一辆未上牌理想ONE长沙又“断轴”?呼吁理想二次召回彻底解决设计缺陷 | 聚焦
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引言 | 怎么这么巧...
11月6日,理想发布一封致歉信。
大意是,11月1日的硬件「升级」说法不妥,应按照「召回」定义。
第二段非常有深意。
2020年11月7日开始,我们将严格按照国家市场监督管理总局的要求,对2020年6月1日及以前生产的10,469台理想ONE,免费更换球销脱出力更高的前悬架下摆臂。召回方案符合国家市场监督管理总局的要求,请用户不用担心。
“这一段,反复强调总局的要求,说明它的「浪子回头」很可能是总局「责令召回」的一种结果。”一位业内人士这样分析。
这或许与理想太高调有关。
一方面,李想承认了车辆存在设计缺陷,按召回条例,缺陷产品必须得召回。但理想副总裁刘杰称:本次硬件升级,与其它召回不一样。
“言外之意,理想把总局对它的网开一面,当成了炫耀资本。”上述人士分析,“这样直接让主管部门处于一个尴尬境地,不得不亮明强硬态度以维护法规的严肃性。”
现在它的召回有了「责令召回」的含义,确实和其它召回不一样了。
关键问题是:更换50KN的球销,能解决问题吗?
1无碰撞“断轴”证明升级无效?
11月8日,一位网友向车聚君爆料,称11月7日深夜,长沙一辆理想ONE又“断轴”了!
“断轴”是民间对理想ONE前悬挂球头脱出的一种通俗说法,理想的说明会也是这样解释的。
▲11月7日,一辆理想ONE疑似在长沙“断轴”
网友提供的视频显示,行车记录仪拍到了一辆黑色的理想ONE,正停在长沙一条街道的右侧。车后近距离放置了一个三角架,说明车子出了问题。
当拍摄车靠近时,从视频中可以看到它的左前轮有明显的脱出迹象。
周围平整干净,没有事故痕迹,亦未见栏杆破损,车身可见部位也无撞伤。明显是一起单车事故。
车聚君注意到,这辆理想ONE并未悬挂号牌,说明是一辆最近生产的新车,还未来得及上牌。
回顾11月1日,理想在秋季发布会上宣称:6月2日至今生产的超过14000辆采用了新状态悬架下摆臂球销的车辆,未发生碰撞事故导致的球头脱出。
现在看不成立了。
11月7日的案例,没有碰撞就发生了脱轴,如果碰撞的话,这个脱轴机率会更大。那么,这个更换50KN球销的新方案,看来是无法消除安全隐患的。
而召回条例第十九条规定:对实施召回的缺陷汽车产品,生产者应当及时采取修理、更换、退货等措施消除缺陷。
意思是,消除缺陷是召回的最终目的,而不能流于形式,且越快越好,不能拖延。同时质监部门要对召回情况进行监督,保证召回措施切实有效。
奇怪的是,长沙事故视频于11月8日曝光,截止目前已经快四天了,理想官方未做出任何公开回应。
而9月7日,东莞事故的事故视频一经发布,理想汽车官博不到半小时就转发并做出说明:车主以51km/h撞了水泥花坛。
这个理由很难服众,因为车主第一时间的视频说是无碰撞断轴,而且左前轮周围的轮眉与翼子板并无碰撞痕迹,事后也没有公布行车记录仪视频。
种种迹象表明,不排除最后的声明是公关的结果。
技术派维权专家@万春雷2013 给车聚君分享了以上对话,据说是一辆理想ONE在试驾过程中突然发生“断轴”事故。
理想的做法是:删除照片、叫拖车拖走、不报案,然后哀求当事人签保密协议,不希望在网上曝光。
理由是:“理想是初创企业,影响不好。”
可是当初宣传“生而成熟”时,怎么没有想到有朝一日东窗事发后的影响?更玄妙的是,处理此事的试驾员非常淡定。看来,是见怪不怪了。
从上下文看,这种试驾很可能没有碰撞就脱轴了。
其实,理想在11月1日的说明中已经透露了端倪。
“截止2020年10月31日,累计发生前悬挂事故一共97起,其中10起事故发生了球头脱出的情况,媒体报道了6起。”
说明,理想ONE一旦发生前悬碰撞,脱轴率超过10%。而且,有近一半的事故没有被媒体报道出来--拜它出色的公关所赐。
那些没有报道出来的事故,可能就有万春雷提到的那些试驾脱轴事故。或因理想的脱轴事故发生的太多,它的员工才见怪不怪。
大量案例的汇集,不得不让人怀疑:
理想ONE即使在没有碰撞的情况下,也可能发生脱轴。
这种怀疑的技术依据是什么?
