HX轮是一艘30000t级散货轮,为双机双浆,主机为HD-MAN/B&W6L35MC,最大持续功率MCR:2900KWx167RPM:持续使用功率CSR:276KWx167RPM。涡轮增压器 ABBVTR304。某年起该轮主机水套胶圈漏水换新胶圈只能维持几个航次(国内一个航次10天)。到6年后只能维持一个航次,水套漏水极为严重。主机水套漏水,不仅严重威胁主机运转的安全,而且对船舶的航行安全构成了相当大的威胁。此事刻不容缓,公司责令机务,必须在短时间内解决水套漏水问题。某年2月17日该轮由福州抵达黄骅港,计划是0930时进黄骅港。起锚后,进航道航行不久,2#主机4缸缸盖的水套突然破裂漏水,主机转速从120RPM人为降到60RPM在航道上慢速维持航行。紧急时刻,轮机人员全力抢修2#主机,经过2小时,新的水套顺利装入,该轮继续正常进港。船1400时靠黄骅港码头装煤。机务上船,现场查看了进港时2#主机水套裂的漏水情况。发现在水套圆周表面上,沿中心线方向一道长裂纹,起始处断面呈褐色,然后至尾端断面呈黄色水锈颜色。据大管轮介绍,目前主机水套使用的胶圈,由原来粗φ8.4mm改换成粗φ8。8mm,并在φ8.8mm外缠生料带。经初步分析水套产生的裂纹,是由开始腐蚀到裂纹发展并延伸,加上胶圈太粗,其外张力强行向外挤压水套而断裂,最后导致漏水险情。机务随船向轮机长提出要求。如航行中要求轮机员们详细记录主机运行的参数:主机转速、负荷大小水温记录、淡水消耗等等从主机备车开始记录,直到本航次结束,作一个详细的记录。1958时备车启航(表1)是出港某一段时间的主机水套漏水状态记录:主机油门刻度在27~29格。主机水套漏水从主机一侧,如瓢泼大雨般。2020时当船到前进三时,水套漏水自行消失。2月18日上午实测旧的缸盖水套胶圈,宽b=8.2mm深h=6.88mm旧的水套胶圈成方形(新胶圈是0环)。水套胶圈是怎么变成方形胶圈的呢?方形胶圈又是怎么起到密封作用的呢?是当弹性胶圈还是当硬垫圈使用?从实物胶圈看,起的作用不像是弹性密封胶圈,倒有点像硬垫圈。比较:弹性胶圈靠的是弹性密封,在规定时间内,其密封不应随温度的变化而变化。也就是说当冷热温度变化时,都应保持密封;而硬性垫圈是靠预紧力密封;当冷热温度变化时,长期使用,发生热胀冷缩,容易导致漏水。从开始接触水套漏水,我们对胶圈的弹性密封产生了怀疑。据大管轮说:水套胶圈新装时是不漏的,但使用最短约一个航次(10天)停车就出现水套漏水。拆出缸盖水套胶圈全部呈直角方形,胶圈表面手感发硬弹性不足。船舶航行中,主机前进三时水套是不漏水的淡水水温在80℃,但是,只要主机一减速.如前进一淡水水温即使在80℃,水套就会慢慢地开始漏水。初析主机水套漏水的形成:a、缸套在冷态时,水套没有水启动主机后受热缸套膨胀之后,挤压胶圈直到不漏为止;b缸套在热态下,降转速,减低主机负荷缸套冷却而产生收缩,出现间隙开始漏水。c缸盖与水套之间的间隙随温度和负荷变化大;d、缸套与水套配合间隙也随温度和负荷变化大。正常情况下胶圈在主机冷热状态下,都不应漏水。按照惯例如副机“普通的”缸套胶圈在冷态时不漏热态反而漏。而今主机水套采用“特殊的氟"胶圈热涨不漏冷缩却漏。对于冷缩漏:当胶圈材料密封正常时如果缸套与水套材料不同,冷涨系数不同当冷却时出现间隙而发生漏水。对于热涨不漏:是靠的胶圈热涨不漏的,还是缸套热涨不漏的?以下对水套、胶圈分别查找可疑处。2月21日与轮机长讨论主机水套密封胶圈大小(粗细)问题。大管轮从备件库取出胶圈样品2根缸盖水套胶圈直径是d8.4mm而缸套水套胶圈是d8.8mm。就胶圈水槽形状,有人认为应该开成窄形带燕尾槽式让胶圈完全挤紧两侧的槽边,让胶圈再无膨胀余地,以保证密封不漏水。(表2)是准(设计的标准尺寸数据)缸盖与水套与新旧的相比:新旧水套椭圆没有发现异常。2月22日轮机长将一个旧水套,套在旧缸套上,在没有放胶圈时塞尺测量单侧间隙为0.2mm。