【案例学习】发电机轴承瓦温打闸后快速升高是咋回事?一起来看分析报告。
一、事件经过及处理过程
2017年10月25日某厂#7机组准备停机工作,17时35分56秒运行人员启动交流润滑油泵,润滑油压0.123MPa,#5瓦顶轴油压力4.48MPa,润滑油温39.7℃,#5轴承5-2金属温度68.4℃。17时36分47秒#7机组负荷至0打闸停机,转子开始惰走,17时40分54秒在#7机组转速惰走至1606r/min时,#5轴承顶轴油压1.67MPa,5-2金属温度快速由71.9℃升至157℃,运行人员立即启动7-1和7-2顶轴油泵以及#7机直流润滑油泵,17时54分09秒#5轴承5-2金属温度最高升至181.3℃。在17时54分39秒机组转速降至525r/min,#5轴承5-2金属温度开始下降,18时15分33秒机组转速降至“0”,#5轴承5-2金属温度93.6℃,投入盘车正常。
二、原因分析
分析曲线得知,#7机#5轴承5-2金属温度在17:40分14秒后迅速上升,在17:36分至17:40分14秒顶轴油压持续下降,此时轴向位移曲线有明显的波动,由-0.16mm升至-0.15mm,接着又降低至-0.17mm后又升至-0.13mm。整个机组停机过程润滑油压及润滑油温无明显变化,瓦温升高过程中运行人员及时启动顶轴油泵,顶轴油压上升,#5轴承瓦温有短暂的下降,由此可排除油系统故障及运行操作不当导致#5轴承瓦温升高的问题。综合以上现象,分析为机组打闸过程中转子出现小幅度前后轴窜,由机组翻瓦时测得#5瓦轴承承受约36吨的重力,轴窜的力量会通过油膜传递到轴瓦上,导致轴瓦出现同步或稍微滞后的前后轴窜,轴瓦从而发生细微的倾斜,轴瓦倾斜后顶轴油油囊内的油压被卸掉,大轴与轴瓦之间油膜被破坏,进而产生干摩擦导致5-2瓦温快速升高。
从设备方面分析,济发厂供的轴瓦仅仅依靠轴承垫铁的摆动线维持轴瓦的位置,自位能力也比较差。
从以上两方面综合分析,机组停运惰走过程中转子发生轴向窜动,从油膜传递至轴瓦,由于轴瓦的自位能力差,导致轴瓦与转子不平行,大轴与轴瓦之间油膜被破坏,最终导致干摩擦烧瓦。
三、针对该事件制定的防范措施及实施效果
1、机组停运减负荷前,要求严格按照运行规程的要求,进行汽轮机交流润滑油泵、直流润滑油泵启动及互联试验,直流润滑油泵还应进行就地及硬操盘启停试验,盘车进行就地启动试验,确保各油泵、盘车试验正常,若存在问题应及时联系检修进行处理,在缺陷未处理正常前,禁止机组进行停运操作,并做好相关事故预想。
2、机组在停运过程中及时调整汽轮机润滑油温,油温维持在35-45℃,不应过高或过低,禁止超过规定值,在机组降负荷过程中若发现汽轮发电机任一支撑轴承温度达110℃或推力轴承温度达110℃,应立即手动停机,若在机组惰走期间出现汽轮发电机任一支撑轴承温度达110℃或推力轴承温度达110℃,应立即增启润滑油泵,提前启动顶轴油泵,破坏真空缩短机组惰走时间,减轻轴承损毁程度。各轴承回油温度正常<65℃,若异常检查分析原因并处理。
3、机组负荷降至0打闸前,提前启动启一台顶轴油泵,待机组转速降至2300r/min时启第二台顶轴油泵,检查顶轴油压正常,严密监视机组各瓦温变化和轴振变化,发现异常情况提前处理。
2018年3月16日#7机组再次启动操作时,均按照以上措施进行操作,启动升速和停机惰走过程中2300r/min、3000r/min各启动或停止一台顶轴油泵,保证了发电机前后轴承的油膜稳定性,经试验各轴承温度、振动等参数均稳定无明显变化。
四、结语
前车之鉴、后事之师,希望通过本次事件总结出的经验教训,能给使用济南发电机的兄弟单位起到借鉴作用,能根据自己单位机组的特性制定出相应的防范措施,做到防范于未然。
资料来源:电力鹰公众号