电力系统稳定器(PSS)试验方案
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电力系统稳定器(PSS)试验方案
一、试验目的
全国联网的要求和联网稳定计算表明,联网后,系统中存在0.2Hz左右的低频振荡,因此,为保证电网的安全,电网中主要发电厂的励磁调节器应投入电力系统稳定器(PSS)。电力系统稳定器除能抑制本机型低频振荡外,还应能有效地抑制区域型低频振荡,即PSS对于在0.1Hz-2.0Hz之内的振荡都有抑制作用,可提高电力系统稳定性。本次试验的目的是:通过现场试验,确定#号发电机PSS参数,检验PSS的性能,使其具备正常投运条件。
二、组织措施
1、试验领导组
总指挥:XXX
成 员:XXX
2、试验组
XX电厂:XXX
XX电科院:XXX
XX公司:XXX
3、运行组
负责人:当值值长
XX电厂:XXX、当值运行人员
三、主设备参数
1、发电机
型号:XXXX
额定容量: 额定功率:
额定定子电压: 额定定子电流:
额定转子电压: 额定转子电流:
额定功率因数: 额定频率:50Hz
2、主变压器
额定容量: 额定电压:
额定电流: 频率:50Hz
连接方式: 短路阻抗:
3、励磁变压器
额定容量: 额定电压:
额定电流: 频率:50Hz
连接方式: 短路阻抗:
4、励磁系统
励磁调节器: 功率柜:
灭磁开关: PSS模型:
四、试验条件
1、发电机组运行状态
被试机组处于正常运行状态,并保持出力基本恒定,满足试验要求。
被试机组继电保护、热工保护正常投入运行,励磁系统调差率整定完成,无限制、异常和故障信号。
被试机组有功功率大于80%额定值,无功功率小于20%额定值。
被试机组投入自动电压控制功能,退AGC、AVC。
被试机组一次调频退出。
2、自动电压调节器(AVR)
AVR静态放大倍数满足GBT1049规定的发电机机端电压静差率要求。
发电机空载电压给定,AVR暂态、动态增益同时满足GB/T7409.3、DL/T583、DL/T843规定的技术要求。
AVR调差率已按调度要求整定完成,并投入运行。
3、电力系统稳定器(PSS)
制造厂提供PSS和自动电压调节器数学模型。
PSS及相似功能的附加控制应满足DL/T 1231-2013 中4.1.4的规定。
五、试验内容及步骤
1.励磁系统无补偿相频测量
将外加信号取代PSS输出信号加入到AVR中,增大试验信号输出至发电机机端电压有微小摆动(一般小于2%额定电压),测量频率响应特性(△Ut/△Us)。
在0.1Hz~3.0Hz范围内取10个以上频率点,在所有选定的频率点上测量调节器PSS嵌入点到发电机电压的相频特性。
2. 励磁系统有补偿相频测量
当PSS输入为单信号时,按PSS传递函数计算PSS相频特性。当PSS为多输入信号时,按信号间关系转换为单信号PSS后再计算PSS相频特性。
选择试验信号源种类和频率范围,将试验信号接到PSS的输入点,替代量测输出,增大试验信号至发电机电压有微小波动(一般小于2%额定电压),测量发电机电压对于PSS输入点的频率响应特性。
3. PSS临界增益试验
设置频率等于1Hz时的交流增益为0.2。观察PSS为零时投入PSS,若励磁调节器输出或发电机转子电压无振荡,则增大PSS增益,直到励磁调节器输出或发电机转子电压有持续振荡为止,此时增益即为临界增益。
4. PSS阻尼效果校核试验
发电机正常运行,设置参考电压阶跃量0.01(标幺值)~0.04(标幺值);进行同阶跃下有PSS和无PSS的阶跃试验,比较有PSS和无PSS时发电机负载阶跃响应的结果。
5. PSS反调试验
1)原动机处理不变时进行有、无PSS的稳态录波,观察有功功率和无功功率波动。
2)进行无PSS下的改变原动机出力试验,记录观察有功功率、无功功率和发电机机端电压波动。
3)进行有PSS下的改变原动机出力试验,记录观察有功功率、无功功率和发电机机端电压波动。
六、技术安全措施
整个试验必须服从统一指挥,操作人员根据指挥人员指令执行各项操作。试验人员不得随意改变作业程序,如必须更改,应与指挥人员联系,获得同意并详细记录所更改的作业程序,由指挥人员确认更改作业程序对设备无影响后才能操作。
当试验过程中系统发生事故或试验本身出现意外情况时,试验总指挥与值长均有权下令试验暂停,由值长指挥运行人员按照运行规程进行处理。
试验过程中,各参与试验人员要严格执行各项规程制度及有关设备的紧急停用规定,杜绝出现人为事故和误操作事故。
试验过程中如出现机组功率大幅波动的情况,应立即停止试验,待机组运行稳定后恢复试验。
试验过程中试验机组各运行参数均应符合运行规程,超出允许范围时要及时处理与调整。
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