2设计缺陷将导致二次召回?
“如果新车还断轴,那说明6月1日后的改进措施并不起效。”
万春雷在接受车聚君采访时,开门见山。以下,是车聚君根据他的电话录音,做的整理,比较偏技术且枯燥,但耐心看完会有助于理解整个事件。
理想ONE的球销安装在转向节上,转向节与下控制臂之间的水平夹角高达22.5度。这个夹角是偏大的。
一般车的这个夹角是0度,即水平设计。这样发生碰撞时,下控制臂的主要受力表现为径向剪切力,而很少有轴向拔脱力。即便是侧向撞击,顶多是胶套处承受一个弹性很小的力,仍然是径向剪切力,轴向拔脱力几乎没有。
而理想ONE的这种大夹角设计,产生的轴向拔脱力会大得多。
即使正常行驶中,普通弹跳在理想ONE前悬上产生的轴向拔脱力,都会比其它水平夹角车辆要大得多。在撞击和剧烈颠簸时,这个轴向分力更会随机增大,产生球头脱出的机率也就更大。
所以,无论是正常行驶还是侧向撞击,脱轴风险都会存在,只是大小区别。
考虑到理想ONE满载后近2.8吨的车重,在22.5度夹角设计情况下,要想避免球头脱出,估计得需要拔脱力70-80KN的球销。
正常的麦弗逊前悬,发生碰撞时下控制臂要先溃缩,受力再大时才允许球头脱出,这个先后顺序很关键。如果发生脱头脱出,那下控制臂早就溃缩的不像样了。而理想ONE的表现却是,球头都脱出了,但下控制臂却仍然完好。这是不符合常规设计要求的。
很多控制臂会在主臂上打很多孔,这些就是一个个溃缩孔,把溃缩点放在这些地方,一旦前轮承受的撞击力超过限值,是允许控制臂从这些地方开裂的。
理想ONE也有溃缩孔,但太小。这也导致在承受轴向剪切力时,主臂没有出现应有的溃缩,而让拔脱力孱弱的球销来受力,最终导致球头脱出。
它把下控制臂溃缩孔设计的如此小,也是有逻辑在的。因为它的车太重,如果控制臂承力不够,是无法应对较恶劣路况的。毕竟它要宣传能去阿里无人区。
所以,下控制臂预设的溃缩力和这个球销的拔脱力,存在博弈。需要大量工程研证与丰富经验,才能达到平衡。
但无论如何,主臂溃缩力在任何工况下都不应该比球销的结合力大。或者说,球销的结合力要远大于主臂的溃缩力。
另外,理想ONE的球销摆角大到了58度,正常车就是40-42度。它这么做,就是要匹配它这个22.5度特殊夹角。下控制臂的球销会随着转向节的上下运动,会产生摆动。22.5度的夹角这么大,不用大的球销摆角,就满足不了这个摆动范围。
球销摆角越大,能承受的拔脱力越小。
最终就像一个死循环,前悬架系统设计的不科学,导致它的球头注定容易拔脱。
所以,真要彻底解决缺陷问题,除了更换材料外,还应该改变前悬的结构设计,这是一个比较大的工程,但目前看也只有如此才能完成真正的召回。
车聚小结