然后放上胶圈塞尺测量单侧间隙在0.1~0.2mm范围。当在水槽上装上旧胶圈仔细观察到胶圈在水槽内与水套外圆表面相平。取直尺靠在水槽外圆上照光不透光说明胶圈被压平。这表明胶圈没有弹性!为验证主机上正在漏水的胶圈是否有类似情况特别要求轮机人员在下次吊缸时,仔细地检查并测量一下停机冷态下胶圈与水套有多大的间隙?2月22日HX轮抵福州锚地1400时主机开始降转90RPM(表3)是1503时作的降转减负荷漏水记录:主机水套漏水从主机一侧,又开始如瓢泼大雨般,顷盆而下。(表4)是1#/2#主机膨胀水箱水位下降测量。膨胀水箱水位下降100mmm72kg水的重量。为了防止主机水套过度漏水机工向膨胀水箱不断补水,但实际操作时,为了省水,最后干脆不给膨胀水箱补水。这种作法相当危险!2月23日在码头检修主机,吊出2#主机2缸水套,之前测量水套间隙为0.1mm。新的缸盖水套胶圈装人水套中凸出高度=1.6mm,新的缸套水套胶圈装人水套中,凸出高度=18mm,此凸出高度大于缸盖的高度02mm,是在胶圈水槽衬了生料带,绕了几圈,据大管轮说,是漏水无奈自行发明的,目的是减缓胶圈漏水程度B&W35MC原始设计的水套胶圈直径为φ8.4mm。后来HD厂征求用户意见,逐步加粗到φ8.8mm。早期的主机备件一般是由HD厂提供的,但是某年之后,其他配件商也向船提供备件服务。(1)缸盖胶圈挤出飞边,缸盖水槽尺寸相对小。(2)缸套胶圈呈扁园形手感弹性差,与槽两侧留有间隙,水槽尺寸不算小,甚至槽太宽。(1)缸盖胶圈使用后均成四方形,宽B=8.5mm,深h=7mm,如果说热态下是不漏的,那就是胶圈热态下发生膨胀,最终完全挤死而形成密封的。(2)缸套胶圈使用后呈扁园形,B=10.0mm,h=7.0mm。(3)对于新的胶圈中8.4mm的,槽深7.0mm+间隙0.2mm=72mm计算胶圈压缩量仍有8.4-7.2(准)=1.2mm3.32月28日向HD厂索取主机水套尺寸等数据并查阅交通部修船资料:对于固定密封:槽宽B=11.0+0.2mm,槽深h=6.90-0.1mm,断面直径取中=8.6mm,计算其胶圈的压缩量:8.6-6.9=17mm。3月1日继续查找船舶柴油机设计资料显示:槽宽B=7mm,槽深h=4mm,缸套胶圈直径取中=5.5mm,计算其胶圈的压缩量:5.5-4=1.5mm。该机原始设计直径d8.4mm。计算其胶圈的压缩量:8.4-6.7(旧)=1.7mm,这个胶圈压缩量应该说符合国内的设计要求。3.43月4日查找机械设计手册,对于固定槽尺寸选取:断面直径d=8.6mm,B=11.0+0.2mm,h=6.9-0.10mm,计算其胶圈的压缩量:8.6-6.9=1.7mm,与主机数据相吻合。与液修专家OY研讨胶圈密封材料与质量,0Y大力推荐BEK胶圈厂,其胶圈质量非常好。3月5日与BEK胶圈厂取得联系。该厂拥有先进的国际技术,产品畅销国内外。该厂完全能够按照用户提出的要求,制造各种高质量的胶圈。向BEK提供库存绿氟胶圈2件当样品,一件是缸盖水套的φ84mm另一件是缸套水套的φ8.8mm。BEK提出水槽尺寸暂定:(2)胶圈不加颜色,黑色。该船现存的几个旧的缸套水槽尺寸,核查发现缸套水槽尺寸好几个样本估计是不同厂家生产的,无法统一水槽尺寸,给重新设计水套胶圈带来新的问题。比如缸套水槽宽度有B=11.0mm的,还有B=10.5mm的,还有B=10.0mm的。同时向BEK提供旧的绿氟胶圈2件,BEK在查看过使用过的旧胶圈之后,认为胶圈在使用过程中胶圈工作的形状不对,即不应压成方形的,而应是椭圆(扁园)形状的,在胶圈的两侧面不应接触。接触为线,不是整个平面接触。BEK认为,“胶圈要靠预装弹性来密封,槽不能太小,也不能太大,有一定的槽形尺寸要求,比如φ8.4mm粗,一般槽宽11mm,深6.9mm,侧面宽11mm,使其胶圈自由伸缩不致于挤死失去弹性。