新的电炉除尘灰处理工艺回收锌锭和铁酸钙

New EAF DustTreatment Process for Co-Production of Metallic Zinc and Calcium-Ferrite

新的电炉除尘灰处理工艺回收锌锭和铁酸钙

在电弧炉炼钢行业中,粉尘处理因其成本高、环境污染而成为最严重的问题之一,这是钢铁行业可持续发展必须解决的关键问题。在实验室中研究,在1000℃左右温度条件下加热电炉粉尘,以及CaO和煤粉,将ZnFe2O4转化为ZnO和Ca2Fe2O5,并还原形成的ZnO。蒸发后的锌作为粗氧化锌被收集,经过卤素去除工艺,氧化锌在减压下供给碳热还原工艺过程。最后,成功回收了高纯金属锌。

电弧炉炼钢过程2018年占全球钢铁总产量(12.46亿吨)的27.6%(4.77亿吨),[1] 电弧炉使报废的钢铁产品得以再生,使用废钢,生铁或直接还原铁,就可以生产碳钢或不锈钢。可以根据市场行情和需求快速启动和停止电炉的生产,这种冶炼工艺具有很强的灵活性。对于全球钢铁产品的生产,特别是在亚洲西南部,电弧炉炼钢已成为一项必不可少的技术。尽管电炉生产非常重要,但是废料处理,特别是粉尘处理,由于其高昂的成本和环境负担,仍然是世界范围内电炉工业面临的一个严重问题。为了钢铁工业的可持续发展,这个关键问题必须得到解决,并且已经引起了工业界和学术界的广泛研究。

众所周知,电炉粉尘一般含有10-30mass%Zn,,20-40mass% Fe, 0.5-10mass% Cl, 0.1-5.0mass% F等,[2]不同地区的除尘灰成分差异较大。锌是从灰尘中回收的最有价值的金属,实际上,从报废钢铁产品生产的电炉粉尘中回收锌是唯一的途径,电炉起到至关重要的作用,因此中间电炉粉尘处理工艺是提高锌循环效率的关键技术。电炉除尘处理的大部分工作都集中在开发一种更加便宜、工艺更简单的锌回收工艺上。湿法冶金因能耗低而具有从粉尘中回收锌的优点,然而,由于锌在粉尘中的主要相——锌铁(ZnFe2O4)具有高度稳定的化学性质,因此湿法冶炼锌的浸出效率较低。

另一方面,世界上许多工业规模的设施采用的主要火法冶金工艺是Waelz法,该方法涉及将电炉粉尘和碳质材料作为还原剂都进入水平回转窑,温度范围为1000至1500℃。粉尘中的锌化合物被一氧化碳还原,挥发成锌蒸气。这些蒸汽会在烟气中凝结成氧化锌微粒,这些氧化锌微粒被分离并作为粗氧化锌在袋式过滤器中收集,而得到的粗氧化锌需要进一步的精炼和加工才能生产二次金属锌。另外,到目前为止,还没有关于粉尘中铁的再利用的成功报道。[7]近年来,电炉除尘技术已在转底炉上得到应用,[8]由于RHF工艺的基本原理与Waelz法基本相同,因此RHF在电弧炉除尘灰处理中也存在着非常相似的问题。虽然Waelz炉是处理电炉粉尘的一种非常经济的方法,但它仍然增加了钢铁成本,于是就有了创造开发更便宜和更环保的电炉粉尘理方法的动力。

由于它的工业重要性,一些替代技术的中间处理过程的电炉粉尘已经开发或正在开发中,[8-13]对此开展了基础科学研究。[14-16] 提出的新工艺是基于湿法冶金技术,如EZINEX工艺,[12,17] 和火法冶金工艺,如PIZO工艺[18],它们有明显独特的特征;例如,PIZO工艺是一个连续通道感应炉,在炉内,电炉粉尘和焦炭的混合物被注入炉内,分离成渣相,产生液态铁和锌蒸气,这些蒸气被回收为氧化锌。然而,铁酸锌溶解困难仍然是EZINEX的一个主要问题,而PIZO工艺由于能耗高,尚未实现商业运行。

其中一位作者提出了一种CaO添加法用于电炉粉尘的中间处理。[19-23] 该过程的主要反应是根据式1中的反应,通过添加CaO,将粉尘中主要的锌组分、高度稳定的锌铁氧化物转化为ZnO和铁酸钙(Ca2Fe2O5)。

(1)

实验室规模的实验已经证实了CaO的添加方法如何有助于解决Waelz和RHF过程中引起的一些问题。

本文介绍了一种用于电炉除尘的新型火法加CaO法的放大试验结果,也就是说,进行了一项实验研究,将CaO和煤粉在1100℃左右加热,将铁酸锌转化为ZnO和铁酸钙,然后对形成的粗氧化锌进行处理,以金属形式回收锌。最后,成功回收了高纯金属锌。

