路,未发现油路堵塞、漏油等现象,各元件未见异常。该加工中心停一段时间后,又可以重新开机,但运行一段时间后,同样的故障又出现了。考虑到上述情况,怀疑是液温度升高,超过了规定值,导致机床报警。检查液压油箱,最高油温竞达到近70℃,远超规定值。
故障分析:该加工中心制造的环境应在20℃左右。但在我国南方夏季,环境温度较高,再加上液压油箱散热面积小,油泵启动频繁,造成油液温度升高,出现报警。于是用一台散热器串入液压模块的回油管路中,对系统用油进行散热降温处理。油温降低后报警消除。
故障排除:在液压油箱旁加冷循环装置,使回油经过冷循环装置后进入液压油箱,油液温度正常,故障排除。
4. 结语.
随着数控机床使用时间的延长,液压模块的各元件不可避免地会出现磨损和老化,与液压模块相关的机械及电气部件也会失灵,会导致各种各样的故障。因此维修时,不仅要了解液压模块本身的结构及工作原理,还要熟悉相连的机电部件及控制系统的作用,才能针对不同的故障,采用不同的方法,迅速排除故障,提高数控机床的利用率和生产效益。