槽的深度6.9mm有严格要求,一般胶圈压缩允许30%~8%,推荐使用25~8的压缩率”。BEK认为“船员在维修中使用生料带的做法是错误的,再加粗,胶圈侧面更没有自由膨胀余地了。对于胶圈靠的是弹性密封,而不是靠挤压或者靠加粗直径来密封。预紧弹性,非挤压密封。”BEK讲“其厂做了20年密封,其产品质量绝对好。如果做不好不要钱。”前提是水套的环槽必须符合他们的标准。3月15 日 HD厂所属HHM 分部传真称:B&W总部信函早在2001年时就对此机型的水套进行了更改密封圈直径由419.1x8.4mm改为419.1x9.0mm B&W总部已在5年前就将胶圈尺寸更改了,这令我们非常吃惊,因为之前没有得到任何相关信息。(2)包括HD厂的胶圈材料都不行胶圈有国内配套的,也有进口材料的有时厂家为降低成本,就用国内材料给用户使用;(3)进口胶圈有质量保证,不光是选用进口的氟材料就万事大吉了同时还要求零件的光洁度;(4)C工程师还不知道缸盖水槽是9mm宽的,如果与胶圈一般粗中9mm其看法是不对的。HD厂C销售人员称:B&W公司将胶圈改成9.0mm,从来没有通知过他们,也没有见到其技术信函。认为如果胶圈改为中9mm,其水槽必然要改动。Z机务说,采取一些维护措施如:注意缸套平面研磨,找出从哪漏的;用的标准的胶圈;注意暖缸、投药:采取膨胀水箱20kw的电加热,还有利用副机循环加热水等等,水套基本不漏了。(2)共有24台35MC主机其胶圈仍然采用 o8.4mm的:(3)认为槽太宽装人胶圈,在温度高的环境下,老化快;(4)采取副机串联起来,对主机水套暖缸辅助措施投药选择TJ的M15水处理剂:(5)一再强调不能加粗胶圈,一定要选用GZ生产的进口氟胶圈HD厂的绿色氟胶不行!老化快,弹性差,消失快;(6)90mm胶圈绝对不行。不要听信曾经加粗05mm都装不进去,加粗9.0mm更不行。据BEK说,做8.4mm*419mm保证能行。永久变形小于30%先试用,马上投料,弹性、材料,由 BEK来把关。我们大胆采用o8.4mm*419mm,并不是盲目的:因为35MC机自某年出厂5年内一段时间里水套胶圈基本上是不漏水的,这就说明:最早采用的中8.4mm*419mm水套胶圈完全是正确的。只要我们能模仿35MC最早的专利技术,采取一些特殊的工艺生产胶圈就一定能够成功。同时又广泛咨询并深入了解大公司用户,更加坚定了使用 BEK胶圈的信心。记得BEK说过:“不要迷信德国技术德国人能做到的BEK也能做到,BEK有的产品做的比德国的还好。”另外根据相关参考资料:缸盖水槽深h=711mm,槽宽应取B=9.70mm。对此仅保留意见因为在1995年出厂时,也是使用φ8.4mm*419mm胶圈,当时取B=9.0mm,其胶圈使用是正常的。我们认为该水槽不会出现问题,所以没有采取扩槽办法。(1)只有用B&W备件才能保证质量但对于HD厂提供的备件不发表任何意见;(2)B&W只提供自己备件相应的技术服务而HD厂备件不在范围:(3)建议使用B&W生产的备件,试一试9.0mm胶圈;(4)φ9.0mm胶圈,对应的环槽尺寸是不用改动的,只要订的是B&W的备件,就可以放心使用;(5)改动o90mm胶圈,虽然B&W也会通知HD厂但材料成分是不对外公布的,这属于B&W技术机密:(6)因为技术总在改进,不提供后期的技术,早期的服务技术就此截止。对B&W总部的说法,我们有异议,如果只是告诉d9.0mm胶圈,其备件给用户装上使用,一旦不行这不光是给用户造成一些不必要损失,而且还起了误导作用。B&W回复,改动胶圈这是机密资料不向外界透露,包括早期购买的专利HD厂B&W也是保守秘密的。对于胶圈,那是一分钱一分货,你可以试用一下B&W的专业产品,我们其它产品不推荐使用。B&W的产品但像“0”形圈,最好用B&W生产的,不要怀疑B&W的产品 ,B&W全球那么多的服务工程师全球第一品牌。