实验室规模活动

大致工艺和特征

在日本东北大学[19、20]开发的以CaO添加技术为基础的电炉除尘灰处理新工艺包括三个部分:(1)根据式1的反应,CaO将粉尘中的铁酸锌转化为ZnO和铁酸钙(Ca2Fe2O5);(2)由固体铁还原固体残渣(渣料)中的ZnO;(3)用盐熔剂精炼回收的粗锌金属。最后,粉尘中的锌和铁可回收为金属锌和铁酸钙,可作为高炉炼铁原料或炼钢脱磷剂。该工艺的优点是:(1)非常稳定的铁酸锌可以转化为氧化锌,氧化锌很容易被还原或溶解到酸或碱性溶液中;[22,23]  (2)在第一步转化过程中,粉尘中的卤素和重金属可以优先蒸发和去除,(3) 由于在铁酸钙中基本没有溶解的氧化锌,渣中残余的锌含量极小,如图1所示,这里的粉尘+焦炭(Zn/C = 1,摩尔比)的还原速率和粉尘+焦炭+CaO(Zn/C=1和Ca/Fe=1.4,摩尔比)使用重量变化来测量和比较。[24]

图1  含CaO和不含CaO的电弧炉(EAF)粉尘还原实验结果

在CaO添加技术中,电炉粉尘以不同比例与CaO粉混合,在空气中由700℃加热至1100℃。当添加足够的CaO达到Ca/Fe摩尔比1.4时,所有的铁酸锌在1小时内转化为ZnO和Ca2Fe2O5。理想情况下,铁酸锌转化为铁酸钙时,铁/钙比值是统一的。然而,这些粉尘含有其他矿物,如SiO2、Al2O3等,它们消耗CaO形成化合物。因此,需要过量的CaO才能完成铁酸锌的转化。当添加CaO时,在1100℃时,电炉粉尘中卤化物和重金属的蒸发优先发生。

另一方面,高纯铁粉作为氧化锌还原剂的价格较贵,供应不稳定也引起了人们的关注。此外,在渣料中氧化锌还原过程中,需要额外的能量来加热铁酸钙。为了克服这些问题,对流程进行了修改和重新开发。该过程的概要如图2所示。

图2  CaO添加技术为基础的电炉除尘工艺简图(步骤1:加热粉尘和石灰以及焦炭;步骤2:用NaOH溶液洗涤ZaO;步骤3:还原ZaO到金属锌。)

首先,CaO和焦炭加入到电弧炉粉尘里,在回转窑加热到1100°C,在这里铁酸锌转换为氧化锌和铁酸钙,氧化锌还原为锌蒸气(步骤1)。锌蒸气随后再次在炉内的低温区氧化,在布袋除尘器中收集。粉尘中Cl、F等卤素以及以Pb为主的重金属在加热过程中也会蒸发并沉积在布袋除尘器中。收集到的粗氧化锌含有卤素和Pb,因此采用基于湿法冶金技术的水洗工艺,用NaOH溶液去除杂质(步骤2)。精制氧化锌在减压的条件下进行碳热还原反应以获得金属锌。残渣主要是过量的焦炭(步骤3)。

实验规模设备和程序

图3为步骤1的实验规模回转窑(1吨/天)和步骤2洗涤工艺去除卤素和重金属(0.5吨/天)的反应器图片。

图3  实验规模回转窑和洗涤反应器的照片

从电弧炉炼钢电弧炉粉尘由在日本名古屋地区的电炉钢厂提供(见表1),混入总重15mass%的焦炭和工业级石灰(Ca (OH) 2),达到Ca / Fe = 1.4摩尔比保证在粉尘中的铁酸锌转换为氧化锌和铁酸钙。焦炭粉也以C的粉尘形式加入,其质量比为0.15,化学计量最小碳需求量为0.1。混合物用压块机压块成型,形成直径φ3-10mm(平均5毫米)的颗粒,并以每小时20kg的速度进入回转窑。本研究所用回转窑内径为0.65 m,长度为7.00 m。设定窑炉的坡度和转速,使炉料停留时间为5小时。在窑炉的一端装有液化天然气(LNG)烧嘴,加热最高温度为1100℃。LNG/空气比按照燃烧要求配比计算。窑内温度曲线连续监测,每1米安装8个热电偶。根据CaO-FeO-Fe2O3系相图可知,液相形成温度T>1205℃,因此该过程的最高操作温度应在1150℃左右。

表1  电炉粉尘成分(a),第1步骤原料成分和固体残留物(b),固体残渣外观(c)

