凝汽器泄漏对机组有何影响:如何检查、判断、及处理:
对机组影响:
1.凝汽器泄漏导致凝结水含盐量增加,造成机组管路腐蚀,缩短管路使用寿命,主要是汽水品质恶化,严重时会导致锅炉爆管、汽机叶片结垢等问题;
2.含盐量增加会导致高低加、炉管等结垢,传热效率下降,管壁温度升高,严重时造成爆管;(高、低压加热器详解)
3.水、汽中含盐量增加,易在阀门处积盐,造成阀门卡涩或关闭不严,当高中压主汽门、调门或抽汽逆止门卡涩、关闭不严时,会造成汽机超速事故;(中压主汽门结构原理及检修)
4.主再热蒸汽含盐量高,会造成汽机通流部分结垢,导致汽机效率下降,出力降低;
5.凝汽器泄漏严重时会造成凝汽器水位异常升高,真空下降。(为什么机组真空快速降低同时热井水位快速升高?)
检查判断:
1)化学取样盘“A/B凝汽器阳离子电导率高”等水质指标报警,主控CRT报警窗出现相应的水质高报警信息,立盘“取样系统故障”声光报警;
2)主控CRT及化学取样盘显示A/B侧凝汽器阳离子交换柱后DD>>0.2μs/cm,凝结水、给水等其它电导度表也随之升高,炉水PH值有下降趋势;
3)取样分析凝结水及凝汽器A、B侧水样的Na+、C1-等超出正常值且有硬度。
处理:
1)机组运行中发现凝结水阳离子导电度等水质指标超限时,立即联系化学值班人员取样化验进行确认;
2)化验结果与仪表指示相符,确认凝汽器泄漏后,立即汇报有关领导;
3)联系调度,降低机组负荷,准备将泄漏侧凝汽器停运隔离;
4)联系检修,将泄漏侧凝汽器隔离,进行堵漏;
5)降低机组负荷的同时,降低主汽压力和温度,并在温度允许范围内减少主、再热蒸汽减温水量,在补给水流量允许的情况下加大排污,联系化学人员增大加药量,尽快使水质恢复正常;
6)如果凝汽器半侧隔离无效,或泄漏增大水质进一步恶化无法恢复,则作申请停机处理。当凝结水的含钠量大于400ug/L或炉水PH值小于7时应立即故障停机。