【案例分析】注塑产品的烧焦,冷料,料花改善方法(43)
文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
作者/杨建宏,杨老师
品名:出风口罩
材料:PP
尺寸规格:内径;530mm 外径674mm
模穴数:1 X1
制品重量:345g
注塑机吨位:788T ,
螺杆直径:Φ110mm ,
炮筒温度185℃-240℃,
模温设定:(前模)20℃,(后模) 20℃
成型周期:85秒,
使用4段射压及2段保压
需加工15处披锋,生产品外观确认,OK后直接包装喷油
产品不能有表面油点、外观划伤、料花、冷料,烧焦现象 长宽公差值±0.2mm。
品质不良信息:烧焦,冷料,料花等外观不良
请看以下参数表:
一、外观不良原因分析:
1、模具保养不到位,模具表面被损伤,有凹点,导致产品表面有凸点;
2、模具排气系统不合理,导致产品有一处烧焦,困气严重不良;
3、注塑工艺参数设置不合理,产品进胶口射胶速度太慢有冷料痕和烧焦处的射胶速度太快,导致产品困气;
4、 模具前模温度太低,导致产品的走胶太慢,产品进胶口有冷料痕;
二、改善对策过程:
① A 模具进行保养,修复模具的凹点;B 对模具出现凹点的原因进行预防和规避。
2、对模具上加开排气槽,改善产品的排气不良,烧焦现象;
3、对注塑工艺进行调整,把第三段速度放缓,精确找到烧焦的位置进行适当地调整;改善产品困气不良现象;把进胶口那段速度放快进行适当地调整;
4、把前模的模温由冻水改为热水70度,改善其走胶速度,改善进胶口的冷料痕现象;
三、改善后成果展现:
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