成本不升反降,看埃肯提供的更优解

埃肯铸造 今天

铸件的机械性能与厚大部位的金相

不能满足材质标准要求

碎块状石墨严重影响到机械性能

导致成本过高

如何让铸件拥有更高性能

让铸件金相满足要求

埃肯工程师给客户带来了一种新可能

客户需求

  • 铸件类型:轴承室(挖掘机项目)

  • 材质:EN-GJS-400-15

  • 性能要求:抗拉强度≥400MPa,屈服强度≥250 MPa,伸长率≥15%,硬度要求为130~185HB。

  • 金相要求:石墨形态为球状+少量团状,石墨大小5-7级,无碳化物,基体组织要求珠光体<10%。

  • 铸件分析:约250kg,壁厚分析不均,20-130mm,平均壁厚80mm。

主要参数

熔炼工艺:

炉料部分

采用20%本溪Q10生铁+40%低Mn废钢+40%回炉料

处理部分

1.2%Mg6Re1球化剂+0.8%SiBa压包孕育剂+0.08SiBa随流孕育剂

温度控制

出炉温度1500±20℃,浇注温度1390±20℃

处理量

1MT/包

现存问题

原因分析

· 厚大热节为主处存在大量的碎块状的石墨

· 碎块状的石墨的存在,影响到了机械性能

碎块状石墨对机械性能的影响

改善方案

保持炉料配比不变。

(如果调整,成本过高)

结合客户处典型的化学成份,

优化整体的球化工艺:

  1. 根据目前的微量元素的含量,推荐选取更高质量的Elkem特种球化剂Elmag替代原来的6-1球化剂;

  2. 降低包内的孕育剂的加入比例,推荐选取Elkem的长效孕育剂,0.4%Barinoc替代原来的0.8%SiBa孕育剂;

  3. 提高随流孕育的效果,推荐使用0.12%的Elkem强效孕育剂替代原来的0.08%SiBa孕育剂;

优化后的方案,更有助于解决问题,同时兼顾到了成本,球化处理成本不升反降。

改善结果

炉料部分:

原铁水:

终铁水:

改善后铸件厚大部位金相

通过多次验证,采取上述改进措施,轴承室铸件的厚大部位石墨畸形问题得到了有效的解决,石墨等级及大小均符合了客户要求,铸件本体力学性能均符合客户要求。

结合埃肯的解决方案

不仅可以让机械性能有更好的提升

铸件厚大部分的金相也达到标准

并且整体的成本

不升反降

这正是埃肯可以带给客户的

解决方案!

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