【振业注塑汇】案例精选(51)--注塑产品黑点不良改善

文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
作者/杨建宏,杨老师
品名:门面
材料:ABS+防紫外线
尺寸规格:255mmx355mmx3.5mm
模穴数:1 X1
制品重量:245g
注塑机吨位:360T ,
螺杆直径:Φ52mm ,
炮筒温度215℃-180℃,
模温设定:46℃,
成型周期:46.5秒,
使用4段射压及2段保压
需加工4处披锋,生产品外观确认,OK后直接包装
产品不能有表面黑点、外观划伤、料花、冷料现象 长宽公差值±0.2mm。
品质不良信息:黑点,冷料,料花等外观不良。

请看以下参数表:


一、外观不良原因分析:
模具温度设定不合射咀与模咀配合异常,有残留物在上面;烘干机的烘料温度太低,所以导致生产品外观面出现料花不良。
模具的进胶口拉伤,呆料穴上有拖伤产生料屑不合理导致产品外观上有冷料,
料米中配有过多的调色剂,烘干机上灰尘多,排气管敞露上空气中所以造成注塑生产过程受污染产生有许多绿点,杂点和黑色点。


二、改善对策过程:
A 重新调整射咀与机咀间的配合度,清理射咀中的残留物;B 调整烘干机的温度由70度上调至85度改善产品料花不良。
对模具上有拉伤及拖伤的进胶口进行维修,改善其产生的料屑,
要求色母供应商调整好色母,预防用过多的助剂加到料中产生黑点,杂点;对烘干机上的灰尘进行彻底地清理和按规范把排气管重新匝好,预防黑点,杂点产生
三、改善后成果展现:

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