在步骤2(洗涤工艺过程)中,将步骤1得到的40 kg氧化锌粗料放入装有12 g/L NaOH溶液的200 L槽中,在操作机械搅拌反应2小时,处理后,在压滤的辅助下,用160 L清水冲洗,得到氧化锌饼。氧化锌饼的含水量约为20%。

将焦炭按C/ZnO的摩尔比统一加入氧化锌饼中,将20kg的混合物倒入340 × 1200 × 405 mm的钢容器中进行步骤3。样品层高度保持在1cm左右。这个容器保持真空加热,达到反应温度为1000°C,用旋转和罗茨泵抽真空保持,内部压力真空度为10Pa。原料在真空反应保持在最高12小时,蒸发的物质在真空泵和真空容器之间的反应罐中冷凝。

每一步后,通过电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)、扫描电子显微镜-能量色散x射线光谱(SEM-EDS)和x射线衍射(XRD)对产品和残留物进行化学分析,确定成分并鉴定晶相组织。

结果和讨论

步骤1(与石灰和焦炭一起加热粉尘)的结果

图4为炉料温度、ZnO、Cl、Pb含量随窑内距离的变化规律。原料从炉子的右侧加入,在移送过程中在炉内逐渐加热,,当温度低于1000℃时,ZnO和 Cl、Pb气化现象明显下降,观察不到反应。当在烧嘴火焰下达到最高温度时,大部分锌被还原和蒸发,Cl和Pb也被蒸发并从靠近烧嘴火焰附近的固体残留物中去除。

图4  窑内温度、氧化锌还原率、Cl含量和Pb含量的变化

出窑后固体残渣中锌、Cl、Pb含量很低,均小于1%,如表1所示。布袋除尘器初始物料、固体残渣及收集物料的XRD图如图5所示。结果表明,粉尘中大部分铁酸锌已成功转化为铁酸钙。固体残渣主要为铁酸钙,其中含有少量的磁铁矿(Fe3O4)。收集到的材料中鉴别出了ZnO、KCl和PbClF。该步骤的产物为氧化锌粗料和固体残渣(熟料)。熟料将出售给BF公司。为此,Zn、Cl、F含量应尽量低,Cl、Pb含量也是应足够低,如表1所示。如图6展示,熟料中F含量可以通过在T > 1000℃下保持较长的停留时间来降低其含量。[25]

图5  加入炉内的物料,固体残渣和袋式除尘器搜集的材料的x射线衍射图

图6  固体残渣中F含量随窑内保温时间的变化

步骤2 (NaOH溶液洗涤氧化锌)结果

表2总结了步骤2的结果。步骤2后,只有ZnO信号被XRD检测到,且ZnO纯度超过99%,特别是F含量可以降低到足够低的水平。

表2  步骤2的结果摘要:加入原料和产品的成分(a),产品外观(b)和产品的XRD图(c)

步骤3 (ZnO还原生成金属锌)的结果

还原行为从废气组成和试样中估计,如图7所示。如图所示,还原反应在12小时内完成。从焦炭和氧化锌的质量平衡推导出方程2和3的反应都消耗了碳,说明还原过程中碳的利用效率很高。

图7  步骤2的(ZnO)产物在步骤3中的还原行为

(2)

ZnO(s) + CO(g) = Zn(g) + C)2(g)     (3)

步骤3前后固体材料组成汇总见表3。初始物料中的氧化锌大部分被还原蒸发,还原后的固体残渣基本上是未反应的过量碳,可以在下一次加入物料时候重复使用。

表3  步骤3的结果总结

还原过程结束后,将反应罐与真空还原设备断开,并在氮气流中由液化天然气烧嘴垂直悬浮加热,通过这个操作,反应罐中的浓缩物质被收集到位于反应罐下方的坩埚中。将收集到的锌用盐熔剂重熔,除去表面氧化层,用于锌锭铸造。在本试验中,用0.22 kg NH4Cl作为盐浴处理100 kg回收金属锌。在480℃下精炼1.5小时后,液态金属被浇铸成锌锭。锌锭的外观和最终锌产品的组成在表4中表示。锌产品的主要杂质铅含量小于1mass %,其他杂质均未检测到。结果表明,采用该新工艺成功地从电炉粉尘中制备了99.3%的高纯金属锌和供高炉使用的铁酸钙。从步骤1到步骤3,工序的物料平衡如图8所示。

表4  280kg锌锭外观(a)及步骤3生产的锌金属成分(b)

图8  计划工艺的物料平衡

(图第一列上:步骤1,加热电炉粉尘和石灰以及焦炭;步骤2:使用NaOH溶液洗涤ZnO;步骤3:ZnO还原为金属锌。第三列:上方框内容旋转窑,中间是箱体,下方框是真空加热和精炼炉,第四列:上方框文字熟料(铁酸钙),中图框文字是卤素元素和重金属,下图框文字是过量碳,金属锌锭。)

