3死8伤,液氨储罐盲板螺栓断裂,省小钱出大事

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3死8伤,液氨储罐盲板螺栓断裂

事故概况

2015年11月28日19时56分,邯郸市龙港化工有限公司2号液氨储罐备用液氨进料口由于盲板螺栓断裂,发生液氨泄漏事故,造成3人死亡、8人受伤,直接经济损失约390万元。

事故现场勘察情况

(一)经现场勘查,发生事故的2号液氨储罐备用液氨进口法兰盲板用8条不锈钢六角螺栓紧固,有3条相邻的螺栓螺杆断裂,造成盲板松动,液氨泄漏。2014年2号液氨储罐大修更换8条不锈钢螺栓后,在投入使用前进行了防腐刷漆。断裂的3条螺栓中,断面漆痕显示有2条螺栓属于陈旧性断裂,由于受力不均,引起第三条螺栓断裂。设计要求液氨进口法兰盲板连接件需用等长双头螺柱,材料应为35CrMo、标准为HG/T20613;螺母材料应为30CrMo、标准为GB/T6175。

(二)视频监控、自动控制记录显示,事故发生前液氨生产系统压力、温度、冷交液位处于正常生产状态,未发生较大波动;自动控制记录显示,事故发生前,2#液氨储罐液位处于正常持续升高状态,未发现较大的波动(从17:00至事故发生前2#液氨储罐液位曲线平滑上升,未出现波动);冷交液位、压力显示,2#液氨储罐的压力处于正常指标内,未出现压力突然升高情况(冷交液位处于1/3-2/3之间的正常范围,冷交排氨压力小于1.7MPa,推定液氨储罐压力小于1.5MPa)。

事故发生经过

2015年11月28日17时

邯郸市龙港化工有限公司化二车间乙班合成操作工董振东、吕文波等3人接班后开始工作(乙班工作时间为28日17时至29日1时),董振东负责放氨及装车,李文波负责操作合成塔炉温。董振东接班后首先对液氨储罐区进行了安全巡检,在确认系统正向2号液氨储罐放氨后,回到液氨储罐区电脑监控室值班,值班过程中电脑监控显示2号液氨罐的压力和液位均在正常范围内。当时有2台液氨槽车(东西方向停放)在装车处等待装车。

19时56分左右

董振东在电脑监控室值班突然听到外面“咚”的一声响,立即跑出查看,发现2号液氨储罐南半部上端液氨发生泄漏,急忙用对讲机通知合成塔操作工吕文波,告诉他2号罐液氨泄漏了,让他赶紧把1号液氨储罐进氨阀打开,关闭2号液氨罐进氨阀,然后跑至调度室,向值班调度陈绍生报告事故情况。陈绍生听到响声正出来查看情况,接到报告后立即启动应急预案,在电话通知甲醇岗位人员撤离的同时,分别向化二车间主任李青云、生产副总经理张一民、董事长杨新志及安全科长于书强等人通报事故情况。

事故原因
直接原因

2号液氨储罐备用液氨接口固定盲板所用不锈钢六角螺栓不符合设计要求,且其中2条螺栓陈旧性断裂造成事故发生。

间接原因

1、施工(维修)管理不严。企业有关人员在进行液氨储罐安装施工、大修和日常检查中,未严格按照设计要求进行安装施工、配件更换和隐患排查,造成所用不符合设计要求的螺栓隐患长期存在,直至事故发生。

2、应急措施不到位。甲醇控制室、精醇操作室没有配备防氨气泄漏的防护用品,致使发生大量氨气泄漏时,甲醇控制室、精醇操作室人员未佩戴防护器材或采取其它有效措施安全撤离。企业对外来人员以及厂内从业人员应急培训针对性、实用性不强,组织应急演练覆盖面窄,岗位风险辨识不全,未全面考虑有毒有害气体影响范围和后果。

3、入厂车辆管理制度未落实。相关人员未严格执行不作业车辆不得在现场停留的规定,致使危货运输车辆在液氨储罐区等待装车。

4、特种设备管理制度执行不严。特种设备检修没有严格落实经常性维护保养和定期自行检查等有关规定,相应制度落实不到位,存在管理盲点。

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