400t油压机液压系统故障分析及改造(3)


(3)总结与思考

整个诊断与修理过程以下问题引起人们注意:

设备说明书与设备实际结构配置不一致,给操作者和维修人员带来诸多不便。

原液压系统要检查主泵7和主溢流阀确实不方便,只有在整个系统正常工作情况下加压,压力表上才反映系统压力。如果系统工作不正常,尤其是如果主泵7本身有问题,很难自查。一旦换上新泵若有问题,更叫维修人员伤脑筋。

液压元件的质量和出厂检验令人堪忧。加装辅助控制油泵时,新装的齿轮泵(CB20),只能调压至1MPa,再调高一些,前后到处喷油漏油。重新换一个同样的泵装上明显转好。新装的电液换向阀P口、O口装反,且无标记,令人费解。新换的柱塞泵更是质量太差,压力维持不了。维修人员都通过换新元件、新零件作比较来判定设备故障的,一旦这些新元件、新零件存在有问题,会使诊断过程更加复杂。

设备修理及改造过程中,去除了两个液控单向阀。油缸下腔(回程)系统中仍按原图设单向节流阀(实际配置上只有节流阀),改善了油缸柱塞杆体下行的平稳性。由于泵7装在油箱一侧地面上,如果在油箱中部引出油液(加截止阀)经滤油器,进入泵7入口,可免去油泵6。设备系统中上腔回路设有电磁阀3,作回程时上腔卸荷后,下腔再进油。油缸换向时很平稳,基本无冲击(同类型油压机大多无此装置)。


注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916

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