卡钳支架想要降本增效?ELKEM有办法~

埃肯铸造 1周前

现如今汽车铸件市场需求日益增大

人们对汽车零部件的生产也是精益求精

我国作为铸造大国,经验技术已走向成熟化

售出价格与成本价格竟相差无几

通过对卡钳支架的生产流程进行了实践与研究

控制生产成本成为了企业关注的焦点

在该环境下,埃肯解决方案为客户解决痛点

不仅可以提高生产效率

还可以有效控制生产成本

让客户鱼和熊掌兼得

汽车的卡钳支架是一个安全零件,要求在没有缩松和碳化物的前提下,遵循顺序凝固的原则来设计浇冒口方案。由于铸件结构的原因,往往需要多个冒口进行补缩,而且冒口和冒口径都很大,因此工艺出品率普遍不高,打磨效率低下。埃肯公司根据球铁有石墨析出这一重要特性,研发出一种特殊的球化剂和孕育剂,充分地激活球铁自补缩这一功能,可以在减小冒口重量,减少冒口数量及减小冒口径面积等条件下,生产出合格的铸件,极大地提高了支架的工艺出品率和清理打磨效率,节省了生产成本。

下面是某铸造公司支架工艺出品率提高的经典案例

原始设计方案

出品率45%

增加溢流解决碳化物

每个铸件需2个冒口

冒口径面积  190mm2

ELKEM的设计方案

出品率60%

取消溢流

每个铸件只需1个冒口

冒口径面积 85mm

原始设计铁水的处理过程

ELKEM设计铁水的处理方案

最终检验结果

原始设计铁水处理方案的金相   

石墨球数量 324个

加溢流,细梁处无碳化物

ELKEM设计铁水处理方案的金相 

石墨球数量482个

取消溢流,细梁处无碳化物

机械性能(本体)

PT剖切探伤

没有发现缩松类缺陷

X光检测也没有发现缩松类缺陷

常规工艺的试验结果,剖切后,无冒口一侧有很大的缩松(见右图),有冒口一侧也有显微缩松,而且延伸率不合格。

这个支架的出品率和原设计相比,大约提高了15%,且冒口径面积比原设计小了将近一半,有利于铸件和冒口的分开,打磨效率明显提高。

ELKEM始终坚持以客户为焦点

不断潜心研发以满足并超越客户期望

力求打造客户所需产品与技术

与您共创更优质的铸件产品

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