成本不升反降,看埃肯提供的更优解
铸件的机械性能与厚大部位的金相
不能满足材质标准要求
碎块状石墨严重影响到机械性能
导致成本过高
如何让铸件拥有更高性能
让铸件金相满足要求
埃肯工程师给客户带来了一种新可能
客户需求
铸件类型:轴承室(挖掘机项目)
材质:EN-GJS-400-15
性能要求:抗拉强度≥400MPa,屈服强度≥250 MPa,伸长率≥15%,硬度要求为130~185HB。
金相要求:石墨形态为球状+少量团状,石墨大小5-7级,无碳化物,基体组织要求珠光体<10%。
铸件分析:约250kg,壁厚分析不均,20-130mm,平均壁厚80mm。
主要参数
熔炼工艺:
炉料部分
采用20%本溪Q10生铁+40%低Mn废钢+40%回炉料
处理部分
1.2%Mg6Re1球化剂+0.8%SiBa压包孕育剂+0.08SiBa随流孕育剂
温度控制
出炉温度1500±20℃,浇注温度1390±20℃
处理量
1MT/包
现存问题
原因分析
· 厚大热节为主处存在大量的碎块状的石墨
· 碎块状的石墨的存在,影响到了机械性能
碎块状石墨对机械性能的影响
改善方案
保持炉料配比不变。
(如果调整,成本过高)
结合客户处典型的化学成份,
优化整体的球化工艺:
根据目前的微量元素的含量,推荐选取更高质量的Elkem特种球化剂Elmag替代原来的6-1球化剂;
降低包内的孕育剂的加入比例,推荐选取Elkem的长效孕育剂,0.4%Barinoc替代原来的0.8%SiBa孕育剂;
提高随流孕育的效果,推荐使用0.12%的Elkem强效孕育剂替代原来的0.08%SiBa孕育剂;
优化后的方案,更有助于解决问题,同时兼顾到了成本,球化处理成本不升反降。
改善结果
炉料部分:
原铁水:
终铁水:
改善后铸件厚大部位金相
通过多次验证,采取上述改进措施,轴承室铸件的厚大部位石墨畸形问题得到了有效的解决,石墨等级及大小均符合了客户要求,铸件本体力学性能均符合客户要求。
结合埃肯的解决方案
不仅可以让机械性能有更好的提升
铸件厚大部分的金相也达到标准
并且整体的成本
不升反降
这正是埃肯可以带给客户的
解决方案!