哈汽机组关注一下!60万超临界机组调试期间调门摆动及突关事件分析

据了解其他哈汽60万等级机组也曾发生过类似事件,投入功率回路后主调门全部关闭。

点此链接了解一下:某600MW机组负荷波动事件经验反馈

引言

某电厂600MW 超临界机组系哈尔滨汽轮机有限责任公司生产的国内首台CLN600-24.2/566/566 型超临界一次中间再热、三缸四排气、单轴、双背压汽轮机,汽机启动方式为高中压缸联合启动。汽机挂闸后(DEH挂闸原理,了解一下),中压主汽门全开,高压调门全开,先由高压主汽门冲转,控制转速升到2900RPM 时切换到高压调门控制,然后转速升到3000转后并网带负荷。每台机组配有两个高压主汽门(TV)、四个高压调门(GV)、两个中压主汽门(RSV)和四个中压调门(IV)。DEH(数字电液调节系统)控制系统在硬件上采用与DCS相一致的由上海FOXBORO公司提供的I/A系统,组成一个控制环网,采用两对互为备用的冗余CP来实现OA(操作员自动)、ATC(自动透平控制)、ETS(汽机危急遮断系统三个基本功能。所有重要的跳机信号都采用3取2的表决方式,就地来的信号分别送两块不同的相互冗余的I/O卡,跳闸回路也采用双回路设计方法,以确保系统的安全性可靠性。

案例分析及对策一

2006年2月份,处于调试阶段的1号机组带15万负荷,DEH采用本地阀位控制(单阀方式),调门开度10%,DEH厂家开始试投功率回路,3分钟后,突然之间所有调门全关,机组负荷一下子掉至0,调门一直没开,10秒钟后电气逆功率保护动作,机组跳闸。见事故曲线1。

图1  事故曲线一

1.1 可能诱发事故的几个因素:

1.1.1 功率回路影响

因为投入功率闭环回路后,由于外界负荷的扰动,可能会引起负荷控制器超调,使调门全关。但是由于当时功率回路已投入3分钟,而且功率回路投入瞬间,调门并没有出现大幅摆动。即便有PID调节器有超调,但是调门全关后实际负荷到0,由于PID的调节作用,也会使调门重新开启,不可能有长达10秒的关闭时间,因此可以排除功率回路的影响。

1.1.2 调门伺服卡或LVDT故障

调门伺服卡或LVDT故障的确会引起调门关闭,但只会使出现故障的调门发生关闭,而不会使所有8个调门都关,而且所有调门都出现问题的概率几乎为0;更何况我们从历史趋势画面中可以发现:当所有调门全关时,DEH综合阀位指令的确为0。所以也可以排除此项故障。

1.1.3 OPC(汽机超速保护)动作

OPC动作也会引起所有调门关闭,但是逻辑组态引起OPC动作的条件有两条,只要任意一条满足,OPC就动作导致调门全关。第一:汽机转速超过3090rmp;第二:在发电机负荷超过30%的情况下,并网信号消失。但是当时的情况是负荷还不到30%(15万),那时即便并网信号消失,也只有等汽机转速升到3090rpm以上OPC才会动作,导致调门全关。而从事故曲线观察:当时的汽机转速一直维持在3000rpm,所以也可以排除是OPC动作引起调门全关。

1.1.4 在线修改参数不当,导致调门全关

因为上海FOXBORO公司的I/A系统采用的是程序化组态方式,它的所有的逻辑组态都是在ICC(组态工具)里逐条输入的,通过DONG的命令来完成的。而使用ICC中的DONE功能,相当于对该功能块进行初始化,因此在现场调试期间,特别是在机组运行期间,一定要尽量避免使用该命令。而这次调门关闭事件,就是因为厂家在ICC里修改PID(比例积分微分)调节参数,用DONG来完成,导致PID控制器模块初始化,整个输出归零,导致调门全关。但是按照正常设计模块初始化的时间一般也不会很长,但是这次时间却超过10秒(导致电气逆功率保护跳机),这也间接表明整个DEH(数字电液调节系统)的CP负载率偏高。引起CP负荷率高的因素有:不合理的逻辑组态方式,使程序拖沓冗长,占用很大资源;过短的扫描周期,加重CPU的运算负荷。

1.1.5 避免措施:

由于I/A系统存在这个问题,在线修改ICC内参数,会使功能块初始化,导致不可预见的事故发生,所以在机组运行期间,应该尽量避免在ICC里做任何操作,一般的修改象PID参数什么的都可以放在DM(监视管理软件)里进行,这样就可以避免事故的发生。同时合理的逻辑组态以及合理的安排CP的运算周期,也是确保系统安全的重要因素。

2  案例分析及对策二

2006年6月,调试机组带60万负荷, DEH为单阀方式,8个调门全开,CCS(机炉协调控制)是以炉跟机协调方式。突然间机组负荷开始波动,8个调门都开始晃动。调试人员认为调门晃动是外界负荷干扰,由于汽机功率回路PID参数设置不当,引起整个功率调节回路超调,导致调门摆动,正在修改PID参数的过程中,突然汽机挂闸信号(ASL1 ASL2 ASL3)消失,EH(高压抗燃油)油压信号降到0,机组跳闸,运行人员到就地检查发现EH油管破裂,初步判断是调门摆动引起油管破裂,见事故曲线2。

