EEC导致的右点火故障
故障现象:
使用右点火,右发起动时,有燃油流量显示,但EGT不上升。
排故过程:
使用右点火起动右发失败。做EEC自检,无任何故障代码。考虑到右点火失效,影响飞机的放行,故决定停场排故。
注:根据MEL74-1,在右点火系统失效的情况下,按照AMM74-00-00/901(MMEL 74-1 (DDPG) Preparation - Right Ignition System Inoperative),可通过对调左、右点火激励器上游的点火供电导线,即把115伏备用汇流条由失效的右点火器转至可用的左点火器, 这样就可以放行飞机。但是,本次故障将说明,按照MEL74-1转换失效右点火来放行飞机是有局限性的,除非在转接点火激励器后,只有在进入EEC自检页面做右点火测试时,通道A、B均可产生点火声且无点火故障信息,才可放行飞机。
1)起动刹车组件内的两个点火电门
2)发动机起动电门
3)点火选择电门
4)EEC
转换汇流条将115伏电源提供至左点火系统,备用汇流条将115伏电源提供至右点火系统。
提起动手柄至慢车位置时,点火控制系统实现以下控制:
(1)115伏转换汇流条、115伏备用汇流条的交流电源分别通过两个闭合的点火电门送至EEC;
(2)EEC根据驾驶舱内的起动电门位置、点火选择电门位置来控制在EEC内部的四个点火ON/OFF电门;
(3)四个点火ON/OFF电门控制115伏交流电被送至左、右点火激励器;
注:在地面使用单点火起动发动机的情况下,由于每次发动机运转时,仅一个EEC通道在工作,而每个EEC通道只控制一个点火ON/OFF电门的闭合或断开。故每次提起动手柄时,只有一个点火ON/OFF电门闭合,以将转换汇流条或备用汇流条的115伏交流电送至左或右点火激励器。
5)左或右点火激励器将接收到的115伏交流电转为15,000 至 20,000的高压电,高压电经过点火导线送至点火电嘴,以形成电火花。
根据故障现象和点火控制系统原理,我们对右发点火系统进行了以下排故工作:
1、做EEC自检,无任何故障代码。
2、检查点火导线和点火电嘴,发现左点火电嘴有一定程度的烧蚀,而右点火导线和点火电嘴正常。更换左点火电嘴。
3、检查右点火激励器的输入、输出电气接头,均正常。
4、进入EEC自检页面,做右点火测试3次,每次都可以听到通道A、B工作时产生的响亮的点火声音。
5、将点火选择电门扳至“右”位起动右发数次,我们发现,有时可以起动发动机,而有时则没有点火而起动失败。
6、对调左、右点火激励器,将点火选择电门扳至“右”位,试车检查,也是有时可以起动,有时不能起动。再将点火选择电门扳至“左”位,试车检查,每次均能起动成功。说明两个点火激励器都能正常工作。
7、为了再次判断右点火激励器及其下游是否存在故障,按照AMM74-00-00/901(MMEL 74-1 (DDPG) Preparation - Right Ignition System Inoperative),对调左、右点火激励器上游的点火供电导线。将点火选择电门扳至“右”位,试车检查,还是有时可以起动,有时不能起动。再将点火选择电门扳至“左”位,试车检查,每次均能起动成功。
8、根据步骤2、3、6、7的检查结果,我们认为右点火激励器及其下游是正常的,而在右点火激励器上游存在故障,即向右点火激励器提供115伏备用汇流条电源的上游线路出现了问题,所以,对于本故障,就不能通过对调左、右点火激励器上游的点火供电导线的方式来放行飞机。从右发点火控制系统原理图中,我们看到,有可能导致右点火工作不正常:
1)起动刹车组件内控制右点火供电的S91电门可靠性差;
2)EEC内的控制右点火供电的两个电门可靠性差;
3)S91电门至EEC、EEC至右点火激励器之间的线路有问题;
4)点火选择电门或其至EEC之间的线路问题。
9、断开右点火激励器上游的点火供电导线,数次提起动手柄,测量出右点火激励器上游的供电电压都为115伏,初步判断为起动刹车组件内控制右点火供电的S91电门可靠性差,最有可能导致此故障。即:提起动手柄时,此电门有时可以闭合,有时不能闭合,导致有时有点火电源供至激励器,而有时没有点火电源提供给激励器,故时而可以起动发动机,时而又不能起动发动机。
10、考虑到更换起动刹车组件内的S91电门,难度较大。为了慎重起见,我们通过EEC自检测试,在CDU上“INPUT MONITORING”的“GMM DISGRETES”页面上读取发动机的点火信息。在每次将点火选择电门扳至“右”位起动发动机时,不论是否起动成功,我们都注意到以下现象:
1)在EEC自检测试的“INPUT MONITORING”的“GMM DISGRETES”第2页面里,IGNITER ENERGIZED行均显示为“RIGHT”(这说明点火选择电门和其至EEC之间的线路是正常的;
2)在EEC自检测试的“INPUT MONITORING”的“GMM DISGRETES”第3页面里,R IGNITER 115V行均显示为“ON”,这说明提起动手柄时,有115伏的电源被供至EEC,即S91电门及电门至EEC之间的线路是正常的。
11、根据上述检查及试车情况,我们认为,右发的EEC内部控制右点火供电的两个电门存在问题,同时,由于我们每次试车时都是EEC的通道A在工作,所以,确切的说应该是EEC内部控制右点火供电的通道A电门可靠性差。在起动发动机时,此电门有时闭合,有时不能闭合,导致有时有点火电源供至激励器,而有时没有点火电源提供给激励器。于是,更换右发EEC,将点火选择电门扳至“右”位,多次起动发动机均成功。
排故总结:
本次由EEC导致的点火故障比较罕见,使排故耗时较长,主要表现在:
1)点火故障时隐时现,需要反复、多次的进行点火测试或试车,故障才可能再次出现,即使故障再次出现,也不能保证下一步的检查就能找到故障根源。如有几次在起动不成功后,我们立即进行线路测量,但是测量结果都是正常的。所以在对调点火激励器和激励器上游的供电导线后,通常要做两次以上的起动,以确保每次都能起动成功,但是通常是第一次起动成功,第二次或第三次则起动失败,这样就增加了试车次数,但不能确保故障彻底排除。
2)没有任何故障信息,增加了排故的难度。只能根据系统原理和线路图册,根据控制点火系统的部件的故障几率,从简到繁地逐个排除。
通过本次点火故障的排除,有以下体会:
1)在进行试车时,使用EEC自检测试的“INPUT MONITORING”的“GMM DISGRETES”页面,可以快速地确定有关部件如点火选择电门、起动点火电门是否工作正常。
2)对于右点火故障,不能根据故障现象,简单地按照AMM74-00-00/901(MMEL 74-1 (DDPG) Preparation - Right Ignition System Inoperative),对调左、右点火激励器上游的点火供电导线来保留放行飞机。首先必须确认故障根源出现在右点火激励器的上游还是下游:如出现在下游,则可对调左、右点火激励器上游的点火供电导线,保留放行飞机;如出现在上游,则不能放行飞机,须停场排故。本人认为有3种方法来确认右点火故障根源所在:
① 如上所述,使用EEC自检测试的“INPUT MONITORING”的“GMM DISGRETES”页面
② 检查右点火激励器、点火导线、点火电嘴
3)进入EEC自检,做右点火测试,检查通道A、B工作时是否都可听到点火声
来自:Boeing 737NG故障分析