柳钢集团这个项目,有了新突破!
6月15日,由华锐公司设计,十一冶集团承建,总投资约6600万元的柳钢一焦、五焦炉荒煤气废热回收工程,经过两周的通水打压试验,目前低压蒸汽产量趋于稳定,现已完成验收并正式投产。

据了解,我国焦化工序能耗占到钢铁联合企业总能耗的15%,而炼焦炉的能耗一般达到炼焦工序能耗的70%以上。为降低炼焦工序能耗,焦化厂在去年12月进行了一焦、五焦焦炉荒煤气废热回收改造,将一焦与五焦的220套上升管更换为内径510mm、高度2960mm的HYWHR型荒煤气换热器,并配套相应的蒸汽、供水、供电、自动控制系统。

其工艺主要是通过加压泵将干熄焦除盐水,进入上升管余热换热器,吸收高温荒煤气约800℃的显热,产生的汽水混合物再返回汽包。最后通过汽包内的汽水分离器进行汽水分离,产生约0.6-0.8MPa的低压蒸汽并入厂內低压管网供各用户使用。

该项目不仅是柳钢焦炉的一项技术革新,也是国家重点鼓励的节能环保项目,采取了双汽包布置方式,同时换热器出口上升管主管数量为四根,阻力更小,且单座焦炉的两组焦炉上升管区域的管道采取对称布置,管路系统较二焦荒煤气废热回收系统更为优化,系统运行更稳定,在国内同行领域也处于领先水平。

去年12月以来,焦化厂在抓好疫情防控的同时,克服人员不足、雨季施工和高温环境等不利因素,积极协调解决各项问题,在确保安全的前提下,快速高效地促进项目顺利完成。据统计,项目投用后年回收废热可产低压饱和蒸汽约21万吨,年节约能源约2.7万吨标准煤,年减少二氧化碳排放量约9.9万吨,具有良好经济效益和环保效益。


图文:叶长安 赵政 梁霞
编辑:杨佳敏 黄津
审核:邹 骏 黄飞平

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