一次除氧器水位异常跳变分析

事发前状态
2018年6月12日14时01分,2号机机组负荷360MW,2B、2E、2F、2G制粉系统运行,2A,2B电动给水泵运行。除氧器液位2189mm,凝结水压力1.33MPa,凝结水流量963t/h。
14时02分,除氧器液位2、3点同时跳变(频繁跳变),2点最高跳至2498mm,3点最高跳至2502mm,导致除氧器上水主、辅调门联锁关闭,指令反馈偏差大于10%,主辅调门跳自动,凝结水压力涨至1.72MPa,凝结水流量下降至0t/h,凝结水再循环调门自动开至92%。
因除氧器2、3点液位液位跳至2480mm以上,溢流电动门1、溢流电动门2开启,除氧器1点水位开始下降,就地核对除氧器水位(除氧器就地水位计与DCS 1点显示相同)。
立即将凝结水泵变频自动调节切至手动,调整凝结水母管压力,并开启除氧器上水调门,缓慢关闭凝结水最小流量再循环调门,调整凝泵出力,保证凝结水母管压力不小于1Mpa,防止备用凝结水泵联启,关闭除氧器溢流1、2号电动门,维持除氧器液位。调整后压力维持在1.33MPa,凝结水流量953t/h,除氧器液位无大幅度变化且缓慢上涨。
14时12分除氧器再次跳变,2点最高跳至2614mm,3点最高跳至2794mm,因除氧器液位2、3点频繁跳变,联系热工人员将除氧器液位3点强制2200mm,防止因除氧器液位2、3点同时跳变,导致上水调门频繁联关,增加处理难度。重新开启上水调门向除氧器上水,同时关闭除氧器溢流电动门1、溢流电动门2。检查四抽电动门,逆止门无动作,四抽至除氧器电动门无动作。
因凝结水压力波动较大,通知化学监视好混床、过滤器的运行状态,必要时退出精处理运行。由于除氧器上水调门关闭,导致低加液位波动,手动调整低加液位。
14时29分,经检查确认,由于13.7米检修动火作业将电焊机屏蔽线接至电缆槽盒接地处,导致信号扰动。后将屏蔽线移除,除氧器水位恢复正常。
15时04分,恢复凝结水泵变频调节设置自动,除氧器水位调整自动。
处理过程如下图所示
2号机除氧器液位液位2、3点同时跳变处理时的注意事项及建议:
1、当发生除氧器液位液位两点同时跳变时,应立即就地核对除氧器实际液位,并根据就地实际液位进行处理,保持与就地通讯畅通。
2、就地和盘上加强联系,监视好液位防止因除氧器水位过低造成给水泵跳闸。
3、将凝结水泵变频解为手动控制,提高凝结水泵出力同时开启除氧器上水调门,开启过程中应缓慢,防止因调门开度过快造成凝结水母管压力低,工频联启备用凝结水泵,增加多余的操作。
4、因除氧器液位跳变较为频繁,必要时联系热工强制除氧器跳变液位为正常值,防止因除氧器液位频繁波动使上水调门频繁关闭,增加事故处理难度。
5、检查发现除氧器溢流电动门1、溢流电动门2开启,根据除氧器液位情况应迅速关闭,防止除氧器液位快速下降。
6、加强对低加系统监视,低加液位波动较大,必要时解手动调节。
7、加强对高加系统监视,防止因水位达到2480mm,导致3号高加正常疏水门联关,应及时调整以免造成事故扩大。
8、监视好轴封加热器水位,凝结水压力波动较大,及时通知化学监视好混床、过滤器的运行状态。
9、除氧器液位上涨阶段监视好四段抽汽温度变化,严禁汽轮机进水事故的发生。
10、如果处理过程中除氧器实际液位下降速度太快,应适当降低负荷。
11、在调整凝结水流量再循环门时要缓慢,同时调整凝泵出力,保证凝结水压力稳定、上水稳定。
12、加强汽温、汽压调整,严密监视水煤比,风煤比,及时调整减温水量,保证主、再热汽温稳定。
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