对设计和使用有自己的工厂标准,完全可以放心。B&W的缸套可以使用10年(HD厂缸套只能用3年)就是最好的一个见证。(2)φ8.4mm变成9.0mm信息可能在内部不畅通包括在各备件分公司与服务部之间:(3)φ9.0mm可以用,这个服务函是可信的,可以装进去,认为越紧越好;(4)不赞成使用B&W的,用国产的只是比国外的较短一些,完全是可以用的。在机务定期会上公司一再强调加快解决漏水的进程。我们认为分步进行最好。第一步换高质量的胶圈,第二步再解决暖缸加热问题。为什么要分步进行?因为毕竟6年了要从多方面考虑,既要照顾船员省力又要为公司省钱。将暖缸放在后面,是出于轻重缓急。我们认为暖缸只影响主机启动性能对密封不起关键作用。因为主机在热态,在高负荷不漏,在降负荷主机温度还未明显下降时就漏水了这就已经告诉我们,水套漏水与暖缸、加热是无关的。4月3日机务与BEK合作试制出68.4mm的“双氟”胶圈。这种“双氟”胶圈是BEK采用特制的生产工艺特制的双氟进口材料配方,具有高弹性、高耐温抗老化的特点。再次强调的是:胶圈密封靠的是弹性密封,也就是有压缩量8.4mm-7.2mm=1.2mm就能保持密封,不能做69.0mm的。再说BEK胶圈的价格也非常公道,比起B&W的报价,可以节省约400%的备件费用。4月6日在2#主机2缸首先由船员自行装上 BEK的“双氟”胶圈,经一段时间使用,效果非常好。C轮机长说靠弹性密封是对的过去总认为越粗越好,总压得死死的,其实是一种错误的想法。截至7月21日C轮机长称:全部缸已经吊完,水套胶圈装上后一个都不漏。至今已经使用8个月主机全部水套的胶圈密封,处于完好状态。这是一起由胶圈质量引起长达6年之久的漏水事件。通过跟船调查,采访主要用户,最后与BEK胶圈厂合作最终得出这样的结论:真正的原因是以前的水套胶圈材料不符合要求,其表现在受高温影响下,其橡胶材料迅速硬化变质,从而失去弹性作用,胶圈也就失去密封作用。现在我们对前面出现的奇怪现象可以解释清楚。即使用原来胶圈时热态不漏,冷态漏水的原因:老胶圈完全靠材料本身的塑性,受热负荷产生膨胀.达到热涨密封从而不漏水。当负荷降低时,因热负荷降低胶圈材料随之收缩,在缸套与水套之间就会出现间隙,导致水套漏水。据统计:该轮在某年订购的水套胶圈50根,1年后所订的水套胶圈数量爆增到250根。1年后12月底库存水套胶圈126件。为此我们经过与RF协商退回69根(绿色氟)胶圈,用这部分钱抵消了新做的水套胶圈。为找出水套漏水的原因,曾经走过许许多多的弯路。从主机水套备件着手选正宗厂家、采取暖缸加热措施,采取循环水处理,减缓水套的腐蚀等措施。水套全部订新了,加热循环管新改了,水处理剂投放了,仍然没有收到很好效果。该轮历任轮机长、以及公司机务换了几茬,由于人员频繁的流动,加上思想、认识都不相同,这些都客观上延长了解决主机水套漏水的进程时间。第一:要重视科学的管理。首先要树立认真的、细致和正确的工作态度;对机械设备出现的漏水等故障问题,要及时准确地将信息反馈到机务部门。第二:要加强备件的管理。要重视胶圈备件的订购管理,备件工程师要密切与机务主管配合,确保备件订购与使用反馈信息沟通。第三:不崇洋迷外,国内产品也有精品。像 BEK厂就是国内顶尖的一个胶圈厂。
以下为历史经典文章合集,需要自取:
1.主机启动困难,负荷严重偏离正常值,轮机长“糟心”战斗数天-真心不容易!
2.液压舱盖“跳劲舞”,甲板机头很害怕-三管轮关键时刻放大招,甲机大写的一个“服”
3.传动皮带断到心理有阴影-分油机这病老中医都难搞!
4.这个YANMAR副机运转中突然滑油低压停车跳电故障-有点难于预料!
5.从太平洋到印度洋的45天,ME-C电喷主机强悍故障来袭!
6.主机滑油消耗暴增-祸首分油机,跑油跑出新高度,有点代表性!
7.分油机压力低报警,三轨说阀门会自己动,机舱闹鬼?一起来捉妖!