正如本文前面提到的,2018年全球电炉炼钢产量约为4.8亿吨,据了解,在电炉炼钢过程中,冶炼吨钢平均有17.5公斤粉尘。[9、14]假设电炉粉尘中锌和铁的一般浓度分别为20mass%和30%mass%,则可回收锌的潜在储量为168万,铁的损失估计为252万吨。据报道,2018年世界锌产量约为1330万吨,[27] 表明电炉粉尘中潜在可回收锌占全球锌总产量的12.6%。

虽然目前世界上使用最广泛的电炉粉尘中间处理技术是Waelz法,但它带来了不必要的成本。事实上,由于处理和运输成本的原因,大量电炉粉尘仍被填埋。因此,由于锌的部分回收只能通过电炉粉尘来实现,中间粉尘处理工艺是推动钢铁产品锌循环的关键技术,目前电炉及有色金属企业仍在努力寻找更高效、经济的电炉粉尘处理方法。

Tsubone等和Drissen等报道,粉尘喷射技术在降低电弧炉粉尘总量和增加锌含量方面是有效的。[15,26]这项技术最大的优点是减少了粉尘总量,降低了成本。另一方面,它也有一些缺点:喷吹的粉尘中铁大部分流失到渣相,渣的体积增大,再生粉尘中卤素含量远高于常规粉尘,且电炉车间产生的粉尘中锌的总量是不变的,说明喷尘技术只是电炉粉尘处理的辅助手段。

本文提出的以CaO添加法为基础的电弧炉除尘新工艺,可使高纯金属锌和铁酸钙共同生产,作为高炉炼铁的原料(粉尘铁的再利用)。正如本文所解释的那样,实验室规模的设备和实验已经成功地完成了,下一个挑战是在试点工厂的运行和降低成本。

结论

针对传统电炉除尘工艺存在的问题,开发了碳热还原CaO、湿法脱卤和金属锌生产/精炼的电炉除尘新工艺。通过试验,确定了各环节的基本操作条件。已经证明,从1吨含有约28mass%锌和22mass%铁的电炉粉尘中,可以共同生产约204公斤金属锌,其纯度超过99%,以及881公斤用于高炉炼铁的铁酸钙。

为了在工业生产水平上进一步扩大规模,需要在更少的原料和能源投入下获得更高的反应效率。特别是,在下一个活动最为重要的目标是更高的锌产量和更容易去除F。在目前的研究中,在步骤2中使用的苏打溶液的组成还没有广泛的调查研究。找到最佳成分也是今后工作的重要课题之一。

致谢

作者谨感谢日本东北大学工程学院材料科学与工程系的前研究生Tsuyoshi Kanamori和Daigo Kubota,感谢他们在实验上的帮助。本研究得到了日本科学技术厅(JST) 2014 - 2019年NexTEP项目、日本钢铁工业研究所先进技术创新计划和日本钢铁工业研究所ISIJ研究促进基金的支持。同时,我们也非常感谢来自美国东北大学EAF部门和MD及GP-Spin项目研究助理Shiobhan Nishimura的宝贵意见、讨论和鼓励。

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作者

Shunsuke Koide:Manager,Research and Development Department, Hoei Metal Co. Ltd., Tsutsumicho, Toyota,Japan s.koide@hoei-shokai.co.jp

Hitoshi Mizuno:GeneralManager, Research and Development Department, Hoei Metal Co. Ltd., Tsutsumicho,Toyota, Japan

KazuyoshiYamaguchi:Adviser, Hoei Metal Co. Ltd., Tsutsumicho, Toyota,Japan; and Department of Metallurgy, Graduate School of Engineering, TohokuUniversity, Sendai, Japan

Fumio Tanno:Adviser,Hoei Metal Co. Ltd., Tsutsumicho, Toyota, Japan

TetsuyaNagasaka:Dean and Professor, Department of Metallurgy,Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, Japantetsuya.nagasaka.d3@tohoku.ac.jp

唐杰民2021年5月中旬在安徽黄山屯溪翻译自美国《钢铁技术》2021年五月期刊,水平有限,翻译不妥不对之处请各位看官尽管给予指正。

安徽徽州地区有个新安江,是浙江钱塘江和富春江上游,流入浙江后形成新安江水库,现在改名为千岛湖。新安江山水景色宜人,又称新安江山水画廊,其中有三个自然村瀹潭、樟潭和绵潭,故俗称三潭,从宋代以来主要就是种植枇杷,也是中国著名的枇杷品牌。好吃!好看!民间有“天上王母蟠桃,世上三潭枇杷”的赞语。朋友来此聚会,主要节目就是看山水,采摘枇杷,吃枇杷,回去带着枇杷。

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