某钢厂100吨电炉首次实现低磷钢种24炉连浇

10月20日,特钢事业部100吨电炉首次实现42CrMo4风电轴承用钢24炉连续浇铸,刷新历史纪录,为电炉产能提升奠定坚实基础。
42CrMo4钢种为低磷钢种,磷含量控制要求小于0.015%,终点控制难度大,钢种质量要求高,且φ650mm断面中后期节奏相对紧张,精炼周期和VD周期都要满足工艺控制要求,电炉冶炼周期必须全部小于50分钟才能保证本浇次顺利完成。
自9月份质量月活动开展以来,新区炼钢车间与设备点检维护中心联合开展了“缩短电炉冶炼周期,保证精炼钢水质量,实现钢水纯净度本质化提升”攻关项目。攻关小组确立了“源头管理,过程控制,终点保证”的攻关方向,开展项目联合攻关。
车间领导班子与电炉班组系统分析了42CrMo4风电轴承用钢料型搭配对冶炼周期的影响,在保证废钢消化的基础上,最终固化了自产废钢切头尾、中型压块、纯净压块合理配比模型,再根据铁水量加入适量散装料的废钢搭配模型,从源头管理上解决了原料制约电炉冶炼周期的限制性因素。
新区炼钢车间对供氧模型进行优化,针对42CrMo4风电轴承用钢低碳低磷钢种建立专用供氧模型,在保证终点碳、终点温度可控的前提下,加大过程供氧强度,合理分配供氧机制,确保终点成分、终点温度双命中。通过加强过程管控,进一步缩短了电炉冶炼周期3~5分钟。电炉水口工序严格判包、装包、灌沙程序,做好电炉出钢准备,最大程度减少电炉冶炼时间损耗;精炼工序充分做好组织协调,优化调配精炼跨两部行车,在确保吊运安全的前提下,进一步缩短吊包及扒渣作业时间,为加快钢包周转提供了有效保证。
据了解,在本浇次24炉风电轴承用钢生产中,电炉平均冶炼周期42.4分钟,最低达到36分钟,精炼周期、VD抽真空后软吹时间参数全部符合过程控制要求,为特钢新区单浇次多炉连浇生产低磷高端钢种提供了坚实支撑。

源:卓越特钢

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