8.疑难分析-WARTSIL-RT-FLEX-50D电喷主机某缸喷油时间过长报警!
9.非比寻常的主机单缸排烟温度高、烟囱冒黑烟故障。
10.二例诡异的副机滑油异常消耗事件-元芳!你怎么看?
11.主机这个间歇性排烟温度高的故障-很不简单!
12.1年ME-C电喷主机新船,连续排温低,扫气道着火-事件真相匪夷所思!
13.夜半歌声很“瘆人”,汽笛该进疯人院-到底是什么鬼?
14.船舶空压机滑油容易乳化这个老大难问题,怎么破?
15.破解分油机那些让人迷糊的设计10问-分油机强悍文档来袭
16.空气分配站安全阀总是跳,源起减压阀-都说减压阀有点难,读完这篇都是专家!
17.都说MAN ME-C电喷主机油头难拔-今天我来放个大招!
18.主机滑油压力低,是谁动了机油泵的回油阀?又是闹鬼?-结局刷新你的认知!
19.主机“气功”没练好!老跑气-高级轮机长(陈老轨),教你怎么练!
20二管轮:副机暖缸水温度上不来,系统设计有问题?原来又一次长见识!
21.怪不怪?MAN B&W ME-C电喷主机单单平均指示压力低(Pi),一起来看看。。。。
22.多年数个缸套的代价,这个主机缸套异常磨损有点顽。。。。
23.这个MAN主机排气敲击故障太“坑爹”,99%的人会被忽悠。。。。。。
24.“要命”的某轮克林吊无法启动故障。。。。。
25.这个“懵逼”的主机主轴承滑油低压故障,看完直想哭。。。。。
26.YANMAR副机航行中没有任何先兆停车跳电,这一次可不是滑油低压。。。。。
27.低硫油给分油机带来的麻烦,怎么解?
28.主机滑油非正常消耗的祸首原来是“它”。。。。。
29.锅炉冒黑烟后又点不着火了,三管轮求援。。。。。
30.应急发电机启动失败故障,走了“山路十八弯”
31.电喷主机伺服油超压,二台伺服油泵流量传感器指示灯不同步了。。。。
32.新主机一周后就开始莫名不断排温高,揉碎了轮机长、服务工程师、机务的心
33.三管轮求援:都没问题,空调温度就是打不下来
34.脑袋想破都难想到的主机抛锚停车再启动“爆燃”故障
35.三管轮问:锅炉得了“哮喘”病,谁有“神药”?
36.克令吊回转马达输出齿轮总是断齿,看船员专家级分析解决方案,读完受益匪浅!
37.看完这个主副机几近全损的惨烈事件,就知道甲板哥们是怎么“坑”机舱弟兄的
38.Westfalia分油机中文解读,下老大功夫了,读完秒懂(含完整视频)
39.在新下水的ME-C主机船上干了11个月,轮机长有不少心得体会与大家分享!
40.用心制作,时下最流行、最易懂的副机WOOD WARD PSG调速器文档来了
41.分油机这个“连环套”,很多人都会“翻车”
42.主机没命,副机剩下半条命,看完真的想把这样的队友拉出去“毙”了
43.MEC电喷主机这个柱塞行程的故障有点乱,没把轮机长少折腾
44.ME-C电喷主机排温高,张老轨听声诊病,把常规诊断方法运用到了极致
45.柴油机游车无解---一起跳电事件引出的“花样”游车线索
46.出厂一年多的副机总漏油且滑油消耗异常,原因有点“烧脑”!
47.副机冷却水进气低压跳电数月无解...背后实情专家难料
48.破解分油机那些让人迷糊的设计10问-分油机强悍文档来袭
49.这个副机机油压力低的毛病,很不简单!
50.大管说头都想破了,拆了6遍,这个分油机跑油的毛病还是一脸懵.......
51.分油机不排渣,还时不时跑油,分油流量再不足这是要完犊子???
52.专家级讲解救助艇的启停,句句GET POINT,看完无压力。
53.关于回油孔式高压油泵,这篇文章有些知识点可能很多人没掌握.......
54.看完这篇ABB(TPS型)透平的文章,再不懂就是自己的问题了.......
55.YANMAR副机安保测试后无法启动了,绕了不少弯,结局着实上了一课...........
56.应急消防泵建压困难,问题多多,看李老轨如何逐一破解.......
57.由某轮舵机遥控和应急舵均失效故障谈舵机的那些硬核知识点
58.从不同角度成功处理副机排烟温度高问题,极具参考价值........
59.主机滑油不明原因乳化,这锅大管轮得背......
60.副机滑油温度长期居高不下,进厂修理越修越差,原因你品...你仔细品...