某600MW机组负荷波动事件经验反馈

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一、 事件经过
2019 年7月10日08时56分13秒,运行人员监盘发现机组负荷由401MW变化到372MW,同时DEH画面中GV1由57.6% 变化到55.4% 、GV2由 57.2%变化到 55.2%,运行人员立即将协调模式切为手动模式运行,DEH切换至阀位控制方式,通知设备部热工人员进行检查。热工人员立即对 DEH 及协调逻辑进行检查未发现异常,
09 时 06 分负荷再次发生频繁波动。经查询相关历史曲线,经分析发现 2 号高调门 GV2 高选卡线性不良,随即开具工作票对2号高调门GV2高选卡进行更换。
09 时 40 分工作票办理完毕运行人员执行安全措施将1号机组 DEH 系统阀位控制切换为单阀控制,逐渐关闭 2 号高压调门 GV2,关闭 2 号高调门进油截止阀防止在更换卡件时发生阀门异常动作。
21 时 30 分 2 号高调门 GV2 高选卡更换完毕,阀门零点及满程标定完毕。
22 时 05 运行恢复措施切换为顺阀控制投入协调控制方式。
二、 原因分析
(一)负荷发生频繁波动时查阅 EH 油压曲线,EH 油压未见明显变化,说明 EH 油系统正常,排除由于 EH 油压波动导致阀门摆动。
(二)历史曲线显示运行人员进行减负荷操作,减负荷过程中,实际负荷严重超调,由于机组协调方式运行,汽机主控快速将负荷拉回,此过程说协调调节过程正确,逻辑无异常。
(三)历史曲线显示 09 时 12 分,2 号高调门 GV2 反馈 53.54%呈直线状态不跟随指令变化。就地对高调门进行检查发现负荷波动时 2 号高调门GV2 就地明显摆动,DEH 画面发出 2 号高调门 GV2 LVDT 故障报警,热工人员立即对 2 号高调门 GV2 LVDT 进行检查。在 2 号高调关闭过程中发现阀门就地已关闭到位,但实际反馈为 53.54%数值不变。
(四)工作票安全措施执行完毕后,热工人员就地活动 2 号高调门LVDT 铁芯模拟阀门开关动作,同时对高选卡电压进行测量,发现卡件输出电压非线性跳变。在模拟阀门关闭试验过程中高选卡输出电压由 3.5V至 8.4V 来回跳变,卡件频繁发出故障报警。由此现象可判断 2 号高调门高选卡线性不良。
(五)由于 DEH 控制系统调门是采用伺服卡(FBMSVH)与高选卡(FBMSSW)进行控制,每个油动机安装两支 LVDT 就地测量装置,测量信号分别进入高选卡与伺服卡,两组 LVDT 信号分别在两个卡件中进行解调,再经过高选卡进行信号高值选择后通过伺服卡控制伺服阀动作。两路解调后的 LVDT 信号如果偏差大于设定值则发出 LVDT 故障报警。经综合分析机组在降负荷过程中,阀门开度关小,由于 GV2 高选卡线性不良,DCS 反馈信号不能真实反映阀门的实际开度,高选卡输出值过大,而实际阀位已关至设定值,由于阀位设定值与高选卡输出值存在偏差,导致阀门关小,从而导致负荷突降。机组负荷超调,由于 CCS 投入,负荷迅速拉回,从而导致系统震荡。
根据上述分析判断,机组负荷波动原因是由于 GV2 高选卡故障导致。
三、 经验反馈
(一)DCS 连续运行多年,卡件老化、通道线性度差,机组等级检修时需加强对 DCS 卡件通道的校验和测试工作。
(二)对 1、2 号机组所有 LVDT、高选卡、伺服卡进行排查,确保安全可靠。
(三)保证伺服卡(FBMSVH)与高选卡(FBMSSW)备件充足。
(四)热工检修人员对此次事件处理过程进行总结,形成标准文件包,为今后处理类似问题提供可靠保障。

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