图2  事故曲线2

2.1 事故分析

检查历史曲线发现调门摆动时,EH油压还是跟正常运行时一样维持在16Mpa左右,但是在调门摆动发生几秒钟后,油压直线下降到0,可以判断油管路破裂是在调门摆动后发生。另外跳机前曾发生过GV2、GV4分别报LVDT故障,所以怀疑是这两个调门LVDT(线性差动位置传感器)故障,引起这两个调门摆动,导致负荷波动。另外,由于当时投炉跟机协调方式,由于功率闭环回路的调节作用,引起别的调门一起摆动。

2.2 正确的事故判断及处理方式

如果在机组运行当中,出现上述情况时,热控人员应该尽快切除炉跟机协调方式,把DEH切回本地综合阀位控制方式,解除功率闭环回路,如那时调门摆动消失,可以判断调门是由于外界负荷扰动,引发功率回路调节器超调引起的。如采取这种措施后,仍有个别调门在摆动,可以初步判断那几个调门伺服卡或LVDT及控制线路有故障,可到就地把MOOG阀的指令线解除或者直接把摆动调门EH油进油管前面的手动一次阀关死,使调门全关,以免发生设备事故。停机后检查GV2与GV4的LVDT线圈电阻,发现GV2有一根LVDT次二线圈接地损坏,是引起调门振荡的主要原因,GV4 LVDT报故障是因为2根LVDT信号偏差太大,需重新调整.

2.3 LVDT故障引起调门摆动的原因

调门控制原理图

根据调门控制原理来分析:DEH输出的阀位指令,在伺服卡放大器里与经过高选卡高选后的调门2个LVDT信号当中,一个高的信号进行比较相减后,经过PID闭环运算控制,然后输出0-40MA电流信号去控制MOOG阀,来控制单个调门开度。在正常情况下调门2个LVDT反馈信号都大致相等,不会对控制产生很大影响.但是这次故障是由于GV2的一根LVDT次二线圈接地,使得送进来阀位反馈时高时低,假如在这个扫描周期送进了一个高的异常信号,经过高选卡的作用,正常低的信号就被过滤掉,在闭环回路的作用下,伺服卡放大器输出信号减少,引起调门向下关;但是如果在下一个计算周期,故障的LVDT又送了个低的信号,那高选卡里正常的好的信号就开始起作用,经过与DEH 输出的阀位指令比较后,调门又重新往上调。因此整个调门就在上下摆动.虽然象这种LVDT线圈接地引起调门摆动的事例比较少,但是由于LVDT故障导致汽机调门全关或全开事故却时有发生,因此总结LVDT在线故障判断方法具有重大意义.

2.4  LVDT故障判断方法

由于LVDT的工作原理是在LVDT线圈初级端加1KHZ高频激励电压,分别在次一次二线圈产生2个激励电压,LVDT输出信号是次一电压减去次二电压;而在静态调试时,在调门开度50%时,次一等于次二,那时LVDT输出反馈电压为0,据此可以做如下分析:

(1)两根LVDT中一根故障,另外一根正常的情况下:

两根LVDT中其中一根LVDT初级线圈损坏,激励电压消失,导致次一次二反馈感应电压消失,相当于次一等于次二,如果当时阀门实际位置在50%以下,也就是说DEH阀门指令在50%以下,这样就会造成阀门全关,而此时DEH阀门显示却是50%;假如当时阀门实际位置在50%以上,那么对调门控制和阀门位置没有任何影响,但是由于两个LVDT的反馈偏差大,会报LVDT故障。

两根LVDT的其中一根次一线圈损坏,导致次一反馈电压消失,因如上所述LVDT反馈信号是次一减次二,因此损坏的这根LVDT反馈信号比正常的那根要偏小,经过高选卡坏信号就被筛选掉了,因此对阀门控制及显示都没有影响,只是由于两个LVDT的反馈偏差大,会报LVDT故障。

两根LVDT的其中一根次二损坏,导致次二反馈电压消失,使的损坏的LVDT反馈信号增大,经高选后信号有效,使调门全关,但是此时DEH阀位显示却是全开或者开度很大,同时由于两个LVDT的反馈偏差大,会报LVDT故障。

(2)两根LVDT同时故障

当两根LVDT同时故障时,阀门就会处于不可控状态,且有可能会造成阀门全开、全关、或者调门摆动现象,就跟LVDT线圈磨损接地一样,但是这种事情出现的几率更少。

3  总结语

由于汽机DEH调试专业性强、难度大,出现故障时诊断较困难。一旦故障出现就有可能危及机组的安全正常运行,同时留给热控人员查找处理问题的时间相对较短,稍有不慎或迟疑就会引起跳机。因此加强DEH事故后的分析,提高热控人员处理现场突发事故的能力是正确快速处理缺陷,确保机组正常运行最有效的方法。

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