转底炉处理钢铁厂含锌尘泥关键技术解析

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不同于公众号“driinfo”;“老铁号”几乎是日日更新,内容更专、针对非高炉冶炼技术进展和发布行业新动态。“老铁号”人格化的非高炉平台。“老铁号”的口号是:介绍非高炉冶炼(直接还原/熔融还原)新工艺新技术进展,发布行业最新动态。

佘雪峰,薛庆国,王静松,左海滨,王广

北京科技大学,钢铁冶金新技术国家重点实验室

1 转底炉工艺实施背景介绍

1.1工程背景

1.2 转底炉直接还原技术发展历程

1.3 技术向工程化中遇到的问题及针对性研究工作

2 转底炉关键技术及设计思路

2.1 转底炉整体工艺流程

2.2 转底炉处理钢铁厂尘泥的设计思路

转底炉工艺系统达到国际领先水平

工艺流程设计思路体现如下特点:

2.2.1 流程设计的合理性是未来竞争力的基础(造球、预热和烟气)

2.2.2 设备全寿命周期考核是获得高作业率的保障(关键设备)

2.2.3 智能控制是工业生产先进性和集约化的表现(配料、燃烧温度)

2.2.4 分散—集约—解析,集合再创新持续升(烟气和预热)

2.2.5 柔性—冗余—适应性,是适应多原料、能源介质的解决方案

2.3 转底炉处理钢铁厂尘泥的六项关键技术

六项关键技术

2.3.1 基于原料特性的综合配料及成球技术

2.3.2 基于还原脱除特性的热工控制技术

2.3.3 转底炉能量综合利用技术

2.3.4 转底炉二次粉尘回收技术

2.3.5 转底炉本体结构设计与制造技术

2.3.6 关键工艺装备设计及制造技术

3 转底炉关键工艺单元解析

3.1 关键技术之一基于原料特性的综合配料及成球技术

3.1.3 转底炉工程单元专题研究—原料基础特性

原料基础特性研究

转炉污泥有团聚结块现象,较难破碎

电炉灰颗粒比较分散,其间镶嵌一些不规则颗粒物

转炉干法粗灰颗粒呈圆球状

轧线污泥颗粒较大且形状尺寸不规则

干球落下在水分10%处出现最大值;湿球落下次数随水分的增加而增大

当水分超过14%时压球机的球窝开始出现粘结现象。

粘结剂选择

膨润土的用量大于5%,QTG-10粘结剂用量大于3%,糖蜜随温度变化对生球质量影响较大,在5℃时加入量大于4%,在39℃时加入量大于8%;

膨润土较便宜,但用量大降低含铁品位;QTG-10和糖蜜较贵,但对球团的含铁品位基本没影响。

工艺对比分析

原料的适用范围不同:企业处理粉尘范围及其特点(基础);

直接处理成本不同:圆盘造球低于对辊压球

流程配置影响:润磨设备+圆盘造球,对辊压球;

DRI质量影响:DRI返粉率、抗压强度不同,后续利用存在差异;

烟气系统影响:烟气含尘量、二次粉尘品级以及余热系统糊堵等。

3.2.1 转底炉工程单元专题研究—球团还原控制与强度形成

金属化球团金属化率、强度与工艺条件的关系

将C:O=1.0的混合粉尘造球,球团烘干后,分别在1200℃,1250℃,1300℃和1330℃条件下进行还原,3min,6min,…,30min。取8~10个金属化球团匀速加压至破裂,取平均值为抗压强度。

3.2.2 转底炉工程单元专题研究—配料模型研究与开发

热工控制模型建立

炉气温度变化会直接造成球团温度的变化,同时引起不同气体扩散速率的影响,进而影响球团内部化学反应的速率,最终带来金属化率和脱锌率的差异。

根据转底炉现场运转情况,及在线模型计算结果分析的基础上,球团的碳氧比为1.0,周期为25min;计算球团温度、金属化率、脱锌率与时间的关系。

3.2.3 转底炉工程单元专题研究—热工控制模型与开发

热工模型实例

定预热段和均热二段温度不变,改变还原一段、还原二段、均热一段温度,得到球团温度、金属化率、脱锌率如下图 。

3.3.4 转底炉工程单元专题研究—排烟温度与露点分析

不同煤气用于转底炉的对比分析

板结物似铁块一般,强度极高,高压水冲洗不掉。后被迫多次(2015年5次、2016年4次)拆卸换热器,以风镐、钢钎、大锤等人工清理。经与公司质检中心、技术中心联系,对转底炉所用物料及换热器粘结物进行了化验、能谱仪扫描,结果如下:

炉膛设计依据及实践

由预热段、还原一段、还原二段、均热一段、均热二段五个不等高反应区构成,合理配置了进出口挡墙、可移动式调压隔板、止推板和烟道口。

优点:减缓烟气聚集处的流速,将转底炉进出口压力调整在±5Pa。破解了烟气流速与炉压匹配的技术难题。

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