【原创】注塑产品表面变形,尺寸超差改善--案例(31)
文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
老师/杨建宏,阳老师
品名:某洗碗机控制面板
材料:ABS121
变形度要求:≤1.0mm
模穴数:1 X 1
制品重量:218.1g
注塑机工作台周边环境卫生干净产品需喷涂、丝印,不能有划、刮伤等表面缺陷
注塑机吨位:450T,
螺杆直径:Φ75mm,
炮筒温度210℃-245℃,
模温设定:前模机水、后模85℃,
成型周期:62″,
使用4段射压及2段保压
水口位加工削平即可,生产品外观确认,OK后直接使用珍珠棉包装
产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、结合线、油印、表面波浪纹等不可、黑点0.2mm、长宽公差值±0.30mm。
品质不良信息:产品表面变形尺寸超差,使用治具定型。
请看以下参数表:
一、外观不良原因分析:
①、产品结构设计为扁平结构,在结构上很难设计有加强筋位等来固定产品形状,所以产品在啤塑时极易变形不良,从而给生产调机带来非常大困扰;
②、模具进胶点加工不合理,长度超过450mm的产品仅使用两处点浇口,过长的流长比需要使用较大的射出压力,过高的射出压力必然造成局部内应力过大,导致产品变形;
③、调机过程中没有完全理解扁长产品变形的调试工艺,不会使用多段保压的改善产品变形
④、模温设定不合理,合理使用前后模具温度差可以改变产品变形方向。所以无法控制好产品表面光泽及波浪纹改善。
二、改善对策过程:
①、在不改动模具结构的前提下,扩大原点浇口,由原φ1.0mm的点浇口,扩大到φ1.5mm,降低进胶阻力,降低射出压力,降低高压填充带来的产品内应力;
②、提高材料熔融温度,降低材料粘度,提升材料流动性,改善不合理的流长比造成的产品内应力变形;
③、使用2段保压,一小一大,既控制好产品尺寸,又保住产品不会变形;
④、调整模具前后模温差,使用温度差异和收缩差异的关系,控制产品变形方向。
三、改善后成果展现:
---杨建宏
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